2000m3高炉热风总管热变形分析与处理.pdfVIP

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3 2000m 高炉热风总管热变形分析与处理 1 1 2 邱 耕 杨凤英 侯玉新 (1.邯郸钢铁集团公司 设备动力部;2.邯郸钢铁集团公司炼铁部,邯郸 056015 ) 3 摘 要 本文具体阐述某钢铁企业2000m 高炉热风总管运行过程中存在的热变形问题,并对问题的解决进行了阐述。 关键词 热风总管 改造 分析1 3 The Hot-blastmain of 2000m Blast Furnace Rebuilded to Prevent Thermal Deformation Qiu Geng1 Yang Fengying1 Hou Yuxin2 ( 1.The Handan iron and Steel Equipment Power Department; 2.I ronmaking Department, Handan, 056015) Abstract This text concretely elaborates the problem about thermal deformation of the hot-blastmain of 2000m3 blast furnace in the process, and resolved to carry on analysis to the problem. Key words hot-blastmain, reformation, analysis 1 引言 3 某 2000m 高炉在实际生产运行过程中,发现波纹补偿器温度高,热风总管变形严重,造成热风阀更换 困难,严重影响了设备作业率,变形还导致了热风总管膨胀节耐材缝隙变大,造成严重的安全隐患和设备隐 患,本文对这些问题进行了分析,并对处理措施进行了阐述。 2 热风总管布置示意图 该高炉是从德国引进的二手设备,配置了四座马琴式热风炉,热风炉按平行方式布置,从左依次为 1 号、2 号、3 号和4 号热风炉,每座热风炉分别通过热风支管与热风总管垂直连接,高温高压的热风经热风 支管、膨胀节、热风阀、热风总管、围管和风口装置向高炉送风,保证高炉生产需要。改造前热风总管系统 结构如图1 所示。 图1 改造前热风总管系统结构 邱耕(1973—),男,高工,1997 年毕业于武汉冶金科技大学冶金机械专业。 3 2000m 高炉热风总管热变形分析与处理 8-759 热风总管设计有四台波纹补偿器,上部仅有三根300×30 的带钢作为大拉杆,分别拉住两侧和中间的膨 胀节,下部右侧固定管托和左侧三个滑动管托支撑。 3 实际运行过程中存在的问题 (1)波纹补偿器外壁温度过高的问题。 该高炉投产后不久,发现热风支管和热风总管的波纹补偿器外壁温度过高,被迫在外部打水强制冷却, 温度升高的趋势一直延续,最后采取了打包厢,将膨胀节包裹,并在厢内注满水,才能勉强稳定膨胀节的温 升,以延缓烧穿事故的发生。 (2 )热风阀更换难度大,工期长。 热风阀和热风总管是依靠法兰螺栓连接的,见图2 。 图2 改造前热风总管立面图 热风阀达到使用寿命寿命后,需要更换,当用气焊割掉螺栓取出热风阀,新热风阀就位后,发现热风阀 和热风总管法兰螺栓孔不能对正,被迫用气焊在法兰上扩孔,对检修造成了很大困难,工期往往要延长十几 个小时,严重影响了高炉生产。 (3 )热风总管长度实测尺寸变大,带钢(拉杆)多处开焊。 针对膨胀节温度高,对该高炉热风总管进行了检查,发现

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