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油品储运车间事故案例分析
事故案例分析 1. 阀门该关不关,中间阀坏造成串油 1996年元月18日11:50时×××厂××车间××岗位,按调度通知捣202#罐混渣进196#罐,流程是经渣油泵出口线转远洋线进196#罐。同时乙烯泵抽90#罐20#油送乙烯贮运车间。因为195#罐远洋油出口阀门前一周已坏,无法修理,阀门打开后关不回来,而同一集合管的乙烯出口阀门,上班送完油又没有关阀,只关了集合管的罐壁总阀。因此,从万吨罐捣来的混渣经远洋油线,在进196#罐的同时,也经过195#罐的集合管,串到了泵入口的乙烯专用线,大部分油窜到泵入口,经泵送到了乙烯,一小部分沿乙烯专用线串回了90#罐。事故后经过反复盘点,90#罐油没有付出量,反而多出104.667吨,整个燃料油罐,当日除送乙烯外,进出油量相差625.568吨。这个量就是当日乙烯泵送给乙烯的实际油量。再对196#罐单独计算进出油量,其进油量与202#罐付出量不相符,相差720.991吨。经过以上分析可知,其中一部分送给了乙烯,另一部分串回了90#罐,用泵量来计算,总串油量中有580吨左右,送给乙烯这个量与乙烯实收到油量基本相符。另外串回90#罐的油量为140.991吨。事故或事件的原因分析: 1、事故直接原因:操作工未能严格按罐区操作票制度进行操作,班长复核流程工作流于形式,未能把好流程关。 2、车间各级管理人员安全思想麻痹,管理放松,暴露了车间在罐区工作管理上存在制度执行不严不细的问题。 3、燃料油罐区工作任务繁重,交叉作业情况多,罐区流程设置不合理,也是导致事故的原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施: 1、严格工艺纪律,特别是“不用的阀门要关死”这一点,严格落实,切实防止事故发生。 2、严格执行罐区操作票班长复核制度,做到避免漏洞,减少失误; 3、车间应加强罐区操作的检查管理工作,严格罐区操作票和挂牌操作制度。 2. 收油管线串扫线蒸汽,油罐罐顶爆裂 1995年12月27日16:00时,×××厂××车间在交接班时安排将三蒸馏也门渣油(针入度46)改进原料罐,流程为:三蒸馏渣油线一0#线一200#沥青原料罐。接班后原料罐操作工、氧化泵工及调和罐操作工分头进行改流程。16:15时左右,原料罐操作工听到一声爆响,检查发现200t#罐顶有烟气冒出,意识到200#罐可能出了问题,于是马上赶赴现场,到达200#罐前处,发现200#罐罐顶西南方向已裂开10米左右,有大量蒸汽冒出,罐内还有响声,于是立即关死200#罐入口阀门,并通知其他岗位操作工将刚才改的流程阀门全部关回。事故或事件原因分析: l、事故的直接原因:氧化泵操作工流程不熟,错将一蒸馏渣油线当成三蒸馏渣油线,将一蒸馏渣油线的流程改通了0#线至200#罐的流程,因一蒸馏渣油线正在停工吹扫,大量水、蒸汽进入200#罐,使200#罐发生突沸,将罐顶掀开。 2、事故间接原因:车间在职工教育方面存在薄弱环节,上岗考试流于形式,日常职工教育工作不扎实;另外工艺管线标识不清也是原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施: 1、加强职工技术素质培训; 2、加强工艺管线标识的工艺管理。 3、油罐进油过程中,要加强巡检,发现问题及时处理。 3. 职工责任心差,新罐阀门未关严造成跑油事故 ×××厂199#罐与200#罐是二个新上沥青原料罐,199#罐存伊朗丙沥2908吨,200#罐建后未投用。1995年8月31日17:00时,因生产需要,管线岗位操作工梁群英打开199罐0#线出口阀,由沥青原料泵抽原料去调和罐生产重交沥青。9月1日上午8:30时间干部巡检时发现200#罐人孔有油流出来,造成200#罐周围约有1.8吨沥青跑损。事故或事件原因分析: l、事故直接原因:操作工改动流程时,未检查出0#线与200#罐罐底线的连通阀未关,当199#罐0#线出口阀打开时,199#罐内的沥青原料从0#线经200#罐罐底阀窜入200#,因200#罐未封人孔,因此造成了跑油事故。 2、交接班制度未真正执行落实,巡回检查制度未能得到很好落实,存在走过场的现象。吸取的教训和采取的防范措施: 1、加强工艺纪律管理,严格执行交接班制度,操作工要按要求进行巡回检查。 2、加强职工的安全意识教育,提高职工的安全工作责任心。 4. 收油不巡检,油罐冒油 1993年8月17日,×××厂零点班接班后,98#罐续收丙沥A、B套沥青。上班23:00时该罐尺头为5.55米罐空。0:35时,操作工吴建恒接班后前往检查并检尺,当时98#罐空为4.46米。检查后,直到3:40时当班操作工才进行巡检,这时98#罐已发生冒罐事故。当班操作工当即停止98#罐进油,并打开97#罐入口阀,让98#罐油压过97#罐,以降低液面,减少损失。4:05时,将丙烷A、B套送来的沥青全部改进194#罐空罐。经计算,98#罐冒罐跑
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