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高压聚乙烯装置中冷器黏壁现象的原因分析及对策.pdf

第30卷第2期 石 化 技 术 与 应 用 V01.30No.2 2012年3月 Petrochemical Mar.2012 TechnologyApplication 工业技术(160—163) 高压聚乙烯装置中冷器黏壁现象的原因分析及对策 张顺强,赵东波,杨大伟 (中国石油兰州石化公司乙烯厂,甘肃兰州730060) 摘要:分析了中国石油兰州石化公司20万t/a高压聚乙烯(LDPE)装置二次压缩机中冷器发生黏 壁现象的原因及其影响因素,并结合装置的实际运行情况,提出相应的对策。结果表明,二次压缩机一 段聚合产生的聚合物处于熔融态,其随着高压乙烯气体进入中冷器进行冷却时,会发生自聚而黏附在中 冷器内壁上。在生产过程中,应降低第4反应区过氧化物浓度,减少其中二叔丁基过氧化物(DTBP)的 含量,控制第4反应区出口脉冲阀的脉冲强度为40MPa,脉冲持续时间为0.50s,脉冲周期为80s,控 制较高的反应后系统温度,使过氧化物尽可能完全分解。另外,可在润滑油中加入抗氧剂,并在其注人 槽中加装氮封,以减缓乙烯自聚。 关键词:聚乙烯;高压聚乙烯装置;二次压缩机;中冷器;过氧化物;乙烯自聚 325.1+2 文章编号:1009—0045(2012)02—0160—04 中图分类号:TQ 文献标识码:B 中国石油兰州石化公司20万t/a高压聚乙二次压缩机一段产生的压缩热,控制二段入口温 度约为40cC,因此在二次压缩机一段出口设有 烯(LDPE)装置采用德国Basell公司的Lupo— tech 中冷器。 TS高压管式反应器技术,于2006年建成投 1810 装置正常生产时,在压力为122—303MPa, 产,可生产LDPED,2210H,2240H, 2420 温度为130—350℃的条件下,在氧或有机过氧 H,3020D等牌号产品。2010年,在装置检 修过程中,多次发现二次压缩机中冷器挂料黏壁 化物引发下,乙烯发生自由基聚合¨1。由于 问题严重,自聚物较多,内壁物料最厚处达 7mm,影响了装置的长周期运行。鉴于此,笔者 低),故在二次压缩机一段聚合产生的聚合物处 对中冷器发生自聚的原因进行了分析,提出相应 于熔融态,其随着高压乙烯气体进入中冷器进行 的处理措施,并应用于实际生产,收到了减少乙 冷却时,会黏附在中冷器内壁上。 烯自聚的效果,使中冷器黏壁物料最厚处不超过 根据技术提供专利商资料显示,二次压缩机 4mm,延长了机组的运行周期,其经验可为同类 中冷器自聚结垢现象无法彻底避免。对中冷器 中聚合物物料分析结果表明,其熔融指数为 装置提供借鉴。 0.017 8 g/min,密度为0.937g/cm3,熔点为 122.84℃,重均相对分子质量为17.9×104,数均 1 二次压缩机中冷器黏壁原因及影响因素 相对分子质量为4.3×104。该聚合物的相对分 分析 子质量及

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