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“4.15”#61炉低负荷B一次风机跳闸 RB处理成功总结报告 【事故处理主要经过】 2017年4月15日,运行四值中班,三期#61机组上网负荷330MW,实际发电负荷363MW。一次风机RB事故发生时#61机组燃煤掺配为AC仓中硫陕煤比本地烟煤2:1,BD仓中硫陕煤比本地烟煤比例1:1。烟煤干燥无灰基挥发份约21%~25%左右,陕煤干燥无灰基挥发份约35~37%。 17:38:00,事故发生前#61机组工况:发电负荷363MW,ABCD四台制粉系统运行,总煤量172t/h左右,主汽压力11.18MPa。A/B一次风机运行,指令57.2%/65.4%,电流132-133A左右。当时环境温度28.7℃,A/B一次风机电机轴承温度分别在61-63℃左右。 17:42:28(以下统一以PI系统取数时间),控制员通过监控软件发现#61炉B一次风机电机轴承温度上涨至69℃,立即汇报值长,值长立即安排巡检就地检查,确认油站油位、油压正常,电机轴承油面镜油位正常;17:43:20,控制员投A3、A4、A5大油枪,B2、B3、C1、C3小油枪,准备转移负荷停运B一次风机,17:44:08逐渐增加A一次风机出力指令由57%加至80%,降低B一次风机指令由63%减至40%。转移一次风机负荷期间轴承温度在76℃左右稳定约1分钟,17:44:51,B一次风机电机驱动端轴承快速上涨,17:45:07, B一次风机电机驱动端达80.2℃,17:45:17,B一次风机因电机轴承温度高保护动作风机跳闸,一次风机RB触发,RB动作。RB发生自动处理: D制粉系统跳闸,自动投A层其余大油枪A1、A2,煤量由173t/h降至132t/h,机组控制切至TF控制方式。运行人员按一次风机RB预案处置,继续增投油枪稳燃,减负荷,减小增压风机、引风机指令,维持炉膛负压,开启B汽泵再循环门,维持给水平衡;整个处理过程中机组发电负荷最低维持在210MW(上网190MW),炉膛负压最低-719.02Pa,汽包水位最低-142.5mm,一次风压最低4.5kPa(因空预器漏风也有一定影响),最后视燃烧情况全部退出油枪,该过程耗油9.449吨。 本次事故发生前备用机组主副控制员、巡检正在就餐,得到B一次风机电机轴承温度高信号时立即快速响应,协助监盘人员处理。轴承温度异常上涨时当班值长立即针对性作出安排。值长负责协调事故处理,提醒危险点,安排#61机组主控员全面负责燃烧调整,安排邻机主控调整增压风机和其他配风的辅助处理,并且适时增投油枪副控员专职调整汽包水位,邻机副控员辅助调整主再热汽温及所有辅助系统的巡回监视,值长主要队主副控制员对燃烧调整积极干预及汽包水位调整的监护,同时通知辅机各专业做好对应调整。 各岗位事故处理简要分工及操作情况说明: 值长: 作简明而要的危险点提醒,并做好人员分工。 指导主控制员对燃烧调整,监护副控制员对汽包水位调整,同时通知辅机各专业做好对应调整。 通知巡检加强运行的ABC磨煤机排渣,防止一次风压降低导致堵磨。 安排辅机专业作相应调整,安排电控向各级领导作简要汇报。 主控员: B一次风机跳闸前,手动投入A、B、C层油枪,将B一次风机的负荷倒至A一次风机,减煤量; B一次风机跳闸后,风机RB发生,检查TF投入正常;继续减煤量,同时关注火检情况。 总一次风压力降至4.5KPa,主控员关闭跳闸磨煤机一次风门,增加A一次风机的指令,提升一次风压。同时关注运行磨煤机电流,粉管温度,磨出口温度,防止堵磨发生。 邻机协助主控 (1)B一次风机跳闸前手动投运B层油枪。 (2)B一次风机跳闸后检查炉膛负压,负压快速下降,最低-720Pa左右,投运油枪,联系脱硫并配合脱硫调整风烟系统引风机、送风机、及脱硫增压风机调整炉膛负压。 (3)检查跳闸磨煤机D磨风门情况,关小D磨密封风电动门,二次风箱调门,三次风调门。 副控员:专门负责调整水位 事故发生后由于燃烧弱化引起虚假水位,及时调整汽包水位。 邻机支援副控 调整主再热温度,防止主再热汽温度降低过快导致事故扩大。 调整除氧器水位及监视高低加水位,防止工况波动较大导致高低加解列增加汽包水位调整难度。 调整定冷水温度、氢温正常。 监视TSI及汽轮机各轴承温度。 监视AB汽动给水泵及电动给水泵各项参数,重点监视电动给水泵各项参数。 【事故处理存在的不足】 负荷快速降低过程中副控员在调整水位时存在调整偏慢,出现一次高水位(+192.29mm)。 处理时A一次风机指令增加可以多一些,但考虑到B一次风机跳闸后,A一次风机可能电流自动增加,有过流风险。 应在B一次风机跳闸前手动关闭其出口门,可以减少一次风压下降程度。 【技术经验交流】 本次处理较2015年5月7日#61炉A一次风机电机轴承温度高跳闸RB相对而言更平稳,主

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