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断块油藏酸化技术研究与应用
断块油藏酸化技术研究与应用 摘 要:本文介绍了断块油藏酸化技术的应用情况,分析了目前断块油藏酸化技术不足,提出了改进意见。 关键词:断块油藏 酸化 近年来随着断块油藏长期以来高速开采、稳产基础差、自然递减居高不下,成为影响断块油藏开发水平进一步提高的重要因素。随着开发的进行,受层间非均质的影响,注水层启动压力差异大,现有的酸化工艺不能满足实际需要。 一、常规酸化技术存在的主要问题 断块油藏常规酸化技术存在的问题主要体现在两个方面: 1.施工方式不适应 2012年以前为提高欠注井的注水效果,酸化增注从施工方式上,其工艺顺序是首先将主酸整体挤入地层,再挤入注入水将管柱内酸液推至地层深处。该技术对前期起到了很大作用。但在注水开发过程中,由于水质不达标,入井液不合格造成的油层污染,以及粘土膨胀造成的油层堵塞,导致水不能注到地层,攻欠增注技术效果不理想。主要存在四方面的问题: 一是施工过程中,主体酸液与油管内壁垢层反应,造成酸液的消耗,降低了酸液利用率,PH值升高,影响酸化效果。 二是对于深部污染井,增注效果不佳。酸液不能有效进入到地层深部。尽管采取了诸如缓速酸等酸液,但仍未达到预期效果。 三是砂岩酸化酸岩反应过程中极易形成反应产物的沉淀,固体沉淀会堵塞孔隙,造成酸化二次伤害。 四是施工过程中,施工压力持续高压不降,对施工设备要求较高。增大施工风险。 2.酸液处理半径不当 部分区块如梁11、河11单元出现“压降幅度大,增注有效期短,累增水量低”。统计两个区块酸化情况表现 一是酸化施工压降幅度大,平均施工压力由19MPa降至2MPa,其中88.6%的施工井挤酸后期压力降至0MPa。开井初期增注效果显著; 二是增注有效期短,平均有效期一般11–49天。平均27天左右。单井累增水量2618方。 梁11、河11单元纵向层系多,层间非均质性严重,酸化过程中存在单层突进情况,导致射孔层位纵向上仅开启了厚度比例小的剖面;二是长期注水存在深部污染的情况,常规酸化作用范围小,仅解除了有限的浅层污染堵塞,??通了近期区域,而开井后随着注水推进,因深部地层未疏通,导致吸水量下降较快,再次欠注。而施工过程的注入压力、注入排量限制也导致酸液流速低,使失去活性的酸液进入地层深处,起不到深部降压增注的目的及效果,导致了施工压降好,开井有效期短的现象。 3.分层酸化工艺单一 目前分层酸化工艺,主要是笼统酸化和投捞芯子酸化。 一是笼统酸化,无法实现每个层的均衡酸化增注。影响酸化效果,造成酸液浪费。 二是投捞死芯子酸化,2011年试验了投捞死芯子试挤酸化管柱,需要换层试挤酸化时需要反复投捞芯子。主要存在以下问题,反复投捞造成施工不便,存在投捞不到位,导致施工失败的情况;对欠注层增注后,因酸液腐蚀无法立即打捞井下死芯子,造成诸多的工作不便,投捞次数增多,造成酸化效率低,风险大,将会延长作业占产时间,加大经济投入。统计2011年实施分层酸化17口井,共酸化处理20层,合格11层,酸化有效率55% ,其中3口井因死芯子未投送到位失效。酸化及投捞芯子平均影响正常注水8.1天。 二、几项改进 针对存在的问题做了以下几项改进 1.应用PWAE施工方式 在对欠注井的酸化施工中,创新应用“PWAE”的“泡、洗、酸、排”技术,弥补现有技术的不足,用于欠注注水井的增注生产,提高酸化效果,延长酸化有效期。 1.1“泡”:替入前置酸液浸泡油层。清除垢类杂质,减少后续的二次沉淀,降低对主酸消耗,解除炮眼附近地层的堵塞。 1.2“洗”:大排量反洗井将前置酸液排出,充分发挥主酸的作用。洗出前置酸液反应物,避免进入油层造成新的污染。 1.3“酸”:挤入主酸。降低主酸挤入压力,减少持续高压时间,有效保护井下注水管柱,实现地层深部解堵。 1.4“排”:混气水反洗井,降低井底回压,诱喷地层,将深层堵塞反应物在地层压力的作用下排出。从套管用压风机和水泥车同时注气和泵水,替置井内液体。当混气水洗井一个循环,由于井筒内混气水密度较液体密度低,从而在地层和井底间建立足够压差,达到诱导深层堵塞反应物在地层压力的作用下被排出,保证深部解堵效果。 2.应用“双泵车大排量,过顶替深处理”工艺 通过应用“双泵车大排量,过顶替深处理”工艺改善吸酸剖面,扩大酸化处理半径。即在保持总酸量不变的情况下,采取变排量施工,挤酸初期控制注酸排量用单泵车施工,当出现一定程度压降后启用双泵车加大注酸排量至0.8-1.0m3/min,不仅实现低压层进酸,同时实现高压层进酸,增加纵向吸酸厚度,以达到改善吸水剖面的目的。其次,大排量施工增加了酸液流速,使具有良好活性的酸液
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