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论文煤粉仓粉位与下粉特性研究

煤粉仓粉位与下粉特性研究 摘 要: 自投产以来,锅炉燃烧一直不稳,汽压波动大,煤粉下粉不均匀,频繁发生一次风管堵塞,锅炉超压安全门动作,直接影响安全经济运行。—670/13.7—WM10型,四角燃烧,固态排渣,中间储仓、热风送粉的无烟煤锅炉,配NMW汽轮发电机组。1、2炉于19年月投产 影响煤粉自流及下粉不均的因素 2.1 给粉机自流 造成给粉机自流主要有以下几个原因:上、下隔板下粉口重合、叶片运行中断裂、叶轮与隔板磨损后间隙超标、隔板缺口的设计角度偏大等问题。在这方面,通过近几年对给粉机自流进行攻关,基本消除了给粉机自流。 2.2 煤粉混合器性能差,造成下粉管煤粉托粉,引起下粉不均。目前该问题已经得到解决,煤粉混合器换成了抽粉性能好的拉法尔式煤粉混合器。 2.3 粉仓粉位过低或过高。 3 粉仓粉位与下粉特性研究。 3.1 成立攻关小组 为了了解粉仓粉位对下粉特性的影响,我们成立了下粉特性攻关小组,小组情况如下: 序号 姓 名 性 别 文化程度 职 务 组内分工 1 大 学 部长助理 组 长 2 大 专 专 工 副组长 3 大 专 班 长 成 员 4 大 专 班 长 成 员 5 大 专 副班长 成 员 6 大 专 班 长 成 员 7 中 专 副班长 成 员 8 大 专 班 长 成 员 9 中 专 副班长 成 员 10 中 专 班 长 成 员 11 中 专 副班长 成 员 3.2 煤粉仓结构 我厂每台炉配两个钢筋煤粉仓,煤粉仓为方型钢筋砖结构,上部盖板顶部标高为31.2m,下口标高为22㎜,每个粉斗的容积为了305m3,煤粉斗的内壁敷有一层铁丝网,其上敷以铁屑水泥砂浆,并在粉仓内部敷了不秀钢板,避免粉仓四周煤粉结块,在每个煤粉仓顶盖上设有防爆门和吸潮管,粉仓外部设有保温层。 3.3 粉位高低对下粉的影响 正常运行中,当煤粉从细粉分离器下粉管落入到煤粉仓中,吸附了大量的空气。当煤粉表面吸附空气后,其堆积密度很低,流动性较好。温度越高,其堆积密度就越低,流动性也就越好。 当粉仓粉位较时,煤粉之间的内压较少,其堆积密度也低,且运行中的温度以高,一般都达到了90℃以上,煤粉流动性极强,容易发生煤粉自流。 当粉仓粉粉位高时,煤粉存在搭桥及堆积,吸附空气量减少,其堆积密度增加,低流动性降低,因而易出现给粉机下粉不均,严重时,如粉仓锅炉启动过程中粉仓温度较低,甚至出现不下粉。 3.4 运行中实现情况 两煤粉仓粉位高于4米以上,粉仓温度在60℃左右,从风粉浓度在线检测,明显下粉量减少,给粉机转速加到最大,总煤粉量从正常110T/H左右,下降到80T/H左右,锅炉烧不起压力,降低锅炉出力运行,还发生给粉机卡涩,解体检修发现主要是煤粉干燥不够,造成煤粉结块;两煤粉仓粉位低于2.0米,粉仓温度在100℃左右,从风粉浓度在线检测,明显下粉量增大,给粉机转速三、四层最低,有时退出6——8只火嘴运行,总煤粉量还大于正常运行110T/H,无法控制汽压,造成锅炉安全门动作,在降压过程中处理不及时,采取措施不果断,导致锅炉灭火事故的发生(今年发生三次),影响机组安全经济稳定运行。今年#1炉主要发生在#2、10、11、12给粉机上,#2给粉机插板只开20%左右,#2、12发生多次堵塞一次风管,#2炉主要发生在#2、5、、6、9、10、11、12给粉机上,#2、9、11、12发生一次风管堵塞,从运行情况看,主要是发生在粉仓粉位低(2米以下最为严重),煤粉自流,且都发生在堵塞混合器处,时间快,一旦发现一次风速下降到180Pa左右,应开大给粉机的一次风门,提高一次风速,必要时立即退出给粉机运行,必要时关闭给粉机下粉插板,避免一次风管堵塞;运行中发现给粉机卡,正反盘没有作用,必须及时联系检修打开给粉机检查孔门及防爆门,及时清除各部位的积粉,仔细检查各部位的磨损情况,以进行必要的检修或修补。 3.5 下粉不均的判别 我厂#1、#2炉上均安装了锅炉燃烧监测系统,能在线监测各一次风管的煤粉浓度、风速及风量。根据各一次风管的浓度监测数值,可判别给粉机下粉是否均匀。 锅炉运行中,给粉机下粉正常时一次风管的煤粉浓度一般在0.6-1.2kg/kg之间,当煤粉浓度大于2.0kg/kg时,就发生了自流。当煤粉浓度大于3.0kg/kg时,就会造成一次风管堵塞。 4 试验结果 通过我们攻关小组几年来对粉仓结构、下粉特性的试验研究及分析对比,结果如下表: 序号 项目 #1炉 #2炉 1 实际运行粉仓温度 100-120℃ 80-100℃ 2 最佳粉位控制值 2.5-4.5 2.5-3.5 从上表可以看出,对于不同粉仓温度,煤粉下粉情况不同,因而最佳粉位控制值也不同

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