一起CT饱和引起的继电保护拒动分析.docVIP

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一起CT饱和引起的继电保护拒动分析 陈三运 (宜昌供电局,湖北省宜昌市443000) 1 事故概况   2000年8月27日1时45分,因大雷雨使110kV白洋变电站全站失压。值班人员检查发现:6 kV馈线洋06开关速断保护动作跳闸,主变110 kV侧复压过流保护动作跳三侧(洋52,洋35,洋02),其他无异常。2小时后变压器及各馈线重新投运正常。变电站主接线及110 kV系统进线示意见图1。从现象上看,主变高压侧保护跳开关有可能是因6 kV线路故障时高压侧过流继电器启动后未返回,一般不怀疑中压侧馈线也会同时故障并且越两级跳变压器高压开关。 2 上级变电站录波分析   上级变电站220 kV枝江变110 kV侧枝洋线枝22出线录波如图2所示。B、C两相有相位相反、 大小相等的故障电流,A相无故障电流,即典型的BC两相短路故障的特征。枝22故障电流(图2中①)的持续时间为2.59 s,有效值3.0 A,换算至CT一次侧为3.0×600/5=360 A。故障电流持续2.59s说明故障电流的确由变压器高压侧保护动作切除(复压过流时间定值时间2.5 s,加开关跳闸熄弧时间后为2.59 s),而绝非高压侧保护继电器不能返回之故。2.59 s后仍存在一较小电流(图2中②);其值为1.0×600/5=120 A,为枝洋线上T接的姚港变的负荷电流。枝22故障电流360 A减去姚港变负荷电流120 A后等于240 A,即为白洋变提供的真实故障电流。   主变压器接线组别为Y0/Y0/△—12—11,由相量分析可知,如110 kV故障电流来自6 kV侧,则6kV的任何故障反映在110 kV侧应三相都有故障电流。如:6 kV的bc相短路,反映在110 kV侧应是一大两小,即C相故障电流为(2、) i低/K,A、B相为(1/)i低/K,(K为变压器高低压侧变比)。如CA、AB相短路,其规律可依次类推。而今由于A相基本无故障电流,说明110 kV故障电流不是来自于6 kV,而只有可能来自35 kV侧,且为35 kVBC相故障。根据这一推断进行了后述的试验检查工作。 3 试验检查情况   (1)主变压器高、中、低保护电流定值正确,时间定值正确,高、低压过流保护出口正确。中压35kV过流保护出口不能动作的原因为出口压板未拧紧导致开路,故变压器中压侧过流1.8 s的保护跳闸失效并越级到高压侧过流经2.5 s跳闸。   (2)35 kV两条馈线(洋31、洋32)的保护过流、速断定值、过流时间(1.5 s)定值均无问题。这2台多油开关(含套管CT)是一个月前更换的,故又检查了保护级、仪表级CT的正确性,并检查了CT变比,且在CT一次加过流保护的定值电流,确认过流保护动作正确(洋31一次加电流4.8×200/5=192A,洋32一次加电流为6×100/5=120A)。为进一步查找故障原因还进行了后面两项检查工作。   (3)对35 kV洋31、洋32线进行全线检查,发现洋32灵芝山线路有四处不同位置、不同相别的B、C相瓷瓶粉碎、破裂、击穿情况,这正是这次110 kV侧故障电流的根源,这种在6 kV线路故障的同时35kV线路也发生故障的情况实属罕见。   (4)对洋32开关进行了大电流试验,并对洋32、洋31两台开关的CT进行了伏安特性试验如下:   1)洋32开关一次加电流100~700 A,试验数据如表1所示。由表1中可见:一次加定值电流120 A及200 A、300 A、400 A时,电流继电器励磁,时间继电器正确动作,二次电流基本按变比反映一次电流。一次电流加到480 A及以上,即4.8 IH及以上时,电流继电器一直抖动,且时间继电器返回,即过流保护拒动,此时变比误差在16%与34.8%之间。按枝江变故障录波图得出的数据,白洋变110 kV提供的故障电流为240 A,换算至35 kV侧应为240×110/35=754A,刚好属上述保护拒动范围,这无疑是洋32保护拒动的原因。   2)洋32、洋31套管CT的保护及仪表绕组的VA特性数据见表2,VA特性曲线图见图3。试验接线为一次开路、二次加电压,测量励磁电流。从图中曲线对比可见,洋32保护CT的励磁电压曲线比仪表CT还要低,比洋31保护CT更要低一倍多,说明该保护CT饱和特性太差。 4 CT饱和对二次过流保护的影响分析 4.1 CT伏安特性曲线   CT的标称准确限值电流倍数KIH(如通常的5P15中的15)的概念是:当二次回路所带负载为额定阻抗ZH,并且一次电流达额定电流的标称准确限值倍数KIH倍时,CT铁芯处于极限饱和边缘,即一二次间的复合误差刚好能维持在误差区别(如通常的5P15中的5)为5%以下,也就是说此时二次也刚好维持有15×5=75 A的电流数值,此时的二次回路极限电势E0等于回路极限

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