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浅谈二铁厂烧结配水系统自动控制问题.pdf

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维普资讯 觎 ,孔躲伤 】6≯ 本钢技术 1996年第 5期 *烧结炼铁 * 浅谈二铁厂烧结配水系统 自动控制 问题 『Fj I1 钢研所 徐若兰 1前言 合料中 已发现大量的 2~3mm小球 ,用手 本钢二铁厂烧结车间建于 1956年,现 轻握料,松开后留有手指的痕迹 。如此判断 有 75m。烧结机 5台,年产烧结矿 400万 混合料 的含水量显然缺 乏科学性和准确 t,使用两个系统供料 。原烧结混合料加水 性 ,很容易使混合料水分波动大,常造成透 采用三段式加水.即中部加水、一次混合加 气性变坏 ,引起负压升高 ,垂直烧结速度变 水、二次混合加水。加水时要根据混合料粒 慢,表面点火不好 (火焰外喷),表层粉末增 度、温度 、湿度及生灰配加量来确定加 水 加 量 。主要根据经验 肉眼判断 ,手工控制加水 由于烧结料中所加返矿是直接从烧结 阀门的开度来控制加水量的大小。这种加 筛下的高温返矿 (5∞℃以上),使得水蒸发 水方式 ,烧结混合料水分波动大 ,烧结料透 量很大 .而且返矿量不能精确控制 ,流量不 气性变化较大。严重时会引起返矿 “放炮”, 均 ,甚至断条。此外.返矿温度时有波动.也 打乱整个稳定的操作程序 ,影响烧结的优 给精确控制水量、稳定混合料水分带来 困 质、低耗和高产、稳产 。 难 为了稳定混合料的水分 ,二铁厂 曾于 . 另外,变动上料量、停料、再上料等情 1988年与东北大学仪表教研室共 同对混 况 的料头料尾不能精确掌握 及时调整 。有 合料加水工艺进行了改造 1989年 7月单 时遇到放污泥 、放 除尘灰 、处理小格料 、精 系统 (14系统)实现了混合料水分微机 自 矿粉水分波动大等等情况时.混合料水分 动控制。到 1993年两个系统都 已投入微机 就更加难以控制 。实际生产中,中部所加水 控制,经过一段时间的试运行调整,设备运 量是否合适往往要混合料运行到一次混合 行基本上正常,取得了较好的效果。但后期 后才能反映判断出来 ,而一次混合加水量 出现了一些具体问题 ,本文谨就此提 出一 是否合适则要在混合料运行到二次混合才 些粗浅看法 。 能判断出来 。然而,混合料从中部加水的起 2原有加水工艺及存在 问 点到一次混合后为 87.3s左右,从一次混 题 合到二次混合约需 20rain.而且操作工人 作为老企业,二铁厂烧结车间由于受 往往不是立即就能发现水分的波动 。这样 场地、资金等因素影响,至今仍处于热矿生 大的滞后.常常使混合料水分波动大,混合 产阶段。其烧结混合料加水工艺仍是最原 料透气性不好 ,烧结机尾卸矿和返矿 岗位 始的工艺 。 时常 “放炮 ”,烧结 生产不稳 .形成 恶性循 现场原始的人工加水判断标准是 :混 环 。 维普资讯 1

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