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第41卷 第 6期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.41 No.6
2012年 6月 Technology DevelopmentofChemicalIndustry Jun.2012
即
催化 CO焚烧炉过热管破裂原因分析及处理
张 磊,王 澍,邹 衡 ,宋艳伟
(中国石油广西石化公司生产一部 ,广西 钦州 535008)
摘 要:分析了催化裂化装置CO焚烧炉过热段管束泄漏的现象和原因,提出了解决方法,经过一段时间运行,
发现该方法确实可行。
关键词:CO焚烧炉;过热段;泄漏 分析;处理
中图分类号:TE963 文献标识码:B 文章编号:1671—9905(2012)06-0057-03
催化CO焚烧炉在生产运行中,省煤段烟气温 由图 1可知,炉膛温度突然 由正常操作 的
度较低,随着原油性质的劣质化和硫含量的大幅增 900~C大幅下降至780~C,在燃料气、CO含量等未发
加,容易造成省煤段露点腐蚀 】,导致省煤段发生泄 生大幅变化的情况下,炉膛温度大幅下降,表明CO
漏。国内经过数十年的研究和调整,已经完全理解 焚麂炉管束泄漏。
省煤段腐蚀的原因并提出解决方案 2【],但是关于催 t50
化 CO焚烧炉过热段泄漏的事故发生少之又少。
中国石油广西石化分公司350万t·a-重油催化
裂化装置(以下简称重催)共有2台型号为BQ250/900- 赠
218.3.82/4.5的CO焚烧炉,该锅炉燃烧器采用洛阳瑞
昌石油化工设备有限责任公司自主开发研制的高效
*
低NOx燃烧器,过热段材质选用 12CrlMoVG钢材,水
保护段采用20G钢。每台产 3.5MPa(G)中压过热蒸
31期
汽量为 110t·}l_,自过热至430℃。
圈2 重催 CO焚烧炉水保护段后温度图
1 泄漏现象 由图2可知,水保护段温度突然 由正常操作
’
的820℃大幅下降至700℃,在燃料气、CO含量等
2011年 11月 14日下午,发现重催 CO焚烧炉
未发生大幅变化的情况下,水保护段温度大幅下降
A炉膛温度由正常900~(2突然大幅下降至780℃,炉
120℃,同时,发现水保护段吹灰器接 口处冒蒸汽,表
膛压力突然上升,水保护段温度大幅下降,汽包压力
明CO焚烧炉有部位发生泄漏 。
大幅下降,CO焚烧炉关键参数的突然变化,而CO
焚烧炉燃料气、燃烧风、重催烟气均未发生变化,立
日期
11~1321:36 11-144:48 11—1412:00 11—1419:12 11—152:24 图3 重催GO焚烧炉过热段后温度图
13期 由图3可知,过热段温度突然 由正常操作 的
图1重催
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