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气分―聚丙烯联合装置节能浅析.pdf
中外能源 第13卷第1期 ·106· SINO—GLOBALENERGY 2008年2月 ●节能降耗技术与措施◆ 气分一聚丙烯联合装置节能浅析 夏建林。肖传慰 (中国石化扬州石油化工厂,江苏江都225200) 摘 要分析了影响气分一聚丙烯联合装置能耗的主要因素,通过对气分一聚丙烯联合装置各项节能改造和技术措施的实 施,促进了装置的安全、平稳、长周期生产,每年可节约电费111.05万元,节约蒸汽费用462.15万元,综合能耗由 2003年的445.23kg标油/tPP下降到142.97kg标油/tPP,大大降低了聚丙烯加工成本。 关键词节能措施聚合釜凉水塔ADv浮阀低温热 1前言 间歇式液相本体法聚丙烯(PP)工艺是20世纪11年。为了进一步挖掘装置潜力.节能降耗。该气 70年代结合我国国情开发的聚丙烯生产技术,特别 分一聚丙烯联合装置实施了多项节能环保新技术, 适合我国炼厂气丰富而又分散的特点。由于该工艺 取得了良好效果,既降低了能耗,又提高了产品竞 流程短、设备简单、投资省、建设快、效益好,因此在 争力。 全国各炼厂得到了普遍推广应用。扬州石油化工厂 2气分一聚丙烯联合装置能耗组成 3×1帆/a气分装置、1×104t/a聚丙烯装置于1996年 气分一聚丙烯联合装置能耗组成见表l。 表1气分一聚丙烯联合装置近5年能耗对照表 项目 设计 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 新鲜水/【t·(tPP)。】 5 6.23 5.46 4.51 3.0 2.97 电/【(kw·h)·(tPP)。】 288 287.34 282.54 281.06 207.61 139.28 蒸汽(0.3MPa),[t·(tPP)‘1】 7 5.41 4.34 4.27 2.36 1.46 氮气(标准)/【一·(tPP)。】 75 82.65 71.15 68.13 67.04 65.93 综合能耗/【kg标油·(tPP)。] 548.98 445-23 371.5 365.88 220.30 142.97 该装置能耗主要由新鲜水、电、蒸汽、氮气等构 的要求。所谓强化传热过程,就是指提高冷、热流体 成,综合能耗呈逐年下降趋势。根据表1分析,电、 间的传热速率,从传热速率方程Q=K·S·△瓦可看 蒸汽在总能耗中所占比例超过98%,其余消耗在总 出,增大总传热系数Ⅸ、传热面积S或平均温度差 能耗中占很小的比例。因此,节电和节汽是装置节 △咒,都可提高传热速率Q㈦。该厂现有聚合釜4 能的主攻目标。 台,在现有基础上再经技术改造增大传热面积已无 3近几年采取的主要节能措施 空间,除非耗费较大的财力物力更换新釜。另外,增 3.1聚合釜节能措施 加循环水平均温度差△咒也较困难,唯一可行的方 液相丙烯本体聚合是一个非稳态过程,反应热 法是减少各项热阻,提高总传热系数。 的放出也是一个非稳态过程。反应前期反应速度 3.1.1改造搅拌系统 快,放热多,传热条件好;反应后期反应速度慢,放 从流体的流动形态来讲,根据搅拌雷诺数的大 热少,传热条件差,反应热以循环冷却水为冷却介 质,通过聚合
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