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高速旋转机械的频谱分析 李兆华 钟爱光 摘要:介绍了氧气厂2#DA350空压机组、干熄焦循环主风机、辅风机等振动故障的诊断及处理方法。总结了应用先进的设备故障诊断技术的重要性。 一、前言 我公司绝大多数关键设备为旋转机械设备,如各类风机、空压机、大型电机等。设备的日常维护和安装调试过程中,经常遇到因剧烈振动而无法正常生产的情况,而振动的原因错综复杂,仅靠耳听、手摸的原始方法,很难全面准确的分析判断故障的原因。采用先进的设备状态检测和故障诊断技术,通过振动检测掌握各类设备在一定时期的运行状态,为从事设备维护、安装、调试的工程技术人员提供一套完整的设备运行状态资料,根据这些资料进行数据分析,可以准确的分析判断故障原因,缩短检修工期,合理的安排关键设备的预防维修计划,从而避免因突发性设备故障而造成的经济损失,确保产生的顺利进行。 二、采用故障诊断技术处理设备故障的几个实例 1.氧气厂2#DA350一61型空压机组振动故障的处理 、 氧气厂DA350~61型空压机是制氧机的动力设备,机组进行是否正常,直接关系到第一炼钢厂的生产,是总公司的关键设备。 1999年4月份,该机组借第一炼钢厂停产机会,解体大修,组装后试车时,机组振动超标,无法正常运行,严重影响检修工期。如解体检查至少需要3天的时间,况且对能否检查到故障点也没有十分把握。于是我们利用NG一8902多通道数据采集故障诊断系统,对该机组进行了全面的测试。 (1)空压机组的测点布置如图1所示。 注:1#、2#为电机球面瓦测点 3#、4#、6#为增速箱大小齿轮轴瓦测点 7#为风机止推瓦测点 8#为风机支撑瓦测点 图1 空压机组测点示意图 (2) 机组的测试情况(取振动值最大的方向)见表1 表 1 测点 振动值,mm/s 特征频率,Hz 1 S(水平)0.12 50 2 S(水平)0.14 50 3 C(垂直)0.344 146 4 C(垂直)0.776 146 5 C(垂直)0.28 146 6 C(垂直)0.577 146 7 C(垂直)2.79 146 8 C(垂直)8.25 146 由表1可见,1#、2#、3#、4#、5#、6#测点,振动情况良好。7#、8#测点振动速度超标,8#测点振值8.25mm/s,严重超标,7#、8#测点的轴向振动谱图如图2、图3。 图2 7#测点速度频谱图 图3 8#测点速度频谱图 又测量了7#、8#测点的振动加速度,见表2(取振动值最大的方向)。 表2 测点 振动速度值,mm/s 特征频率,Hz 8#瓦 S(水平)5.67 2487 C(垂直)12.67 2625 Z(轴向)14.61 2625 7#瓦 S(水平)1.58 438 C(垂直)1.66 146 Z(轴向)11.24 2625 7#、8#测点轴向振动加速度谱图如图4、图5。 图4 7#测点加速度频谱图 图5 8#测点加速度频谱图 根据以上的振动测量及频谱图分析,空压机组的振动故障分析如下:3#、4#、5#、6#测点振动速度良好,说明大小齿轮运行状态正常,振源不在大小齿轮处。振速最大值发生在7#、8#测点处,故障频率为146 Hz,其对应的转速为146×60=8760r/min,振动频率特征基本是工频振动,说明振源在7#、8#测点处,其原因可能是风机转子高速动平衡不良,因为虽然低速动平衡已校验平衡良好,但高速下动平衡不一定满足。7#、8#测点的振动加速明显增大,故障能量集中的高频区域2625 Hz,说明风机零部件可能被惯性力破坏,如转子了出现裂纹、叶片腐蚀有掉块等。于是我们打开风机大盖,仔细检查风机转子、叶片、轴等部件。检查情况与我们的诊断基本一致,故障点为风机转子叶片根部有一约40mm长的裂纹,重新更换了风机转子,投运后运行正常。 2.干熄焦循环风机振动故障的处理 总公司干熄焦工程是国家经贸委节能示范项目,1999年2月份,干熄焦工程试车过程中,发现1#、2#循环风机振动严重,无法正常运行,严重影响工程的进度。 风机的主要技术参数:介质温度180-200℃,主风机风量195000m3/h,辅风机风量17000 m3/h,主风机风压8250Pa,辅风机风压6500 Pa,主风机电机P=800kW,n=1500r/min,辅风机电机P=630 kW,n=1500 r/min. 利用HG-8902多通道数据采集故障诊断系统,现场进行了振动测量,分析故障原因.1#循环风机初始振动频谱图见图6. 图6 干熄焦1#循环风机原始振动频谱图 由图6可以看出,其振动频率单一,在工频处有一最大峰值为21.89 mm/s.属于明显的不平衡故障.于是利用现场动平衡
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