化工厂污水处理新工艺.docVIP

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化工厂污水处理新工艺   1 概况   随着国家对环境保护的重视程度越来越高,尤其是2015 年1 月《新环保法》的实施,生产污水治理也越来越成为化工企业生存的首要条件。化工生产过程中废水排放量大,成分复杂,有机物浓度高,对环境污染较大。单一处理工艺往往无法达到预期目的,因此通常采用多级流程联合处理,以达到理想的处理效果。   某化工企业主要从事农药生产,废水中含有大量的盐分、酚类及其它有毒有害物质,废水量高峰期为100m3/d。该化工企业紧邻巢湖,若其有机高浓度污水直接排放至巢湖,将严重影响本地区水资源。   综合废水含有大量盐类(包括硫离子盐类)、酚类及其它有毒有害物质,此类废水成分复杂,简单的生化处理不能保证其处理过后达标。因此,对这类废水首先应进行预处理,对含有硫离子的盐类和酚类废水应先处理盐分,后采用物化和生化相结合的处理方法。   2 水质和工艺流程   2.1 水质情况   根据该公司当前生产能力, 废水处理规模按100m3/d来设计。综合废水水质为COD:30000~45000mg/L,   BOD:10000~15000mg/L,SS:1200~2000mg/L,TN:520mg/L,   色度:400~600 倍,pH:10~14。   2.2 工艺流程   此类综合废水成分复杂,生化处理之前需要有物化处理阶段,该阶段处理主要降低废水COD,调节pH,减少SS以及其它有机物,使进入生化系统的废水符合各项指标。工艺流程如图所示。   生化系统主要采用水解酸化,厌氧和好氧多级处理相结合,在水解酸化池中主要调节废水中BOD/COD 比值。水解酸化工艺是在缺氧条件下(DO≤0.5mg/L),利用水解酸化菌和产酸菌完成水解、酸化两个过程。在这一阶段,废水中的一些小分子有机物降解成乙酸或甲烷等,进一步提高废水的可生化性,为后续降解处理提供稳定的水质。厌氧池有较高的有机污染物去除率,大大降低废水中的COD、BOD5 等,为好氧池处理提高效率。   此外,厌氧池处理既没有曝气也不需排泥,大大减少了污泥的产生和处理污泥的费用。好氧池采用间隙曝气法,该方法具有处理效率高,污泥膨胀少,耐冲击负荷等优点。   2.3 设计参数   生化系统主要构筑物及设计参数见表1。   主要配备设备有2 台潜水污泥泵, 型号为WQ20- 15- 2.2;罗茨风机2 台,型号为FSR125;高效散流式曝气器42 套,型号为YJB- 400。   2.4 工艺说明   (1)水解酸化- 厌氧工艺具有较强的抗冲击能力,缓冲进水水质、水量的变化,为好氧处理提供较为稳定的进水条件。厌氧能处理浓度较高有机污染物,大大降低了水体COD、SS浓度等,为后续好氧系统废水处理节省时间。另外,水解酸化和厌氧系统不需要与氧气接触,且无需排泥,大大节省污泥产量及处置费用,降低废水处理成本。   (2)接触氧化池内设生物填料,配置高效曝气装置,具有高效、曝气均匀等优点,为保障出水水质稳定提供有利条件。   (3)二沉池内设塑料斜管,提高固、液体分离效率,有助于保持出水水质稳定。   3 结果和讨论   3.1 催化剂FeSO4用量对废水COD 的影响   在小试试验中,将500g综合废水(COD约35000mg/L)   pH 调至3~4,加若干量FeSO4,搅拌0.5h 后,加入足量H2O2,一直搅拌24h 后检测废水COD,如表2 所示。   根据小试实验结果,当催化剂重量为0.5g 时,效果较好。催化剂添加量过高会导致成本增加和废水体系盐分浓度的升高;当催化剂添加量过低时,COD 去除率不理想,影响生化系统的稳定性。所以,当m(FeSO4)/m(废水)比值为1‰时,COD 去除率较佳。   3.2 H2O2添加量对废水COD 的影响   在小试试验中,将500g综合废水(COD约35000mg/L)   pH 调至3~4,加0.5gFeSO4,搅拌0.5h 后,加入若干重量的H2O2,一直??拌24h 后检测废水COD,如表3 所示。   根据小试实验结果,当添加量为5g 时,效果较好。但由于H2O2 有一定的分解性,因此实际H2O2 添加量略大于理论值,所以,当m(H2O2)/m(废水)比值为1%时,COD 去除率较佳。   3.3 中和池碱的种类对水质的影响   在Fenton 反应体系中综合废水显强酸性,必须调节pH 值才能进入生化系统。所以,在此步骤就有了碱种类的选择:① 氢氧化钠,用此类强碱可以控制成本,但由于化工厂本身盐分浓度就很高,使用氢氧化钠会更加增大盐分浓度,故不宜采用;② 氢氧化镁,用此类中强碱可以适当控制盐分浓度,但从成本考虑,氢氧化镁价格偏高;③ 氢氧化钙,此类中强碱价格便宜,并且

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