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空分事故例学习

空分事故案例汇总 案例分析: 例1 循环水加药造成空分板式换热器冻堵 一、事故时间:2001年10月2日 二、事故地点:石家庄新宇三阳公司空分车间 三、事故经过: 2001年10月2日上午8∶30,1000m3/h空分设备切换系统切换声音突然变得非常沉闷,并伴有管道轻微振动,进塔气量明显减少,进气压力升高,上下塔压力逐渐下降,中控室环流温差大幅增加。根据运行参数,判断为第一组板翅式换热器发生堵塞,打开系统吹-5阀,吹出不少水,于是确定为板翅式换热器带水冻堵。为了不影响生产,把切换时间调整为30秒,想通过自清除能力,将水分带出。因进塔空气量继续下降,氧气产量和纯度随之降低。至10∶10,后工段氧化岗位被迫停车。空分系统继续加强切换,由于带入水量较大,效果不明显,最后决定对板翅式换热器进行局部加温,16∶00,停止向下塔输送空气。 四、防范措施 (1)水处理岗位在加杀菌剂前与空分岗位联系,先倒换用一次水冷却,隔一些时间待系统无泡沫后再使用循环水冷却。(2)对空分系统各进气吹除阀至少每小时吹除一次,防止水分进入板翅式换热器。(3)要求各岗位加强巡检,及早发现设备隐患,防止意外事故的发生。 例1 分子筛进水事故 一、事故时间:2004年10月6日 二、事故经过 2004年10月6日15:02,正在吸附的2#分子筛出口CO2含量突然急剧增加,很快满量程100ppm;膨胀机转速由28000r/min降到21100 r/min;主换热器热端温差急剧扩大,由0.6℃扩大到10℃。此时,空冷塔液位达到2000mm,回水阀LCV1101开度只有5%。由此判断分子筛进水并已经蔓延至主换热器。于是,立刻进行以下操作:1、停冷却水泵、冷冻水泵;2、关空气进冷箱总阀HV101,同时停空压机;3、暂停分子筛程序;4、停膨胀机。打开V1104、V1223、V1225阀排水。16:00,打开2#分子筛纯化器上下人孔盖,发现上部有水浸过痕迹,下部浸泡在水中。打开1#分子筛纯化器上下人孔盖,发现分子筛干燥,无水浸痕迹。由此可见,正在使用的2#分子筛纯化器进水,1#分子筛纯化器没有受到影响。一直到晚上19:30才把水排尽。 三、处理措施 更换空冷塔液位差压变送器。安装完毕后,开启各台水泵,确认空冷塔液位计工作正常,LCV1101阀工作正常。同时,我们将报警值改为1000mm,联锁值改为1700mm,并加上液位与进冷箱总阀HV101联锁,将事故对设备的损害降到最低程度。并进行联锁实验,确认联锁动作正常。 例2 6000m3/h空分设备分子筛受冲击的分析及处理 一、事故时间:1997年12月21日 二、事故地点:凌源钢铁集团公司氧气厂 三、事故经过 1997年12月21日,由于信号干扰,在工控机上出现空压机停车的假信号,从而使空压机放空阀突然放空,使压缩空气不能进入空分塔。由于联锁操作,喷淋、分馏系统停车。后在开车过程中使分子筛受冲击。 四、处理措施 (1)在分子筛吸附器空气人口阀V1202(或 V1201)增设了DN50的手动旁通阀。在向分子筛 吸附器送气时先开旁通阀,等压力平衡后再打开入口阀V1202(或V1201)阀,以免分子筛突然升压撞击而破碎。(2)严格控制进入分子筛吸附器的空气温度。(3)故障停车再启动后,必须检查停车前各阀门开关状态,绝对不能错按程序键。(4)在检修时应修整分子筛吸附器床层,并补充部分分子筛,认真检查分子筛吸附器内的滤网是否完好。 例1 过冷器氮气通道堵塞 一、事故时间:2010年6月18日 二、事故经过: 根据公司的生产计划和下游工段产品接受单位的生产实际情况,KDON—6800/2000型空分装置启、停较为频繁。2010年4月1日确定停车时间为一个月,出于安全考虑空分装置采用静压排液,未启动空压机对冷箱系统进行回温。2010年4月24日装置重新启动,对冷箱系统进行加温吹扫至27日系统进行调存阶段共计吹扫约50h,系统氧、氮气纯度达标,但是在负荷提升过程中发现氮气通道压降较大、氮气常量不能正常提升。疑为氮气通道逆向进水致通道堵塞。2010年6月18日氮气通道故障继续恶化在生产不能维系的情况下,装置进行停车、回温进入检修准备。组织进行扒砂,对冷箱内管道、设备进行彻底检修。扒砂完成后发现: (1)氮气出上塔进过冷器前取样管Φ10mm铝管焊接口完全断裂,该管处于氮气管道冷补偿的水平管段正上方,距塔顶约10m,且上部没有保护角钢。 (2)上塔安全阀管道弯头下沉约800mm且该处无支架,该管处于氮气管道冷补偿的水平管段正上方,距塔顶约10m (3)冷箱内管道支架近80%变形严重,且有部分支架脱落,系统开停比较频繁,整个冷箱内部因硬力造成较大伤害。冷箱内存在整袋珠光砂。由于该管道的断裂,断裂口周围的珠光砂在重力以及数次开停造成的系统内

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