DNC系统介绍.docxVIP

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DNC系统介绍.docx

目前,本DNC项目第一期工程中涉及到的机床是本公司加工二课TRW生产线,共由四十台加工中心,四台拉床,八台专机构成,其中四十台加工中心全部选用FANUC18I,配备了局域网卡,其设备布局图如下所示:?/articles/articleimage/20115/129503309229687500_new.jpg图一 DNC网络结构图?? 本系统采用SQL Server2000作为核心数据库,所有采集到的机床信息均上报到此数据库中,应用程序分成两大部分,即信息采集部分NET-DNC++和信息统计分析部分NET-STATIC,NET-DNC++在本系统只需一套即可,而NET-STATIC可以安装多套,可以在局域网络的任何一台计算机上安装。为了安全起见,目前本系统只安排一台专用计算机来负责采集、管理生产信息,以后再视管理需求进行扩充。 三、系统目标 采用本系统的初始出发点是为了解决生产加工现场的数据采集问题,如加工产量,加工工时,系统报警,系统故障,不良品,停机等信息,同时,对生产现场的加工程序、刀具等实行严格的控制管理,为此,我们提出了如下功能需求: 对车间的40台数控机床通过以太网卡连接到一台计算机上,从而实现以下目标: ·对数控程序进行集中管理。 ·机床加工状态的远程监视。 ·机床加工的远程控制。 ·机床加工信息的实时采集。 ·机床加工信息的各种统计。 ·生产计划。 四、系统功能 1.程序管理 由于本公司属于大批量生产,加工程序变更较少,要求对NC程序进行严格地控制管理,机床操作员只需在机床端上下料和开关机即可,无需也不容许在CNC上进行NC程序的编辑,或者实在需要修改程序时只能由当班班长来修改。为了达到控制CNC程序的修改问题,NET-DNC++严格监视了各机床上NC程序的状态,如果程序发生了修改,则将机床处于闭锁状态,需要班长在DNC控制台上解锁,以此达到程控的目的。 如果需要进行程序的传输,则在DNC控制台前可以直接完成。通过计算机向数控机床传输的内容如下: ·NC程序的传输。 ·参数文件的传输。 ·刀补文件的传输。 ·螺距补偿文件传输。 ·宏变量文件传输。 ·工件零补偿文件传输。 由于是采用了TCP/IP的通讯协议,通讯速度达到100M/B,稳定可靠性也大大加强,远优越于RS232串口通讯。 2.远程控制 在计算机端可以实现对机床的控制如下 ·设置机床参数。 ·管理NC程序内容(添加、删除、修改等,对其他类型的文档,如上述类型的刀具补偿文件,机床参数文件等都可以进行管理控制)。 ·管理报警历史记录(清除、保存)。 ·管理操作履历(清除、保存)。 ·外部复位。 虽然以上有些管理控制功能可能不一定实用,但作为本系统的功能储备还是充分的,为今后功能扩充准备了条件。 3.机床监视 严密监视各机床的当前状态。所监视的内容包括: ·机床状态:EDIT,MDI,手动,加工,空闲,报警。? ·通讯状态:联机、脱机。 ·加工信息:位置信息、进给速度、坐标系等。 ·历史记录:报警信息、操作履历、刀具寿命。 在本系统中,我们采用了图形监视的方式来形象地表示各机床的状态,比如说,蓝色机床图示代表机床启动,但处于待机状态,黄色机床图示代表机床未启动,而绿机床图示代表机床正在加工,当机床发生报警时则采用红色指示灯不断闪耀来提醒现场监视人员,非常形象生动。机床监视如图所示。点击指定机床可以立即显示当前机床的名称、状态、相关参数和加工工时、产量等信息。?/articles/articleimage/20115/129503310277031250_new.jpg图二 实时数据采集示意图? 4.信息采集 在计算机端采集的机床加工信息如下: ·程序开始加工时间。 ·程序结束加工时间。 ·不良品信息。 ·停机信息。 ·机床报警信息。 ·机床履历信息。 ·生产线调机架模信息。 ·机床刀具寿命。 ·首件校验信息。 ·程序编辑信息。 ·换刀信息。 这里的信息除了生产线调机架模信息,不良品信息(需要输入不良原因),首件校验信息和停机信息(需要输入停机原因)外全部是系统自动采集,无需人工干预,大大减少了人工统计的不确定性,也提高了生产效率。 在本系统中,我们有一个迫切的管理要求:当机床刀具寿命达到额定寿命时必须强迫工人换刀,以保证产品质量。在没有此系统之前,我们只能通过行政指令要求工人执行,但在现实中,往往有些工人为了赶活而只将刀具寿命修改并不真正换刀。为此,我们的开发人员经过反复试验,找到了一个切实可行的技术控制方案,现在,我们再也不为此类事件而发愁了,工人只要换刀,在计算机中就会有详细的记载是否真正换刀,同时将换刀时的刀具寿命记入数据库。 管理力度加大,工人操作更加规范,产品质量也就有了保障。 5.资料统计分析 通过对信息采集上来的数据进行统计分析,并得出以下内容

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