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1114日Q345B圆管横裂

理化中心 理化检验分析报告 №:LH2015- Si Mn P S Cr Ni Cu 0.18 0.41 1.44 0.026 0.008 0.07 0.06 0.01 表1 2、气体含量(ppm) O N 40.76 40.91 表2 3、冲击功 (KJ) 70.84 58.35 74.68 表3 4、宏观形貌 图1裂纹宏观形貌 图2无横裂圆管裁边处无毛刺 图3无横裂圆管裁边处光滑无裂纹缺陷 图4横裂圆管内壁存在剪切毛刺 图5 横裂圆管裁边处裂纹形貌 5、断口分析 图6断口宏观形貌 图7断口处扫面电镜形貌一 图8断口处扫描电镜形貌二 6、显微组织 图9横裂管裂纹处显微组织 图10未发生横裂管显微组织 结论: 带钢裁边先卷管后进入焊接机组进行焊接,在焊接前就已发现圆管边部同侧出现多处横向裂纹,形貌如图1所示。 横裂圆管的化学成分及气体含量均符合国家标准,S、P等有害成分含量较低,见表1表2,冲击功为70.84KJ、58.35KJ、74.68KJ,表明原材料具有良好的冲击韧性。 仔细观察横裂圆管裂纹处,发现裁边处存在大量裁边时产生的毛刺(图4,图5),而未开裂圆管裁边处光滑平整,且无毛刺。 观察横裂试样的断口,裂纹源头位于毛刺处(图6),扫描电镜观察裂纹为解里断,性质为脆性断裂(图7,图8)。 显微组织显示,横裂管开裂侧组织已发生转变,存在明显的加工硬化,此处的显微硬度为372HV,而未发生横裂的圆管在同一位置组织与基体一致,为铁素体+少量的珠光体,显微硬度为281HV。 综上,原材在裁边时加工硬化严重,致使边部组织发生变化,降低的材料的塑形及韧性是产生横裂的主要原因。 检验: 审核员: 检验日期:2015-11-13 横裂纹 裂 纹 裂 纹 剪切毛刺 裂纹源

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