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永66-p9井井喷事故调查通报
永66-P9井井喷事故调查报告 2009年2月28日15:25,达森石油工程有限责任公司(为众安石油装备有限公司下属的独立法人子公司,以下简称达森公司)大修1队在东辛采油厂永66-平9井打捞提管柱时发生井喷事故。3月1日上午7:00左右,井口停喷。 事故发生后,油田领导高度重视,指示有关部门迅速组成事故调查组,对该起事故的发生原因和相关责任进行调查。对设计、井控装备、井控管理、施工操作、施工队伍准入资质、承包商管理、开工验收、安全监督等方面的调查。调查组本着实事求是、尊重科学的原则,查看事故现场、资料证件,询问当事人、调查分析并汇总涉及的素材。本次事故情况调查如下: 一、基础数据 完井日期:2008年5月28日,投产日期:2008年6月12日,完钻井深:1708m,人工井底:1700.3m,垂深:1436 m,造斜点:1077.78 m,最大井斜:90.8°,油层套管:Φ139.7mm×1702.07m,油层井段:1506.6-1550.3 m,1570.3-1687 m,实射井段:1510-1525 m。 2008年6月该井投产沙二73(1)(筛管完井),初期日液46.6方,日油0.3吨,含水99.3%。同年8月27日因产量低(日油0.5吨、含水98.2%)实施打桥塞上返补孔沙二72(2)层的措施。射开油层15m(1510-1525m)下防砂管柱生产后,液量较低(4.2方/天),分析认为出砂。同年11月10日上小修打捞滤砂管过程中打捞管拔脱,停止打捞下泵带病生产至本次施工。 周边注水井2口,分别是永66-35和永66-29井,注水压力分别是4Mpa和7Mpa,距油井分别是760m和920m。 本次施工目的:打捞滤砂管。 二、事故经过 2009年2月12日至13日做开工准备。14日至27日,完成反洗井、起原井管柱、打捞、解卡、捞滤砂管中心管等工序。28日下反扣钻杆带可退捞矛,打捞滤砂管,悬重由20KN上升到28KN,起钻捞空,重下打捞管柱。15:25,提打捞钻杆剩6根时,发生井涌现象。操作台下的两名场地工(当时负责清理钻杆携带的油泥)负责关闭SDFZ18-35手动半全封防喷器。因操作人员不掌握井控关井程序,没有开启套管闸门放喷泄压,直接硬关井。井口气流大、钻杆不居中,导致防喷器一侧闸板不能关闭,关井未成功。随着气流的快速增大,钻杆上顶,井口失去控制,造成井喷失控。 28日15:35,东辛采油厂接到井喷通知后,立即启动抢喷应急预案,成立现场抢喷领导小组。油田得到井喷报告后,张煜副总经理及生产管理部、安全环保处、石油工程处等人员赶赴现场组织抢喷,同时加强现场警戒、组织周边住户疏散与H2S及可燃气体浓度测试。由于防喷器闸板已严重刺坏、井喷气流大,天色暗等因素,决定夜间警戒观察,待第二天组织抢喷。 3月1日7时许,井口停喷。抢喷领导小组指挥采取灌水措施,井口得到控制。 据初步统计,此次井喷事故造成不同程度污染面积约2万余㎡。目前,东辛采油厂已与地方政府协调,并于3月6日至8日动用72台拖拉机,回收落地原油40余吨。待回收完毕后,现场污染治理还需三天左右时间。 三、事故原因 经油田事故调查组调查分析,认为事故发生的原因有以下几个方面: 1、达森公司大修1队现场施工人员严重违反井控安全操作规程。起钻过程中未及时灌注压井液,同时起钻速度过快形成抽汲作用,使地层流体进入井筒,造成井内液柱压力不能平衡地层压力,是导致此次井喷事故的直接原因。(《井下作业井控工作细则》第三十五条 起下管柱时,应保持井筒液体常满状态,连续向井筒内灌注与井筒内液体一致的压井液) 2、现场施工人员井控措施操作不当。在发生井喷后,操作人员没有开启东侧套管闸门放喷泄压,而是直接关防喷器,致使钻柱顶出井口,是导致此次井喷失控事故的直接原因。(《井下作业井控工作细则》修井作业“五.七”动作) 3、修井设备存在严重安全隐患。达森公司大修1队所用XJ-450型修井机与资质颁发的XJ-650不符。钻台下有效操作高度2.1m,无法安装其现有的液压防喷器,现场使用的SDFZ18-35手动半全封防喷器为油田要求淘汰的产品,在发生井喷时没能起到有效关井作用,是导致此次事故发生的主要原因。(《井下作业井控工作细则》第十五条大修井、滩海作业井、高压井、气井、含有毒有害气体的井,选用液压防喷器组合) 4、达森公司大修作业队伍违反安全管理规定要求。东辛采油厂安全环保监督中心2月17日对该队存在的问题提出停工整改。该施工队未经复查,擅自开工,是导致此次事故发生的又一主要原因。 5、采油厂引入外部作业队伍把关与使用管理不严格。一是采油厂队伍资质审核把关不严,对达森大修主体设备与资质许可的设备不符现象没有早期发现;二是采油厂在外部队伍引入后,没有按照“谁主管谁负责”原则,综合分析其施工能力并合理安排
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