偏磨腐蚀井筒治理技术工艺适应性分析.pptxVIP

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偏磨腐蚀井筒治理技术工艺适应性分析;生产现状

偏磨腐蚀井筒治理技术

现场应用情况;大港南部油田位于黄骅凹陷南部、孔店隆起构造带,包括7个油藏98个开发单元,油井开井1168口。历经40多年的开发,井筒举升状况日趋复杂。;免修期短:平均周期369天;

维护作业多:年检修600余井次;

油管报废量大:年报废45万米约4000余吨;

影响产量高:年减少产油量2.4万吨。;;●研发了6类产品,形成了分类配套,分级治理,梯度应用的效益最大化模式。;;对提出的不同应用时间的内衬油管耐温、抗拉性能进行室内实验检测,探索内衬油管可应用的时间,逐步形成内衬油管应用时间的指导性意见。根据检测数据推演内衬管应用年限2410天6.6年。;●实现了内衬油管闭环管理。通过开发管理软件,实现全方位闭环管理,实时监控各运行环节数据。;2017年应用油管内衬技术207口井,油井累计应用达729口井,治理井周期由228天延长至683天。杆管偏磨及油管腐蚀躺井大幅下降,由2011年的231井次降至2017年33井次。抽油机躺井率由7.47%降至2.92%,油管报废率由35.2%降至6.2%。;内衬管的应用,解决了杆管偏磨及油管腐蚀问题。但杆断问题突显,成为制约控躺井的主要矛盾。抽油杆失效占比呈上升趋势。;;;;针对不同油藏类型、不同生产井况,深化研究、创新配套形成较为适应的多项优化配套技术,并建立抽油杆分单元、分级别投入机制,实现成本投入效益最大化。;一是过渡区加工工艺改进:对抽油杆圆弧区进行强化抛丸处理,调整淬火温度:由880℃调整为850℃。有效去除杆体表面的氧化皮和脱碳层。;●研究形成了抽油杆防腐蚀配套技术,减缓门限腐蚀坑产生时间;;;(三)针对分离器断裂问题,优化改进。

15年以来分离器断19井次,造成经济损失近500万元。;●研究绘制分离器选用图版,并进行分离器技术改进;;针对偏磨腐蚀油井,共计规模应用油管内衬技术729井次,抽油杆腐蚀治理395井次,电泵延周期偏磨腐蚀井筒治理技术116井次,实施井平均生产周期为实施前的2.3倍,年减少躺井200余井次,年减少产量损失约1.1万吨,油管报废率由35.2%降至6.2%。通过综合治理南部油田油井躺井率降至3.34%,检泵周期达到735天,均为历史最好水平,综合效益显著。;不妥之处,敬请指正!

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