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浅谈循环水泵节能改造
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浅谈循环水泵节能改造
刘保
(福建晋江天然气发电有限公司 福建晋江 362251)
摘要:简述燃气轮机发电厂循环水泵高低速改造,春秋冬季工况,采用低速方式提供循环水方案的可行性,希望能对同行有参考价值。
关键词:循环水泵;双速改造;节能分析
0 引言
随着电力拖动技术的发展,三相异步电机调速方法有很多。广泛应用的有两种:增加变频器、高低速(统称双速)改造。前者增加变频设备,费用高,工期长;后者利用电机自身条件,改变电机定子绕组接线方式,达到双速的效果,设置一个高低速切换箱,将定子绕组12级14级绕组线引至高低速切换箱,用连接片改变电机极对数,达到调速的目的,此改造经济效益不如变频器。
1 循环水泵改造方案
第一种方案:增加变频设备,工期长,投资高。第二种方案:电机双速改造,经验成熟、费用低、工期短。
某厂循环水系统配8台循环水泵,向4times;390 MW联合循环机组凝汽器提供冷却水。
每台循环水泵容量按1台机组最大用水量50%考虑。每2台机组供水管间设联络阀,春秋季开启循环水管联络阀2台机组3台循环水泵(简称2机3泵)的运行方式,冬季采用1台机组1台循环泵(简称1机1泵)的方式运行,每台机组双速改造1台电机。
循环水泵为立式斜流泵结构,其电机参数:
生产厂家:湘潭电机股份有限公司
型号:YKKL1120-12/1180-1TH
启动方式:直接启动
额定功率:1 120 kW
额定电压: 6 kV
额定电流:144 A
额定转速:495 r/min
额定频率:50/Hz
效率(%):88
电机极对数:6
1.1 某厂循环水泵运行方式
根据海水温度调整循环水泵运行方式,1、2、12三个月海水温度低于15 ℃,采用1机1泵运行方式,循环水流量还有余量。3、4、11三个月海水温度低于20 ℃,采用1机1泵运行方式无法保证凝汽器较高的真空度, 影响汽轮机热效率,故用2机3泵运行方式。
1.2电机双速改造原理
电机转速公式n =(1-s)60f/p…(1)式(1):p-极对数s-转差率
改变电机极对数P即可改变转速,将12极改为14极,转速降为424 r/min。根据离心泵比例定律,在一定范围改变水泵转速,水泵效率近似不变,性能近似关系式:
Q1/Q2=n1/n2 ……(2)H1/H2=(n1/n2)?…(3)
P1/P2=(n1/n2)?…(4)
其中Q1、H1、P1(Q2、H2、P2)分别表示在转速n1(n2)水泵的流量、扬程和轴功率。
2 改造安全性分析
2.1改造后循环水泵参数
某厂循环水泵为斜流泵,参数如下:
型号:60LKXA-20.1
扬程:19.5 m
汽蚀余量(NPSHr):7.2 m
轴功率:891 kW
输送介质:海水
流量:14 760 m?/h
效率:88 %
转速:495 r/min
最小淹没深度:3.5 m
根据离心泵比例定律及关系式(2)、(3)、(4)转速n2时循环水泵参数:
转速比n2/n1=0.85,流量Q2=12 643 t/h,扬程H2=14.3 m,轴功率P2=560 kW
2.2改造后可行性
2.2.1冬季1机1泵
某厂机组两班制调峰,以3号机为例,满负荷(395 MW),海水温度按最高计算
式:Dctimes;(h1-h2)times; x =Dwtimes;(t1-t2)Cp…(5)汽轮机排汽流量Dc=360t/h
汽轮机排汽干度x=0.95
汽轮机排汽温度为31.9 ℃
排汽焓h1=2 559 kJ/kg
凝结水焓h2=134 kJ/kg
循环水流量Dw
循环水进水温度t2=11.6 ℃
循环水出水温度t1=26 ℃
水定压比热Cp=4.187 kJ/(kgK)
带入式(5)得:Dw=13 756 t/h
刚好为循环水泵流量,凝汽器端差delta;t=32-26=6℃,明显偏大,影响端差主要因素有:1、钛管水侧或汽侧结垢2、凝汽器漏入空气3、钛管堵塞4、循环水量过剩。表1数据理论条件下,忽略钛管堵塞结垢、凝汽器漏入空气因素对端差的影响,控制端差在3 ℃,则循环水出水温度ge;29 ℃。按t1=29 ℃计算,循环水量Dw=11 199 t/h,小于改造后流量,满足1台机组冬季满负荷循环水量需求。
2.2.2 春秋季2机3泵
根据表1得数据:
汽轮机排汽流量Dc=360t/h
汽轮机排汽干度x=0.95
汽轮机排汽温度36.2 ℃
排汽焓h1=2 567 kJ/kg
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