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第一节 中温变换物料衡算及热量衡算 1.确定转化气组成: 已知条件中变炉进口气体组成如表1: 组分 CO2 CO H2 N2 CH4 O2 合计 % 10.20 12.38 53.50 22.08 1.42 0.42 100 计算基准:1.0吨氨 计算生产1.0吨氨需要的变换气量:(1000/17)×22.4/(2×22.08%)=3167.42 M3(标) 因为在生产过程中物量可能会有消耗,因此变换气量取3560M3(标) 年产5万吨合成氨生产能力(一年连续生产350天) 日生产量:50000/350=142.86t/d=5.95t/h 要求出中变炉的变换气干组分中CO%小于2% 进中变炉的变换气干组分表2: 组 分 CO2 CO H2 N2 CH4 O2 合计 含量,% 10.20 12.38 53.50 22.08 1.42 0.42 100 M3(标) 363.12 440.728 1904.6 786.048 50.552 14.952 3560 假设入中变炉气体温度为330摄氏度,取出炉与入炉的温差为35摄氏度,则出炉温度为365摄氏度。 进中变炉干气压力=1.75Mpa. 2.水汽比的确定: 考虑到是天然气蒸汽转化来的原料气,所以取H2O/CO=3.45 故V(水)=1520.512m3(标) n(水)=88.1kmol 因此进中变炉的变换气湿组分表3: 组 分 CO2 CO H2 N2 O2 CH4 H2O 合计 含量% 7.15 8.67 37.49 15.47 0.29 1.00 29.93 100 M3(标) 363.12 440.728 1904.6 786.048 14.952 50.552 1520.512 5080.512 koml 16.21 19.68 85.03 35.09 0.67 2.26 67.88 226.82 中变炉CO的实际变换率的求取: 假定湿转化气为100mol,其中CO基含量为8.67%,要求变换气中CO含量为 2%,故根据变换反应:CO+H2O=H2+CO2,则CO的实际变换率为: %=×100【1】 【1】式中Ya、分别为原料及变换气中CO的摩尔分率(湿基) 所以,%=(0.0867-0.02)/0.0867×(1+0.02)=75.42% 则反应掉的CO的量为:8.67×75.42%=6.54% 则反应后的各组分的量分别为: H2O%=29.93%-6.54%+0.58%=23.97% CO%=8.67% -6.54%=2.13% H2% =37.49%+6.54%-0.58%=43.45% CO2%=7.15%+6.54%=13.69% 中变炉出口的平衡常数: K= (H2%×CO2%)/(H2O%×CO%)=11.65 查《小合成氨厂工艺技术与设计手册》可知K=11.65,时温度为397℃。中温变换的平均温距:30℃到50℃中变的平均温距为397℃-365℃=32℃,中变的平均温距合理,故取的H2O/CO可用。 3.中变炉一段催化床层的物料衡算 假设CO在一段催化床层的实际变换率为60%。 因为进中变炉一段催化床层的变换气湿组分: 组 分 CO2 CO H2 N2 O2 CH4 H2O 合计 含量% 7.15 8.67 37.49 15.47 0.29 1.00 29.93 100 M3(标) 363.12 440.728 1904.6 786.048 14.952 50.552 1520.512 5080.512 koml 16.21 19.68 85.03 35.09 0.67 2.26 67.88 226.82 假使O2与H2 完全反应,O2 完全反应掉, 故在一段催化床层反应掉的CO的为: 60%×440.728=263.44M3(标)=11.81koml 出一段催化床层的CO的量为: 440.728-263.44=177.288 M3(标)=7.915koml 故在一段催化床层反应后剩余的H2的量为: 1904.6+263.44-2×14.952=2138.136M3(标)=95.45koml 故在一段催化床层反应后剩余的CO2的量为: 363.12+263.44=626.56M3(标)=27.97koml 故出中变炉一段催化床层的变换气干组分的体积: V总=177.288+626.56+2138.136+786.048+50.552=3778.584M3(标) 出中变炉一段催化床层的变换气干组分: 组 分 CO2 CO H2 N2 CH4 合计 含量% 16.58 4.69 56.58 20.80 1.34 100 M3(标) 626.528 177.296 2138.080 786.016 50.624 3778.544 koml
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