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丙烯腈装置废水焚烧系统袋式除尘器进出口压差异常升高问题分析;目录;一、背景;布袋除尘器滤袋的材质;布袋除尘器滤袋选用;1、投料与压差波动情况跟踪统计;处理丙烯腈废液、硫铵聚合物、乙腈厂废液;处理硫铵聚合物和事故乙腈;二、分析过程;第一阶段:单独处理丙烯腈V-304废水;处理V-304废水重要时间节点;这个阶段袋式除尘器进出口压差上涨和提高废水输送泵流量(FC1005)有关系。本次焚烧炉丙烯腈废水烧量未达到设计处理值,布袋除尘器压差上升趋势明显,压差最高达到3606.1Pa。
结论1:造成压差高的原因可能有:一是装置停工过程中退料中有机物含量高,其中还包括停工过程急冷塔中处理剩余氨所产生的硫铵、硫酸和氨水,焚烧炉F-1001投用前V-304置换不彻底;另一个是V-304内多年未进行清理,罐内存在大量聚合物造成水质变差。
;第二阶段同时处理丙烯腈V-304废水和硫铵聚合物;分析:
硫铵聚合物不是影响袋式除尘器进出口压差的绝对因素。可以看到,这个阶段袋式除尘器进出口压差下降和废水输送泵流量(FC1005)降低有关系。
结论2:同时处理丙烯腈V-304废水和硫铵聚合物时,布袋压差逐渐上升,切除V-304废水后压差下降,说明压差升高原因是V-304废水组分造成的。;第三阶段单独处理硫铵聚合物;第四阶段处理丙烯腈V-306废水和硫铵聚合物;焚烧炉F-1001处理V-306废水流程;(1)9月15日19时,焚烧炉F-1001投入V-306废水,烧量1.7t/h。布袋压差在705到810Pa之间。
(2)9月16日8时40分,废水烧量提至2.4t/h。布袋压差在765-930Pa之间。
(3)9月16日19时,废水烧量提至4.0t/h。烧量提后布袋压差逐渐上升,最高上升到1066Pa。
(4)9月16日20时,由于V-306液位下降过快,为保证V-306液位稳定,废水烧量降至1.7t/h。降低烧量后压差一直呈下降趋势,最低降至490Pa。
(5)9月17日10时30分,废水烧量提至2.4t/h。布袋压差在470-519Pa之间。
(6)9月17日17时,废水烧量提至3.0t/h,运行至18日14时。布袋压差在489-540Pa之间。
;9月20日
2913.2Pa;分析:焚烧炉F-1001重新处理废水罐V-304废水后,布袋压差总体呈上升趋势,9月20日22:49上涨至2913.2Pa。但是,在降低烧量后,压差进行下降,在9月22日回调到正常指??范围内。
结论4:袋式除尘器进出口压差的波动和所投烧V-304丙烯腈废液有关系,投烧V-304丙烯腈废液的量越大,袋式除尘器进出口压差越高;投烧V-304丙烯腈废液的量越小,袋式除尘器进出口压差越低。;排查加样:硫铵浓度加样结果;2、急冷塔下段硫铵浓度(5#样);硫铵聚合物浓度对除尘器影响的数据;上海东化环境工程有限公司分析结果;第五阶段同时处理硫铵聚合物和乙腈厂废液;丙烯腈废液烧量:
9月22日下午16:09时后,丙烯腈废液烧量由2387Kg/h提高到3000Kg/h,压差继续升高的原因和9月22日提高丙烯腈废液烧量有关系;
9月23日丙烯腈废液烧量一直维持在3000Kg/h;
9月24日10:30,压差高达3285.3Pa,丙烯腈废液被迫切除。
9月26日18:24,丙烯腈废液投烧1660.9Kg/h,直至9月27日凌晨4:23,压差高达3002.9Pa,丙烯腈废液再次被切除。
硫铵聚合物流量:
9月22日到9月26日,硫铵聚合物流量(FC1011B)维持在2400Kg/h到2700Kg/h之间。
;9月23日下午14:27投烧乙腈厂废液,废液流量(FC1012)由0Kg/h上涨893Kg/h左右;
9月24日下午16时40分,乙腈厂废液流量(FC1012)提高在1300Kg/h左右;
9月25日下午零时25分,由于压差过高,达到3394.5Pa。乙腈厂废液被迫切除;
9月25日9时54分,压差降下来之后,又将乙腈厂废液流量(FC1012)提高在877Kg/h左右;
9月26日,乙腈厂废液流量(FC1012)维持在1130Kg/h左右,在15:47由于压差上涨过快被迫切除。
直至9月27日,乙腈厂废液仍处于切除状态。;分析:
(1)9月24日16时50分,投烧乙腈厂废液1000Kg/h,硫铵聚合物废液2.5t/h,运行至9月25日0时30分,布袋除尘器压差由2239pa上涨至3483pa,将乙腈厂废水切除后除尘器压差由3483pa下降至571pa。
(2)9月25日9时50分,投烧乙腈厂废液1000Kg/h,硫铵聚合物废液2.5t/h,运行至9月26日16时,布袋除尘器压差由571pa上涨至2801pa,根据东化建议将乙腈厂废水切除后,除尘器压差由2801pa下
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