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水泥装车机电气改造探讨

内容提要

袋装水泥装车机运行环境水泥粉尘重,在使用中故障频率较高,有不少需要改进的地方,本文以提高生产效率为目的,从减少电气故障的角度对现有装车机进行改造,效果显著。

01引言

袋装水泥装车机出现以前,袋装水泥采用人工装车,装车用工多、生产成本高、劳动强度大、工作效率低,导致发货时效性差,多次倒运会导致水泥包装袋破损率高,粉尘污染重,对装车工人身体伤害大。

袋装水泥装车机的应用,减少了装车劳动力的使用,减少了破袋现象,提高了装车的效率,是现代水泥企业必备的重要设备。但是,装车机作业存在现场粉尘较重、装车机动作频繁、连续作业时间较长等问题,导致水泥装车机在运行中故障率居高不下,严重制约了装车机作业生产的连续性。现以我公司目前在用的ZCL-650型移动式水泥袋装装车机为例,探讨从电气进度对装车机的改造。

02装车机工作原理

袋装水泥装车机主要由悬臂梁、进料输送机、出料输送机、行走机构几大部分组成。袋装成品件经转弯溜槽滑落到水泥装车机的进料输送机输送带上,经过进、出料输送机的输送,到达出料输皮带末端部位卸袋装车。站在车厢内的操作工人,一手扶住输送带出料末端并操控设在其外侧的电气控制按钮,调整悬臂梁出料端口的垂直高度和前后水平位置,用另一只手对滑落的密封水泥袋落点进行微调,次第堆码整齐,确保车厢严实,即完成袋装水泥的装车作业。

03现有装车机的缺陷

由于袋装水泥装车作业现场粉尘较重,装车机前后行走、悬臂梁升降等操作频繁,装车机运行时振动大,导致装车机故障频发,现场环境恶劣,检修难度大,检修用时长,最严重时故障停机检修时长高达十多天甚至一个月,严重制约了水泥装车效率以及生产的连续性。

04装车机的改造

水泥装车机常见的故障现象主要有:电动机及减速机易损、整机运行振动大、电源电缆线拖拽开路、接触器异响发卡、以及电气元件易损坏等。通过近年的观察、思考和探索,现有解决方案初见成效。

4.1主控接触器改造

原电机主控为交流接触器,而装车作业现场粉尘重,交流接触器的结构非常容易进灰,从而吸合不好,接触器的接触不良导致电机缺相故障甚至烧坏,或因粉尘过多接触器出现卡死,设备无法停机。从网上了解到固态继电器是一种无机械触点的电子开关,且具有短路保护、过载保护等功能,三相固态继电器在工作时没有机械运动,无活动部件,不存在进粉尘的可能,非常适合于当前工作环境。在2016年首先尝试改造了一台,使用半年,没有再出现过因接触器故障导致的电机损坏,于是随后我们陆续改造了其余五台,改造后运行良好。

4.2?减振改造

原来设计的装车机所有电机控制都为接触器,行走电机操作频繁,电机全压启动,机械冲击比较大,加上行走轨道安装不规范,装车机整体振动大,造成安装在装车机上的控制箱内电气元件易受损。针对振动,在4#装车机上作了两点改造,一是将行走电机的控制方式由接触器控制改为变频器控制,利用变频器的缓启缓停功能,减少电机的启动机械冲击,以减少振动;二是将控制箱与装车机的连接用减振柱支撑,进一步减轻振动对电气元件的损伤。

4.3电源电缆改造

原装车机电源电缆是使用滑线设计,因为环境灰尘重,使用中经常出现滑车不灵活,电缆被强行拖拽,使得电缆短路或断线,造成电动机不通电甚至缺相烧毁。经咨询现场装车操作人员,装车机最大前后行走距离为6米,实测装车机距离楼顶净高为3.4米,受到卷尺弹簧式伸缩的启发,我们采用弹簧式电缆卷筒,其结构简单,安装维修方便,我们在装车机行走区域中心点正上方楼板下装设了电缆卷筒,装车机运行时,电缆着摆针运动,有余量的线缆由电缆卷筒张紧不下垂。如下图所示。这样,直接避开了电缆滑车不滑动的问题。同时,将以前使用的普通电缆改为带钢丝的圆形行车专用电缆,进一步增加了可靠性,见图1。

图1移动电缆的改造示意

4.4增加装车机电动葫芦升降控制

在装车道临近厂房立柱上安装了无线遥控手柄,与装车机上按钮同时控制出料输送带出料端口的垂直高度。这样,运输车辆空车进入装车道时,装车作业人员在地面就可也调整出料输送带出料端口的垂直高度,不再需要反复上下车厢操作控制按钮调整。

05结束语

4#装车机从2022年4月改造至今,已连续运行3个月,未再出现故障。

水泥装车工作现场处于高粉尘环境,粉尘污染是导致设备故障的重要因素,须提高现场除尘效果,保持作业现场各项设备的清洁,降低故障率。

本次对装车机电气系统的改造,解决了一些常见问题隐患,降低了故障频率,降低了维护成本,提高生产利润空间。

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