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QC成果报告---缩短熔断器生产周期(500强企业
* * 缩短熔断器非常规产品HDLRS0(3) 生产周期 浙江正泰电器股份有限公司 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD 发表人:陈叶 一、小组概况 26h QC教育情况 详见下表 小组成员 ZTD191-2006 注册编号 2次/月 活动频次 2006.5.12-2006.10.31 活动日期 陈叶 组长 现场型 小组类型 缩短熔断器非常规产品HDLRS0(3)生产周期 课题名称 以顾客为关注焦点 格言 2006.05.12 成立时间 为你着想QC小组 小组名称 方案实施 组员 技术员 大专 男 胡广召 8 方案实施 组员 成品开单 高中 女 倪丽雅 7 方案实施 组员 熔体制作 高中 男 陈文武 6 方案实施 组员 校验员 高中 女 杨 芳 5 方案实施 组员 班组长 初中 女 徐叶画 4 方案实施 组员 保管员 中专 女 钱乐燕 3 方案实施 组员 接单员 大专 女 王巧燕 2 方案策划 组长 车间主任 大专 男 陈 叶 1 备注 小组分工 组内职务 职务 文化程度 性别 姓名 序号 二、选题理由 1、由生产周期太长引起的客户催货以至退单占很大的部分。因此,除质量保证和低成本外,产品交付期已成为市场核心竞争力的重要因素 2、推行精益生产、提高管理执行力度的需要 缩短熔断器非常规产品HDLRSO(3)生产周期 例:见下表 三、现状调查 2006年1月-5月造成熔断器HDLRS0(3)生产周期过长的项目统计 100.00 1192 42 其它 4 96.48 1150 33 产品外观不稳定 3 93.71 1117 136 熔体冷冲压太慢 2 82.30 981 981 生产流程不合理 1 累计频率(%) 累计频数(批) 频数(批) 项目 序号 981 136 33 42 0 200 400 600 800 1000 1200 生产流程不合理 熔体冷冲压太慢 产品外观不稳定 其它 50% 100% 75% 25% 累计频率 频数 93.71% 82.30% 96.48% 四、设定目标 目标值:将熔断器非常规产品HDLRS0(3)生产周期由5天缩短到3天 目标是否可行 生产周期由 5 天缩短到 3 天 1、根据2006年1-5月生产周期项目统计数据分析,若能将“生产流程不合理”解决90%,计算该产品的生产周期可缩短:5×(82.30%×90%)=3.70天,即生产周期为6-3.70=2.30天 2、设专人跟踪生产单时,从生产计划到发料、熔体加工、装配、焊接、再装配、灌砂、外观检、移印、校验、包装入库仅需要1天(客户催货时曾经采用过) 结论:没问题 五、原因分析 返工多 设备精度不够 环境: 班组长职责不明确 设备不够用 熔体软,容易断 单位产品工序时间不一致 工序工位间隔太远 生产流程不合理 人员: 工艺: 人员不定岗 生产现场乱 积压多不易找 工序完成时间不清楚 搬运多 物料流程不顺畅 设备: 生产调度不妥当 机加工能力不够 机加工精度不够 产品检验次数多 工序完成时间不一致 末端因素 1、班组长职责不明确 2、设备不够用 4、熔体软,容易断 5、单位产品工序时间不一致 6、工序工位间隔太远 3、设备精度不够 六、确定要因 非要因 在2006年5月份以前的生产过程中,班组长负责产品装配线的管理和仓库的接洽工作。 调查分析 班组长职责不明确 1 非要因 ?1、查生产设备使用率台帐,记录无满负荷使用(仅为70-80%)。因此,生产设备能满足生产。 2、查巡检员对产品的检验记录,无不合格品因设备问题造成批量返工;对于螺丝灌砂后松动问题,也已经采用气动螺丝刀(力大)进行试用对比分析,结果合格率(螺丝松紧度)仅提高0.5%(原因是陶瓷孔大)。 调查分析 设备不够用、 精度不够 2 结论 确认过程情况 确定方法 末端因素 序号 结论 确认过程情况 确定 方法 末端因素 序号 要因 将1-5月份例行检验发现的不合格项目归类,其中电阻不合格占94.44%,解剖后分析为:熔体受挤压力折弯后断开所致。 现场 调查 熔体软 易断 3 非要因 通过对该产品工序加工时间测量,并考虑其劳动强度、作业环境等因素得出单台产品累计加工时间不到3分钟。 现场 测量 单位产品 工序时间 不一致 4 要因 1、画出现场物料流程图,针对各工序积压产生的储存时间(长的达1天)、搬运、返修进行随机抽查汇总确认; 2、不符合产品“一个流”的精益生产要求。 现场验证 工序工位间隔太远 5 结论 确
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