搞好环境保护+建设与谐炼焦工厂.pdfVIP

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搞好环境保护 建设和谐炼焦工厂 汪世峰李大鹏 李新美 李振波孙岩 (唐山建龙焦耐厂) (唐山建龙技术处) 1 唐山建龙焦耐厂简介 唐山建龙简舟公司焦耐厂位于河北省遵化市南郊,现有63孔4.3m捣固焦炉两 火烘炉,于2005年1月20日顺利投产。第二座焦炉于2005年4月3日顺利出焦。 我厂建有比较正规的备煤车间,较为先进的焦炉炉型,完整的煤气净化车间以及 配套的环境保护和污水处理设施。 其中,备煤车间来煤卸车设备建设有火车、汽车两用的螺旋卸车机房。配备单线 桥式卸车机两台,卸车能力400t/h。受煤坑地下放煤口采用叶轮给煤机两台。露天煤 场贮煤能力86000t,满贮可用25天。 仓下煤口采用平板闸门,小皮带配料,电子皮带秤定量给料。 煤的粉碎选用两台PFCKl618可逆反击锤式粉碎机,液力偶合器调速,单台最大 处理能力为350t/h,机后设有配合煤调湿自动补水设备。 锥度20mm。炭化室中心距为l220mm,燃烧室墙厚度为100mm,炉顶厚度加大 140mm,护炉柱采用H型钢,保证炉体结构强度。 每台捣固机为7组2l锤,捣固冲程400mm,单锤重量400kg,捣固频率70. 8次/min。摇动给料机18台。单煤饼捣固时间为8 rnin。捣固后的煤饼密度(干煤) 为:0.95~1.05t/m3。煤饼重量:24.26tI单孔产焦量:18.38t。 捣固煤箱和推焦系统设计在一个车上,重达370t。 煤气净化车问冷鼓工段鼓风机调速采用液力偶合器,横管冷却器分两段冷却,机 械化焦油氨水澄清槽后焦油再经焦油氨水分离器进一步分离氨水。电捕焦油器设在鼓 风机前。 煤气脱硫工段设计用煤气中氨气和剩余氨水蒸出的浓氨水作为碱源。脱硫塔两台, 内设轻瓷填料,脱硫液再生采用高塔空气并流法,共两座。在脱硫塔前没有设置煤气 冷却塔。 ——383—— 焦炉煤气脱氨生产硫铵是在饱和器内进行的,饱和器采用了喷淋式不锈钢饱和器, 其他方面类同。 煤气脱苯采用了两段式横管冷却器终冷,一塔式洗苯。洗苯塔内装不锈钢孔板波 纹填料。脱苯塔提馏段内装不锈钢孔板波纹填料,填料高6.8m·精馏段内设板式泡 罩,塔板数16块。中部设置了侧线采萘口,以降低洗油含萘量,脱苯塔采用了专利技 术的垂直筛板塔,此塔兼顾了泡翠塔和筛板塔的优点,处理量较大,处理效果较好, 是一种先进的蒸馏塔。 给排水系统将各工段工艺冷却循环水、制冷机循环水等加压泵集中到综合水泵房 统一管理。全厂清净下水复用水单独设置一个系统,加压后送至熄焦系统补充水。 为减少低温新水的消耗量,在4—10月份,化产车间冷鼓工段、脱硫工段蒸氨系 统和粗苯工段终冷器用的16C低温冷却水用蒸汽型溴化锂冷水机组降温后循环使用。 生产过程自动控制调节系统设计方面,采用PLC和DES计算机控制系统对重点 工艺装置进行监测和控制调节。其中:备煤,筛焦系统采用PLC控制。炼焦、化产 (包括公用工程)各采用一套集散控制系统,分别设置控制室,控制站完全独立,操作 站相对独立,有需要时可互为冗余。各站通过通讯网实现资源共享。 对关键的工艺过程、重要的设备(如鼓风机、电捕焦油器等)设置自动调节系统 或安全保护连锁系统。 2 环保工程建设及运行情况 为了贯彻执行国家环保政策,建设和谐焦化工厂,保护周边环境,重点采用了以 下技术: 备煤车间煤场中配备有喷洒水及覆盖剂系统,可减少煤尘飞扬。 配煤槽煤仓顶部设有自吸式除尘管。煤粉碎机、焦炭筛分所产生的粉尘采用布袋 式除尘器除尘,效率达90%以上。外排废气中粉尘浓度120mg/Nm3。 焦炉顶部设有消烟除尘车,为燃烧法和文丘里水膜式除尘相结合,负责装煤和出 焦时的热废气除尘。拦焦车配置除尘罩。装煤烟尘去除率达到90%以上,推焦烟气含 尘量降到50mg/m3。此种设计与地面站式除尘系统相比较,结构简单、流程短、投资 少、节能、操作成本低。 焦炉上升管为水封式,消除上升管冒烟污染现象,可减少炉顶污染物排放量75%。 集气管设置了荒煤气事故放散点火系统。 .

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