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转炉煤气干法(LT)净化回收技术的国产化应用
中国重型机械研究所 翟玉杰
冶金自动化研究设计院 杨 涤
摘 要:本文阐述转炉煤气干法(LT)净化回收技术的,技术特点及
系统装备技术国产化的进程
关键词:转炉煤气 干法(LV)净化与回收
国家已将节能减排,改善环境提升到关系全局的战略高度,强调所有民众要有认清其极端的重要性和紧迫感,而冶金节能减排是治理之重点,消化了国外先进技术,自主研发创新,提升我国节能环保的技术装备水平,是冶金科技工作者的历史责任。
概述
氧气转炉炼钢采用吹氧冶炼,在吹炼过程中,其烟气量烟气成份和烟气温度随冶炼阶段呈周期性变化。同时在吹炼过程中,会产生大量烟尘和CO气体,特别在吹炼中期CO浓度可达80%以上,一般情况下,转炉煤气成份中CO的含量占55~66%(体积百分比),其烟尘成份中金属铁占13%,FeO占68.4%,Fe2O3占6.8%,当CO含量在60%左右时,其热值可达8000KJ/Nm3,而烟尘量一般为10~20kg/t
国内外概况和发展趋势
随着氧气转炉炼钢生产的发展,炼钢工艺的日趋完善,相应的除尘技术也在不断地发展完善。目前,氧气转炉炼钢的净化回收主要有两种方法,一种是煤气湿法(OG法)净化回收系统,一种是煤气干法(LT法)净化回收系统。
日本新日铁和川崎公司于60年代联合开发研制成功OG法转炉煤气净化回收技术。OG法系统主要由烟气冷却、净化、煤气回收和污水处理等部分组成。其烟气经冷却烟道后进入烟气净化系统,烟气净化系统包括两级文氏管、脱水器和水雾分离器,烟气经喷水处理后,除去烟气中的烟尘,带烟尘的污水经分离、浓缩、脱水等处理,污泥送烧结厂作为烧结原料,净化后的煤气被回收利用。系统全过程采用湿法处理,该技术存在的缺点:一是处理后的煤气含尘量较高,达100mg/Nm3以上,要利用此煤气,需在后部设置湿法电除尘器进行精除尘将其含尘浓度降至10 mg/Nm3以下;二是系统存在二次污染,其污水需进行处理;三是系统阻损大,所以其能耗大,占地面积大,环保治理及管理难度较大。
鉴于以上情况,德国鲁奇公司和蒂森钢厂在60年代末联合开发了转炉煤气干法(LT法)净化回收技术。LT法系统主要由烟气冷却净化回收和粉尘压块三大部分组成,其烟气经冷却烟道使烟气温度由1450°C左右降至800~1000°C,然后进入烟气净化系统。烟气净化系统由蒸发冷却器和圆筒型电除尘器组成,烟气通过蒸发冷却器使其温度继续降至180~200°C,同时通过调质处理,使烟尘的比电阻降低并收集了粗粉尘,经过初步处理的烟气进入圆筒型电除尘器,经过进一步的净化,使其含尘浓度降至10 mg/Nm3以下,以获得最佳的除尘效果。由电除尘器和蒸发冷却器收下的粉尘经输送机送到压块站,在回转窑中将粉尘加热到500~600
由于该系统具有能耗低,除尘效率高,并取消了污泥系统,转炉煤气与粉尘均得到了综合利用,并可以部分或完全补偿转炉炼钢过程的全部能耗,有望实现转炉负能耗炼钢的目标,因而获得世界各国的普遍重视和采用。到目前为止,转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在德国、奥地利、韩国、澳大利亚、法国、卢森堡等国得到应用,与此同时,美、英、日也开始采用该技术,应用总数已达40套以上。转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在国际上已被认定为今后的发展方向。
经济效益和社会效益分析
由于氧气转炉干式电除尘技术具有独特的优越性,所以被越来越多的国家所采用以取代OG法。采用干式电除尘技术,不但经济效益明显,且环境效益也佳。
根据宝钢转炉煤气湿法(OG法)净化回收系统及干法(LT法) 净化回收系统运行的经验,采用干法电除尘技术,每吨钢可节约电1.1度,节水3吨,并可回收10.5公斤含铁75%以上的烟尘和相当于20升左右燃料油的优质煤气.此外,每吨还可节约生产费用2.5元人民币。 我国目前广泛采用的转炉湿式除尘系统(OG法),除宝钢外,一般大、中型转炉除尘吨钢耗电平均为6度,小型转炉除尘耗电平均10~15度。转炉煤气的回收率很低,转炉除尘的污水处理复杂,污泥均未合理的综合利用。如果一个年产300万吨钢的大型氧气转炉炼钢车间由OG法改用LT法干式电除尘,假定它们回收的能量和烟尘相等,仅节电,节水和节约生产费用三项合计的年经济效益年,按最保守的估计也在1700万元以上。其中:
节约工业用电: 0.4 x 1.1 x 3000000=900 万元 (每度电按0.4元计)
节约工业用水: 1.0 x 3.0 x 3000000=132 万元 (每吨水按1.0元计)
节
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