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回转式空气预热器堵灰浅析及预防措施
精品论文 参考文献
回转式空气预热器堵灰浅析及预防措施
张希峰 常远 苏静绘 薛志刚
(国电建投内蒙古能源有限公司 鄂尔多斯 127200)
摘要:分析国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂1号机组空预器堵灰现象,浅析回转式空气预热器堵灰原因及相应的预防措施。
关键词:空预器 堵灰 腐蚀 原因 措施
一、引言
国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂1号锅炉主要辅机均采用辅机单列,空预器为豪顿华公司生产的国内最大的三分仓回转式空预器,型号为35.5VNT2260,该空预器同时配有固定式水洗装置和吹灰装置,在送、一次风机的空预器入口装有暖风器,当送、一次风机入口风温较低时开启,以提高入口风温,其旋转方向为烟气—二次风—一次风,最低的冷端综合温度为148℃(含硫量小于1.5%的神华煤)。
二、国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂1号锅炉空预器堵灰现象、原因分析及处理
(一)空预器堵灰现象
2014年05月09日#1机组一次、二次风压、空预器电流及空预器烟气侧差压有摆动现象,随负荷增加摆幅逐渐加大,且呈现周期性(正弦波)变化,其摆动周期与空气预热器旋转一周的时间恰好吻合(预热器旋转一周时间为84s); 05月16日08:49机组负荷641MW空预器烟气侧差压最大波动至3.88 KPa(设计最大值为1.54KPa),空预器电流达24.059A,一次风差压波动至5.23KPa。
附图表1、图1和图2。
(二)原因分析
1、#1机组脱硝系统喷氨量过多,造成氨逃逸率过大。
#1机组脱硝系统投入运行以来,SCR自动控制未优化,喷氨量一直通过手动调节,这导致喷氨量的控制存在随意性,从历史数据来看,曾出现过在SCR入口NOx变化不大的情况下,喷氨量发生4倍变化,并且类似情况发生较多,这种喷氨量的随意性影响氨逃逸率偏高,可参见图5;此外,运行人员对于NOx排放浓度的控制比较随意,影响空预器冷端的积灰堵塞。
依据历史数据,当前#1炉氨逃逸测量装置的测量数据与相关运行数据相比较,测量的准确性欠佳,其原因与烟气流场分布不均相关。而烟气流场分布不均,也将影响局部氨逃逸率偏高,影响空预器积灰堵塞。
并对空预器冷端换热元件堵灰灰样取样化验,化验结果(样品固液比例为1:10)见表2。
2、空气预热器冷端综合温度偏低
依据《DL/T 750-2001 回转式空气预热器运行维护规程》要求,在Sadle;1.5%,其冷端综合温度应不低于135℃,而当前#1炉空预器设备厂家要求其冷端综合温度更高达148℃,依据相关煤质数据,其入炉煤Sad平均值约0.5%;根据查询历史数据,当前空预器冷端综合温度整体偏低,以2014年5月4日的运行工况为例,#1炉656MW负荷下,冷端综合温度仅为123℃,低于规范值,更低于设备厂家要求值;较低的冷端综合温度,将影响空预器积灰和低温腐蚀,同时由于氨逃逸率的存在,使NH4HSO4的产生具备了物理条件,增大了空预器积灰堵塞的可能性。
3、空预器吹灰蒸汽参数不合适
#1炉空预器吹灰汽源长期采用辅汽,辅汽的压力和过热度均不符合设备厂家的要求,影响空预器吹灰效果,使空预器积灰堵塞状况恶化。
三、避免空预器堵灰的防范措施
1、合理控制好脱硝系统喷氨量,降低逃逸率
保证供氨调节阀自动运行方式及脱硝系统烟气流场均匀,喷氨自动尽量以出口浓度为控制目标。保证净烟出口NOx浓度,氨逃逸率低于3PPm。
2、提高低温受热面壁温
低温受热面腐蚀和堵灰的根本原因是由于烟气中存在SO3,以及受热面金属壁温低于烟气露点的缘故。保证低温受热面壁温高于烟气露点,硫酸蒸汽不能在金属表面凝结。要提高壁温,就要提高暖风器出口空气温度,及时投入暖风器。根据排烟温度及时调整暖风器供汽调节阀,以确保空气预热器冷端综合温度在规定范围内。
3、加强对空气预热器出、入口差压的监视
运行中应加强对空气预热器出、入口一次风、二次风及烟气差压的监视。当发现空气预热器出、入口一次风、二次风及烟气差压异常时,及时采取加强吹灰等措施。如确认冷端受热面有可能被腐蚀并开始积灰时,应及时停机对冷端受热面进行清洗或更换,防止堵灰加剧。
4、加强对暖风器系统的维护
加强对暖风器系统的维护,避免暖风器漏泄。当暖风器停运时,要对暖风器进行彻底隔绝并进行吹扫,将暖风器内的存水全部清除,避免暖风器腐蚀。
5、加强空气预热器的吹灰工作
应确保空气预热器吹灰器能够正常投入。吹灰蒸汽应保持足够的过热度,避免湿蒸汽经吹灰器进入空气预热器从而加剧堵灰。吹灰工作每班必须进行二次,如果遇到煤质差时,要加强空预器的吹灰工作,如果发现空预???差压有上升趋势,应缩短吹灰时间间隔,增加吹灰次数,特别是在锅炉灭
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