合兴场气田须二气藏开采影响因素分析与对策.pdfVIP

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维普资讯 第27卷 第6期 钻 采 工 艺 ·37 · 合兴场气田须二气藏开采影响因素分析与对策 陈绍斌 ,王承陆 ,尹丛彬2 (1中国石化西南分公司川西采输处 2四川石油管理局井下作业处) 摘 要:针对合兴场气田须二气藏气井在开采过程中存在的问题,分析了气井水侵特征,以及井内油管腐蚀 的主要因素;认为无水采气期缩短的重要因素是须二气藏气井早期配产过高;分析并提出气井各生产阶段的工艺 技术措施与对策,气井生产后期应用复合型排水采气技术是提高气藏采收率的重要措施 。 关键词:水侵;腐蚀因素;无水采气;优选;对策 中图分类号 :TE375 文献标识码:A 文章编号:1006—768X(2004)06—0037—03 合兴场须二气藏于 1988年投入开发试采,属于 根据现场实测数据,选择腐蚀速度为气井油管 裂缝一孔隙型底水气藏。到2000年须二气藏累计 腐蚀系统的行为特征,即母因素;其他因素,如产出 采气 3.6×108m3,采出程度仅 5%左右。在开采过 水中各离子含量、产出气成分、日产气量,即子因素。 程中,100井、127井因水淹、油管断落等问题相继停 采用灰关联度(r)描述各个因素 日产水量、油压,作 产;137井 内油管也已腐蚀穿孔而不能正常生产。 为影响系统行为特征的有效因素对结果的影响程 川I合 127井修井后恢复了部分产能,目前与川合 137 度。关联度计算结果见表 1。 井均出现排水困难 ,生产情况逐渐趋于恶化。为此, 表 l 关联度计算统计表 对气藏的开采工艺进行分析,提出目前条件下可行 序 序 口 关联度 因素指标 口 关联度 因素指标 的对策,有利于达到延长无水采气期和正常带水采 l 0.8569 ca2+ 8 0 气的 目的。 . 7503 总矿化度 2 0.85l3 气相 9 0.68l3 a一 气藏开采影响因素 3 0.8432 产水量 10 0.655l 油压 4 0.8095 pH值 l1 0.6543 M 1.气藏的水侵类型 5 0.7947 艺Fe 12 0.53o5 HC 一 6 0.7904 Na 、K l3 0.5298 日产气量 从须二气藏有产能的川合 100井、川I合 127井、 7 0.7863 液相 C02 备注:按关联度大小排序。 川I合 137井三口井的产水情况统计,结合岩心裂缝 的发育情况,对单井出水类型可得到以下认识。 根据灰关联分析原理,关联度越大则表明该因 (1)横侵型出水。100井、127井的出水特征表 素的相关影响程度愈大。由分析结果可以看出,除 明,由于气井井底低角度裂缝发育,故产水相对较 ∑Fe(腐蚀溶解下的Fe2和Fes,一般不将它视为 慢,井底的低角度裂缝与其下的气水界面存在高角 腐蚀因素)外,r值在0.7~0.8之间的影响因素,即 度裂缝相通的特点,表现为底水沿高角度裂缝上窜 与腐蚀速度的变化趋势最

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