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CJD50L型包装机存在问题及其改进

CJD50L型包装机存在问题及其改进   【摘要】针对中平能化集团飞行化工公司联碱分厂包装工序两台CJD50型包装机运行时双螺旋送料器、给料装置存在的问题进行改造,改造后既减轻了对大气的污染,改善了环境,又节约检修成本,增加经济效益。   【关键词】包装机;存在问题;改造   中平能化集团飞行化工公司20万吨/年联碱项目工程于2008年5月31日进行投料试车,并于2008年6月19日生产出合格产品,实现了一次试车成功。该项目年产20万吨纯碱和20万吨氯化铵。该装置由四大工序组成:即氯化铵工序、重碱工序、煅烧工序、包装工序。其中包装工序的任务是:将纯碱料仓里的成品纯碱(Na2CO3))经CJD50型包装机包装成袋通过链板输送机、皮带输送机、转运输送机、弯道输送机等运往碱包装码垛工序。   1、设备简介   1.1包装机:型号:CJD50、称重范围:40-50Kg/bag、称重精度:≤±0.2%、包装能力:600-700bags/h、包装袋材料:内涂膜聚丙烯编织袋、制造厂家:无锡力马化工机械有限公司。   1.2概况:CJD50型包装机以螺旋送料、气缸带动弧门给料方式,对称重进行实时控制的净重式电子秤包装机。适用于流动性一般的粉状物料的计量包装。本机电控系统具有称重显示、自动去皮、自动调零、自动误差修正、超差报警和自动诊断功能。   1.3组成:1、插板阀2、双螺旋送料器3、给料装置4、电子秤5、落料斗6、包装口7、电控系统   1.4功能流程:在各种准备工作结束后,手动打开插板阀,按动启动按钮。给料装置弧门打开,有电控系统(可编程程序控制器)按编制好的工作程序启动双螺旋送料器,物料经双螺旋送料器、给料装置送入秤桶,当物料达到设定值(约定量的70%-90%)时、由电控系统发出指令,大螺旋停止供料,给料弧门关闭一半,小螺旋继续供料,当物料达到设定值为止,给料弧门完全关闭,并在操作盘上发出“称量完成”信号。此时操作者即可向包装口上套包装袋,同时触动相应的开关,启动夹袋装置。包装袋被夹住后料桶底门打开,计量后物料经落料斗进入包装袋,按预先设定好时间料桶底门关闭。若关闭位置正确,下一次称量过程随即进行。若关闭位置不正确,则称量过程停止。经过设定的时间后夹袋装置松开,装有物料的重袋落到缝包输送机上,送入缝包,完成定量包装的全过程。   2、存在问题分析   在联碱开车运行的两年时间里,该设备在运行的过程中主要存在以下问题:   2.1双螺旋送料器部分:双螺旋送料器由箱体、大小螺旋绞刀等组成。   2.1.1大小螺旋绞刀:大小螺旋绞刀分别进行送料,由给料装置气缸带动弧门控制粗、细两次进料。绞刀的螺旋片存在设计不合理的地方。绞刀的螺旋片:材质:不锈钢、外径:大螺旋绞刀:φ220,小螺旋绞刀:φ80,绞刀螺旋片与壳体间的间隙只有5mm,厚度:δ=3mm偏薄,经常发生变形和卡死现象,原因是:(1)、前系统检修时掉下的焊条、螺栓、小铁块等随成品一起进入碱包装机;(2)、煅烧工序粉体输送设备:1#—8#刮板输送机、轻灰输送机、成品输送机内部固定刮板的螺栓因松动而掉入成品中,随成品一起进入碱包装机。引起绞刀螺旋片变形和卡死,严重时引起绞刀螺旋轴弯曲变形。初步统计为:每月因此而停车检修1-2次,检修恢复时间为:3-6小时,影响碱包装产量:90t-180t(30t/h)。另外,检修时将绞刀抽出送机修分厂校绞刀螺旋轴同轴度,将变形的螺旋片校正过来,绞刀严重变形时则更换新备件,增加了检修成本。   2.1.2大小螺旋绞刀两端的密封装置设计不合理,密封性能不好,泄漏严重。大小螺旋绞刀两端是用骨架油封来密封,大螺旋绞刀骨架油封:55×80×12;小螺旋绞刀骨架油封:35×60×12,骨架油封的材质:橡胶,内唇较软,易发生变形和损坏,一方面造成碱包装现场碱尘量大,环境污染程度高,严重影响包装工人的身心健康;另一方面碱尘进入轴承中导致轴承(UEL210、UEL206)频繁烧坏,因纯碱进入轴承内部,导致轴承运行时温度升高,易将轴承球架烧坏,据统计:每月更换:1-2套轴承,检修更换轴承时间:2-3小时,影响粉体输送:60t-90t(30t/h)。   2.2给料装置部分:给料装置是由箱体、给料气缸、弧门等组成。   2.2.1给料装置弧门和弧门轴部分结构设计不合理。(1)、弧门两端上部吊耳螺栓孔原设计为:M6螺栓孔,长:40mm,因螺纹孔细而长,检修弧门拆卸时经常将螺栓拧断,为了将断丝取出,用气焊将断丝熔化(螺栓材质为不锈钢),增加检修工作量和检修成本。(2)、弧门轴与弧门吊耳间连接是键连接,弧门轴键槽宽:8mm,长:30mm,弧门轴因键短而容易脱键,从而导致弧门开关不动,另外弧门轴因弧门开关的频率高容易南北窜动而导致弧门卡死。每月因此检修1

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