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电厂除灰系统布置与灰渣泵运行情况考查报告
除灰系统布置与灰渣泵运行情况考查报告 年月中旬,由带队一行四人对丹河、万和两电厂进行变频调速、节能方面的考查,从除灰系统以及灰渣泵使用方面,对我厂的设备改造有一定的借鉴之处。 一、 丹河的基本情况 1、容量与灰场布置:丹河装机容量200MW,两台WG2---410/100---1型高压炉,73、75年相继投产。灰场设计在山沟内,原灰管线1.5公里,容灰量设计为20年。由于灰量增加,灰管向前延伸至3公里,大坝增高20米,现灰管管径ф325mm,落差约25米。 2、燃料特性:丹河设计燃煤为:山西潞安矿务局、王庄贫煤。成份为全水8.3%,固有水份0.7%,应用基灰份20%,氢3.6%,氮1.2%,碳64.6%,硫0.27%,氧2.03%。灰渣特性:t1=1130℃,t2=1410℃,t3=1430℃。 3、除灰方式与用水量:渣灰混除。捞渣机下设一台粒度为25mm的碎渣机,碎渣后落入灰沟直冲灰池,除尘设备为文丘里湿式水膜除尘器。除尘水为三台170m3/H除尘泵,一般运行两台,粗细灰沟的冲洗由两台162 m3/H的冲洗泵,一般运行一台,满负荷情况下大约总水量在450 m3/H左右。 4、灰渣泵特性和运行工况:丹河#1、2灰渣泵改型为200ZJ1A65,流量:820 m3/H,扬程68.1m,效率75%,转速980r/min,轴功率202.8KW,要求配套功率280KW,#3灰渣泵为原装泵8PH1,转速:980 r/min,流量:550 m3/H,扬程63m,效率63%,而实际三台泵配置电机是一样的。型号:JSL1276,转速980 r/min,电压:380V,电流343A,容量185KW,机组正常负荷时灰渣泵一台运行,两台备用。流量在400 m3/H左右,电机电流在280300A左右,电机负荷占容量的85%。 、万和公司的情况: 万和的除灰方式与我厂区别较大,装机容量400MW,采用渣、灰分除,渣由捞渣机捞出,灰由电除尘器处理后,由气体输送至干灰库。均未进入灰场。除灰、除渣用水基本属于冷却溢流和除尘器防护用水,灰渣泵正常情况下属于清水运行,流量大概350m3/H,所用灰渣泵#1为250ZJ--1A65,流量950 m3/H,扬程69m,轴功率233.4KW,配套功率310KW。而现用电机为低压380V,功率132KW,转速745r/min,一台炉运行时电流160A,两台炉运行约220A,并且正在进行变频调速改造,#2、3泵为250ZJ1A65,流量705 m3/H ,扬程38.3m,轴功率97.4KW,配套139KW,实际配用电机310KW。 、综合分析 根据了解情况,丹河的机组容量、燃料特性以及除灰方式和用水量基本与我厂接近,输灰管线虽然线路短,但输送提升高度高出20m,灰浆泵相应需要增加20m扬程,而该厂所用灰渣泵820 m3/H 需配用电机为280KW,目前配用了一台185KW,并且适应了该厂多年来满负荷时的排灰需要。 万和虽然输送介质差异较大,但泵的流量还是不小的,而#1泵流量950 m3/H,扬程69m,需配用电机310KW,实际选用电机为380V,功率132KW,照样满足了该厂的生产需要。 同样如果我厂将电机改为185KW低压电机,流量保证在350 m3/H ,也可以满足我厂三台炉正常运行。 、考察建议 根据上述分析,结合我厂近两年灰浆泵运行情况,对近期两台炉运行情况统计, 9月15日11月1日:两台炉运行 #1灰浆泵:表码250.8261.1 用电量:37080kwh #2灰浆泵:表码1138.92---1169.4 用电量:109728kwh #3灰浆泵:表码536.2---552.0 用电量:56880kwh 平均功率:(37080+109728+56880)/(47*24)=180.6kw 将#2灰渣泵电动机改为185KW,380V的低压变频调速电机,三台炉以下的运行方式时,连续运行#2泵,管线检修切换时只切换#2泵南北管出口门即可。三、四台炉运行时冲灰水量充足,#2泵满足不了时切换为#1或#3泵运行,此时一台高压泵基本可以维持运行,#2泵作为辅助泵保证长期安全经济运行。 附:电机改造方案 灰浆泵电机改造方案 根据我厂灰浆泵运行情况,灰浆泵电机容量与排灰量不相匹配,利用阀门截流对阀体造成严重的冲蚀直至渗漏,且造成设备电能的浪费;电机频繁启停对电气设备安全运行和灰管线的严密造成极大威胁。结合丹河、万和电厂改造情况和经验,改造后的电机从安全和经济上均取得较明显的效果。建议我厂将#2灰浆泵电机首先更换为低压电机,根据运行情况增设变频调速装置,以利于设备及系统的长期稳定运行,减少维护工作量,节约能源。 方案如下: 一、电机改造 设
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