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2012年TPM二季度审核报告
二季度TPM总结
XX矿业有限公司 2012.06.28
第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 9 页
XX公司二季度TPM总结
根据公司实际情况,设备动力部在TPM工作中重点有:1)设备检修工作;2)黄选厂设备技改,信息自动化建设;3)部门内部建设,流程制度建设。现将我部门在本季度的TPM工作做出如下总结:
一、生产设备现场状态核查:
1、2000T选厂二季度开机台时情况及停机分析:
由上图可知二季度2000T设备运转率为92.05%,导致设备运转率下降的主要原因为:1)六月份停机检修;2)对螺栓进行紧固;3)轴承温度过高;4)检查衬板更换机封。
2、4000T选厂二季度开机台时情况及停机分析
由上图可知二季度4000T设备运转率为93.14%,导致设备运转率下降的主要原因为:1)半自磨机法兰修复;2)法兰连接螺栓断裂;3)检查衬板坚固螺栓;4)半自磨机进料口堵塞。
二、设备管理质量体系核查
1.设备技改
以积极推动自动化建设及保障生产正常进行为前提,本季度我部门计划技改项目5项,第1、2、4、5项已在6月20日前完成,第3项
2.结合实际,完善设备保养、设备点检表格
设备保养表格是选厂人员在对设备日常保养的依据,同时也是管理人员对设备保养情况的监督。以前使用的设备保养表格没有保养的标准,同时有的项目在保养表格上难以起到对保养人员进行监督的作用。通过与黄选二厂的沟通交流后,对设备保养表格及设备点检表格进行了修改。
改善前:
改善后:
3.设备动力部内部流程审核报告
自4月中旬以来,为了加强“我的设备,我做主”管理,设备动力部每周进行了自检自查生产设备问题点,将问题点的责任落实到各负责人,抱着有问题必须解决的决心对这些问题点进行整改。通过检查,已发现问题点132个,已整改问题点123个,整改率93.2%。
4.设备技术资料室建设
为便于管理,保障设备技术资料完整,我部门在技术组建立设备技术资料室,存放了各种设备的安装图纸、说明书等资料,资料完整度达到90%以上。收集设备保养、专业点检、巡点检的相关资料,对设备运转情况能够第一时间了解,成为检修评估的第一手资料。
5.OPL教材开发
本季度完成OPL教材开发12份,按要求还未完成3份。
6.部门流程制度建设
针对设备管理,部门职责的相关问题,设备动力部制定部门流程11项:
设备动力部部门制度明细表
序号
制度名称
责任人
1
专业点检制度
主任、副主任、技术组组长
2
巡点检制度
技术组组长、6S专员、班组长
3
备件、材料计划审批流程
主任、副主任、技术组组长、主管、班组长
4
材料跟踪流程
副主任、技术组组长
5
材料去向管理流程
材料领用人、6S专员、技术组组长
6
OPL教材开发及培训
班组长、6S专员、主任助理、技术组
7
连锁保护模拟试验
电气副主任、技术组组长
8
?????? 设备事故分析会
副主任、主管、技术组组长
9
????? 设备报修流程
副主任、主管
10
???? 设备大修流程
主任、副主任、技术组组长
11
非大修停机计划审批流程
副主任、主任助理、技术组组长
三、设备检修
1、黄选二厂法兰修复
2012年5月,4000T半自磨机由于衬板延伸后将筒体法兰顶开8mm的缝隙,并将磨机法兰连接螺栓拉断,磨机轴瓦被顶至定位块上磨损严重。为了防止产生更大的故障,5月14日停机展开对半自磨机法兰的修复工作,本次停机检修作业计划4天完成,实际用时3.7天,提前0.3天完成。本次检修亮点有:1)提前做好法兰修复作业的施工工艺,按施工工艺做好准备工作,制定检修计划;2)用行车来紧固法兰连接螺栓,节约螺栓紧固时间4小时,并减少检修人员的劳动强度。
2、黄选一厂大修
2000TΦ5522半自磨机衬板上次更换时间为2011年10月16日,到
目前为止使用时间已达8个月,衬板磨损严重,提升筋已基本失效;出料衬套导流板磨损严重,卸料槽对矿浆的提升效率已大幅下降;球磨机及半自磨机中控系统从2007年投产以来,保护系统不完善,多次出现过保护失效而伤及轴瓦。基于以上原因,2000T在6月14日23:00停机,展开对2000T的大修工作。大修工作计划检修7天,在领导的支持指导下实际检修用时5.6天,提前1.4天完成。
1)检修亮点如下:
a.标准化检修流程
序号
流程图
内容
时间
责任人
备注
1
制定检修计划,资源合理利用,便于过程监控
提前5天
设备动力部
2
检修材料、工器具提前到位
提前3天
供销部
3
经营班子对检修进行工作安排
6
经营班子
4
安卫部对检修作业人员进行专项安全培训
6
安卫部
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