- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
邯钢七号高炉炉缸炉底侵蚀预测与实况分析推荐
邯钢七号高炉炉缸炉底侵蚀预测与实况分析
【摘 要】运用一维传热原理对邯钢七号高炉正常生产和炉役后期炉缸炉底侵蚀厚度进行计算,预测七号高炉炉缸炉底侵蚀状况,通过与大修停炉后残铁排放情况及扒炉实测炭砖剩余厚度比较,看出用传热法计算炉底炉缸侵蚀厚度可以达到监测炉缸炉底侵蚀状况及活跃状态的目的,对指导操作上采取相应措施以保证炉缸的活跃性和稳定性具有一定的意义。
【关键词】炉缸炉底 传热 侵蚀
1.概况
邯钢七号高炉有效容积2000m3,是引进德国克虏伯公司的1700m3高炉的二手设备扩容改造而成,高炉设有两个铁口夹角为90°的出铁场,28个风口,采用料车上料,并罐无料钟炉顶,软水密闭循环冷却,比肖夫煤气洗涤等技术。于2000年6月28日开炉,2008年5月4日停炉,一代炉龄近8年。累计产铁量1242.4168万吨,单位炉容铁量6212.08吨。
炉缸炉底的结构状况为:炉缸侧壁砌筑炭砖18层,总高4408mm;炉底砌筑5层炭砖、2层刚玉莫莱石陶瓷杯垫,其中1—4层为半石墨炭砖,厚度均为450mm,第五层为微孔炭砖,厚500mm;两层陶瓷杯垫厚度均为400mm,炉底砌砖总厚度为3100mm。
七号高炉一代炉役没有进行过中修,炉体冷却壁损坏严重,多处漏水。计划于2008年5月4日大修停炉,为了停炉时能出净炉缸残铁,停炉前根据炉缸、炉底炭砖测量温度,利用一维传热模型预测炉缸炉底侵蚀深度并指导确定残铁口的位置,并与扒炉实测数据进行对比,通过试算法,估算沉积渣铁的导热系数,为准确预报七号高炉第2代炉龄生产中炉缸炉顶侵蚀状况提供依据。
2.炉底侵蚀线位置的预测计算
炉底中心传热看成平板一维导热,根据传热学原理其计算公式为:
(1)
式中:为炉底热流强度,(W/m2);为导热系数,W/(m.℃);为温度差,( ℃);为炉底两点间厚度(m)。
陶瓷杯垫的导热系数取3w/m.k,因炉缸、炉底的半石墨炭砖或微孔炭砖的导热系数随着温度的变化而变化,且在800℃以内近似呈线性关系,可设,根据实验室检测25℃、300℃、600℃的数据对它们的导热系数进行线性回归,当导热系数与温度呈线性关系时,为了计算的精确性,热流强度q则可按下式计算:
(2)
式中:为炉底热流强度,(W/m2);、为温度,( ℃);为导热系数,W/(m.℃);为回归系数。
(1)用2005年炉底测温数据计算侵蚀厚度
2005年8月10日、8月25日、9月7日高炉记载数据:炉底标高3.795m中心点处温度分别为687℃、701℃、689℃,炉底标高2.85m中心点温度分别为101℃,103℃、101℃,故将以上各数据代入公式(2)可以得到这3个时期炉底中心处的热流强度。将1150℃等温线视为高炉的侵蚀线,利用热流相等由公式(2)可推出侵蚀后剩余厚度x为:
(3)
计算结果见表1。
表1 炉底中心处热流强度及侵蚀厚度计算结果
时间 3.795m处温度(℃) 2.85m处温度(℃) 热流强度(w/m2) 剩余厚度(m) 05.8.10 687 101 6528 4.64 05.8.25 701 103 6723 4.60 05.9.7 689 101 6557 4.64 由表1中结果可看出2005年七号高炉炉底中心处已经侵蚀到标高4.6m左右,即炉底中心处两层陶瓷杯垫已经完全侵蚀,陶瓷杯垫下部的第一层微孔炭砖已完全侵蚀,且第二层半石墨炭砖也已侵蚀了一部分。
(2)根据2008年数据计算
2008年4月10日热电偶显示炉底标高3.795m中心点处温度为429℃,炉底标高2.85m中心点处温度为76℃,同理算得此时炉底中心热流强度为3289 w/m2,因为计算的热流强度值较小,假设炉底中心处炭砖尚未侵蚀,则炭砖最上沿温度:
(4)
式中为标高5.198m和3.795m的差值,将数据代入可得为960.6℃,而非1150℃,比较(1)和(2)两个时期的计算结果, 08年较05年1150℃等温线进入炉底较浅,可以说明炉底炭砖的热面有渣铁沉积物,对炉底炭砖起到一定的隔热作用。
3.停炉出残铁状况
2008年5月4日七号高炉降完料面大修停炉,5月5日1:00开第一个残铁口,参考之前计算的侵蚀厚度把残铁口位置定在4.85m的高度,但在钻到3m深度仍未见有残铁放出时,就放弃了这个位置。随后,分别在5.2m、5.6m高度上钻孔,均未放出残铁。5月5日19:00,在标高6m处的残铁口位置终于放出了残铁,到5月6日凌晨2:00共放残铁约120t。
4.扒炉炉缸炉底侵蚀厚度实测
5月14日七号高炉扒炉已进行到炉缸第二段冷却壁上沿,此时深入到炉缸内部,随扒炉进度对不同高度上各方位的侵蚀厚
文档评论(0)