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提高轻烃产量
提高原稳轻油产量 1. 选题理由 随着油田生产任务增大,综合利用油气资源与提高油田经济效益,提高我站轻烃产量是我们在工作中的首要任务。 减少环境污染,保障原油储运安全。 2. 现状调查 老爷庙联合站原油稳定装置设计处理、轻烃产量、原油稳定装置运行效率低。 表1 2009年7-10月份日平均轻油产量表 月 份 7 8 9 10 7-10月份日平均产量(吨) 月平均日产量(吨) 6.44 6.48 7.97 5.23 6.53 3. 活动目标 根据实际生产情况,及原稳系统设计处理量,提高原稳系统的轻油产量,降本增效,使 轻油日平均产量提高2-3吨,达到日产轻油10吨的目标。 4. 可行性分析 4.1原稳装置进油量有保障。 4.2原稳装置投产后,稳定气压缩机并未投运,原稳塔未在设计参数运行,有改进余地。 4.3小组成员技术水平高、实际操作经验丰富,具有分析处理工艺和设备问题的能力。 4.4结论:达到日产量10吨完全可行。 5. 原因分析及要因确认 5.1 从人的因素分析对轻油产量的影响包括: 5.1.1 员工技术水平。 5.1.2 员工经验不足。 5.2 从设备机器方面分析: 5.2.1 空冷器出口温度控制不合理。 5.2.2 原稳塔底温低。 5.2.3 原稳重沸器调节阀动作缓慢。 5.2.4 原稳塔压力高。 5.2.5 原稳塔设计问题。 5.2.6换热器换热效果差。 5.3从原料方面分析: 5.3.1来液量不稳。 5.3.2来料含轻烃组分低。 5.4从环境方面分析: 5.4.1环境温度变化。 5.5从操作规程方面分析: 5.5.1.操作规程未优化。 5.6 要因确认: 表2 要因确认 序号 原 因 影 响 确 认 1 员工技术水平 参数调节、设备操作不规范 非要因 2 员工责任心不强 参数观察及调节不及时 非要因 3 重沸器导热油调节阀动作缓慢 导热油调节阀动作不够及时,调节缓慢,造成重沸器温度变化较大 非要因 4 原稳塔底温度低 温度未达到合理的范围,轻烃产出率低 要 因 5 空冷器出口温度控制不合理 如果出口温度过高,轻烃产量低 非要因 6 来料含轻烃组分低 来油含轻组分低的话,轻烃产量低, 非要因 7 原稳进料波动大 进料波动大影响系统的稳定运行,造成产量低 非要因 8 操作规程未优化 现有操作规程与实际生产现状脱节 非要因 9 塔顶压力高 原稳塔未在设计参数内运行,达不到最佳效果,造成轻烃脱出率低 要 因 6. 制定对策 小组成员从制约轻烃产量的主要因素:装置温度和压力参数等方面,对2009年7月-2009年10月的生产数据进行统计与原稳设计参数进行对比并得出结论。 表3 装置压力、温度参数对比表 序号 项 目 实际值 设计值 结 论 1 原稳塔压力 0.17MPa 0.05MPa 塔压过高 2 塔顶温度 88℃ 92℃ 温度稍低 通过上述图表,我们针对温度和压力采取以下措施: 6.1温度 6.1.1调整导热油系统; 6.1.2对进料量进行控制。 6.2压力 投运稳定气压缩机 7. 对策实施 7.1温度: 7.1.1将导热油退出系统。 7.1.2将退出的导热油进行再生。 7.1.3将再生后的导热油加入系统。 7.1.4加入少量新导热油。 7.1.5调整原稳重沸器控制阀的PID系统。 7.1.6控制稳前泵的调节阀开度为30%以上。 7.2压力: 7.2.1制定稳定气压缩机的操作规程。 7.2.2对稳定气压缩机的流程进行改造。 7.2.3投运稳定气压缩机。 7.2.4对投运后的参数进行优化。 以下两图是稳定气压缩机投运前后的对比 图1 老爷庙联合站稳定气压缩机停运时原稳流程 图2 老爷庙联合站原油稳定装置设计流程图 8. 效果检查 我们将2009年11月~2010年2月份,稳定气压缩机稳定运行后的轻烃产量进行了统计 ,结果如下: 表4 2009年11月-2010年2月份日平均轻油产量表 月 份 11 12 1 2 日平均产量(吨) 月平均日产量(吨) 10.77 10.51 11.19 11.64 11.03 由上表可以看出,通过投运稳定气压缩机、参数调整优化等改进措施,使原稳装置的轻油产量有了明显提高。 9. 巩固措施 9.1根据实际生产情况,及时对参数进行相应的调整。 9.2新修订了部分操作规程,并对操作员工进行培训,使员工熟练掌握新流程的操作,以及参数调节,确保安全生产。 9.3广泛开展讨论工作,对已有成果进行再改进,精益求精。 10. 存在问题及下步打算 通过本次QC小组活动,完善了运行方式,优化了运行参数,提高了原稳系统的轻油产量。但目前轻油产量仍有待提高,我们将继续从工艺、参数等
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