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质量月第三周周报幻灯片
机加工车间7月份第三周周报
汇报人:邓志超
日期:2016.7.22
目 录
一、车间周指标达成及重点问题分析
二、车间工位排查及自纠自查问题
三、周质量改善达成(改善项目及QC课题达成)
四、车间标准化工序推动内容
五、车间周质量活动总结
六、下周重点工作计划
一、周质量指标达成及分析
专检不良率达标情况
备注:专检不良持续下降
一、周质量指标达成及分析
专检不良率半年度达标情况
备注:专检不良持续下降
一、周质量指标达成及分析
问题暴露:7月14日上午11:10,石鑫在生产L16GR041-01密排横框时候,错误的生产成与其同样长度和同样形状的HTL-314I横框,中间只有一个空的相差84mm,在试装过程中发现安装不上,存在严重的质量问题,另外造成车间件库存3件。
反思:没有认真核对派工单,只是根据手写板人工抄的派工生产,没有认真核对图纸的情况下生产。
措施:1、员工在抄派工时候记录下产品型号和工件长度两项,避免生产错误。2、生产时候工艺卡片和派工单必须摆放在首检检验台上,认真核对。每日巡检检查。
一、周质量指标达成及分析
问题暴露:7月17日16:50员工赵鹏在生产42°16加强角右成型时候,发现工件尺寸不符合尺寸,随机找到模具工维修,待到维修后尺寸合格,继续生产,在生产到30件时候过程检验发现工件前端有毛刺,其中找到有29件毛刺,造成质量问题。
反思:员工赵鹏在模具维修后没有认真检查工件,互检人梁菲也没有认真检查核对
措施: 1、生产中模具的安装正确,如有损坏及时报修,损坏后仍然使用者,车间给与激励。2、模具损坏及时报修,填写维修记录,维修后认真检查处理。
一、周质量指标达成及分析
问题暴露:7月17号员工王东在生产尾座折弯时候有硌伤,在返工之后,没有经过班组长以及质检工艺员确认的情况下,私自放行,造成表面退回。
反思:对待质量问题标准低,18号放在多余工件区,19号放在物料区折弯机后面模具架上,20号放在大支架冲孔区16吨模具架顶,多次劝导终于处理。
措施: 1、对待问题,自己返工后必须相关人员确认。2、出现问题自己标记,24内解决,车间给予考核。
二、车间工位排查
排查岗位:拉杆成型线 人员:刘姗姗
作业标准的检查:1、628拉杆长度标准
2、628拉杆成型敞口尺寸
3、拉杆上卷流程
技能检查:异常处理:拉杆成型偏
1、检查原板材是否有油膜,没有油膜加油阀门打开加油,调整加油速率。
2、有油膜,则调整定位伦,松开螺丝,如右边尺寸大,则逆时针旋转调整手柄,直至调整尺寸符合,然后将定位伦紧固螺丝紧固。如左边尺寸大,则顺时针旋转调整手柄,直至调整尺寸符合,然后将定位伦紧固螺丝紧固。
班组
滚压线
改善者
王东旺
主题
吊带更换
改善前
改善
要点
安装板材的吊带损坏,存在安全隐患
仓库申报,领出一条新的吊带,方便使用,减少安全隐患
改善效果
调试方便快捷,准确率100%
二、车间工位排查
二、自查自纠问题
序号
自查问题
检查部门
责任人
检查日期
是否考核
1
223.3铁鞋落冲首检未转序
车间
李家盛
7.18
是
2
50°HS左右框冲剪日期写错
车间
石鑫
7.19
否
3
直径480外盖过程检验频次不够
车间
于善双
7.19
否
4
223.2铁鞋落冲未写时间
车间
李家盛
7.19
否
5
42°16加强角未写时间
车间
李家盛
7.19
否
6
50°YM桶托未写时间
车间
于连杰
7.19
否
7
自互检划改未签字
工艺
刘兵
7.20
否
8
首检记录日期填写不及时
车间
李家盛
7.20
是
9
横框生产互检人未签字
车间
闫洪绪
7.20
否
10
45°2.1框冲孔末检未填写
车间
王东
7.21
否
11
桶托过程检验频次不及时
工艺
赵鹏
7.20
是
12
单冲直径9mm孔模具毛刺大
工艺
王东
7.20
否
13
自互检划改未签字
车间
王东
7.21
是
三、周质量改善达成
三、周质量改善达成
2、车间QC达成情况(未达成项目单独分析)
四、周质量活动
活动主题:我的质量,我为自己代言
活动目的:提升车间员工对待自己工件的质量知识掌握,了解自己加工工件的使用用途,了解工件公差设计意图,从而保证产品质量。
适用范围:HM热水器厂机加工车间全员
活动时间:2016年7月20日 中午14:00-14:30
物料准备:50°热享V+产品所有工件(包括内外盖),螺丝若干,工艺卡片一份,由上周出现质量问题人员:赵鹏、石鑫负责物料准备和物
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