重钢炼铁新技术的应用及降本增效实践.pptVIP

重钢炼铁新技术的应用及降本增效实践.ppt

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3.6不休风捅风口技术重钢高炉不休风捅风口技术从承德炼铁厂引进,主要是用滑锤钎子开风口,于2012年开始试验并获得成功,之后一直在应用。采取不休风开风口后,工艺休风率下降,炉况恢复进程加快,有利于炉况顺行及节焦增铁,据测算2500立方米高炉少休风一次直接经济效益在4万元以上。3.7休风不改全焦冶炼技术现在重钢高炉计划检修48小时以内一般不改全焦冶炼,先加一定休风焦,然后分段退负荷,先退得多,之后逐渐加重负荷,但最后焦炭负荷比加休风焦之前的喷煤料负荷轻,主要是复风后热补偿大。复风走料后开始喷煤,待喷煤比提高后逐渐增加焦炭负荷,最后达到正常喷煤料的负荷,其时间比改全焦冶炼短得多,有利于节焦增铁,经计算2500立方米高炉少改全焦冶炼一次直接经济效益在6万元以上。3.8减少中焦技术为确保炉况顺行,一直以来重钢高炉中心焦比例在25%以上,造成焦比偏高;2014年在公司领导的领导下,开展了取消中心焦试验,并取得成功。1)2014年2月重钢1号高炉中心焦比例为31.3%。2)4月炉况顺行好转后逐渐降低中心焦到18.8%,5月降低到12.5%,之后一直维持在15%以内,近期因焦炭质量下降及生产方式转变中焦比有所提高。3)取消中心焦后高炉炉况顺行良好,煤气利用有所提高。3.9解决开炉渣铁分离技术开炉料中加石灰石、白云石、萤石、硅石调整炉渣化学成分,降低炉渣熔点,提高炉渣流动性。通过精确计算开炉配料;控制初次铁[Sil%在3.5%左右时,出炉渣R在1.0~1.1;控制全炉料渣/铁比在900一l000kg/t.fe,负荷料渣量450kg/t.fe,全炉渣相中A1203%15%,MgO%≥9.0%。解决了渣中初渣中A1203含量高,炉渣流动性差的问题,新开炉实现了第一次铁时渣铁流动性好,渣铁分离好、可以冲水渣的目标。3.10脱湿鼓风技术重钢3个2500立方米高炉建有脱湿鼓风设施,2011年开始试运行,2012年脱湿鼓风运行平稳,运行率99%以上,最低鼓风湿度达到设计最低值6.5g/m3并维持。2013-2014年重钢高炉脱湿鼓风长期稳定在10g/m3以下,运行率达到98%以上,在国内处于领先水平。重钢高炉脱湿鼓风运行期间,高炉炉况稳定顺行,吨铁风耗、风机电耗及高炉焦比等指标改善明显。3.11高炉大型化和自动化

(1)高炉大型化:

目前国内炉容4000m3以上高炉大约24座,3000m3以上高炉大约43座???(?2)高炉自动化1)料面形状测量(重钢用十字测温)2)煤气流分布测量(重钢用十字测温)3)炉顶煤气成分分析4)软熔带的测量(重钢未使用)5)炉料下降速度的测量6)风口前的检测7)高炉专家系统3.3.12Finex炼铁技术(1)工艺Finex炼铁属于非高炉炼铁,Finex是一种直接用矿粉和非炼焦煤粉冶炼铁水的新工艺,关键技术是在主流化床反应器内将铁矿粉还原成粉状DRI(直接还原铁),DRI经热压成型后,利用熔融气化炉将粉状DRI热压铁块熔融还原成为铁水。(2)优点与传统的高炉工艺相比,Finex炼铁工艺省去了炼焦和烧结过程,生产的铁水质量与高炉相近,利用系数、能耗、成本等主要指标是否优于高炉有待实践的检验。(3)预期近年重钢与韩国POSCO就Finex炼铁技术交流多年,拟在重钢建一个Finex示范工厂,拟建2座年产150万吨级FINEX设备生产铁水,单日最大产量为8650吨(4325×2座),年产量为300万吨(150万吨×2座)4降低生铁成本实践(1)原料成本偏高(2014年1月数据)4.1生铁成本偏高的主要原因每吨生铁原料成本1763.72元/t.fe烧结矿成本为1002.09元/吨自产钒钛球成本998.45元/吨进口块矿成本991元/吨重钢生铁原料成本比同行业平均水平高200元/t.fe以上,主要原因是使用75%左右的高价矿,炉料结构不合理,采购方式不合理,以及运费偏高等。(2)燃料成本高燃料价格情况:2014年年1月重钢焦炭成本为1433元/t,比同行业平均水平高200元/t.fe以上,高炉喷吹用煤单价高达820元/t以上,比同行业平均水平高出100元/t以上,使生铁燃料成本高达763.82元/t.fe。燃料成本偏高的主要原因:1)未广泛询盘、未按市场价定价,未按性价比优先原则采购焦煤等造成焦炭成本高2)高炉炉况不太好

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