过热器管短时爆管金相分析.pdfVIP

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过热器管短时爆管金相分析 青海电力试验研究所金属室封凌萍 【摘要】本文采用化学元素分析、机械·牲能试验、宏观检查厦金相分析等,对青海 盐湖钾肥电厂刺锅炉高温段过热器管的爆管原因进行了分析,认为爆管原因为短时过 热.并提出了相应的改进措施. 【关键词】高温过热器管短时过热8验分析土弋 1.概述 青海盐湖钾肥电厂#1锅炉系武汉锅炉厂生产.该炉型号为wG一35/39—450,最大 连续蒸发量为35t/h,过热蒸汽压力为3.82MPa,过热蒸汽温度为450℃。 该炉高温段过热器管于1999年2月更换,运行仅一个月时间发生爆管事故。受电厂委 托,根据电厂提供的两段割管试样,我们对管样进行了机械性能、化学成份、胀粗测量、 金相检验等试验,对爆管事故原因进行分析探讨。 2.试验分析 2.1化学成份分析 对两段割管试样分别进行化学成份分析,分析结果见表1。 表1 15CrMo钢化学成份(%) 管样 C Mn Si Cr Mo S P #1管样 0.15 0.55 0.20 0.95 0.45 0.04 0.04 妮管样 0.18 0.60 0.20 1.00 0.50 0.04 0.04 0.4000.700.17—田.37O.80.1.10 ≤0.04 GB5310.85O.12—勺.18 0.40~0.55≤0.04 注:#1管样为爆管的邻近管子,#2管样为爆管试样。 以上分析结果表明,两段剖管试样的化学成份均符合GB5310--85的要求,但#2管样 的碳含量偏高,取标准自9上跟。 2.2机械性能试验 10X3.5mm,200 对两段割管试样分别做拉伸试验,试样为非标准试样.规格为200X ×10X3mm,试验结果见表2. .35i. 试 样 热处理状态 取样位置 ob(~毋a) l 427 #1管样 2 正火930~960℃ 433 1 纵向 1013.9 #2管样 2 回火680~730C 926.9 YB529.70 450 以上试验结果表明,#1管样的管材强度低于标准值,#2管样的管材强度高于标准值, 几乎是标准值的一倍.说明#1管样和#2管样的金属组织结构均发生了变化,因为钢的机械 性能是由其化学成份和组织结构所决定的。 2.3宏观检查 根据电厂提供的两段约500mm长的剖管试样.经宏观检查,#J管样投有明显的变形, #2管样有明显的胀粗和变形,且管壁有所减薄,管子向火侧有过烧现象.管子外表面出现 颇多的状似橘皮的裂纹,且呈蓝褐色,管子内外壁均有氧化层(管子外壁的氧化层己脱落), um(照片l、照片2)。 最大的氧化层厚度为205 照片1实物管子外表面3x 照片2管子内表面氧化层200× 火电厂高温部件在运行中与烟气、蒸汽接触,会使金属表面发生反应,既在接触时氧 与金属化台成氧化膜(照片2中可看到氧化膜有三层:多孔层、多层、均匀层)a氧化过 程中,氧向金属内部扩散首

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