钢闸门制造中对接焊缝工艺优化及应用推广.docVIP

钢闸门制造中对接焊缝工艺优化及应用推广.doc

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钢闸门制造中对接焊缝工艺优化及应用推广摘要:在闸门制作过程中,对接焊缝最为普遍,焊缝等级要求高,焊接方法采用埋弧自动焊,坡口形式为V型或双V型,焊接工程量大,采用Ⅰ型坡口形式,可大幅度提高产品质量和进度,并取得良好的经济效益。文章通过对水电钢闸门对接焊缝的焊接接头的坡口形式、焊接顺序、焊接线能量等进行分析、论证和力学性能试验等方法,将小于等于16mm的对接坡口形式由原有V型或双V型改为Ⅰ型坡口形式,并成功应用于实际生产中,在今后同类产品制造中具有推广意义。 关键词:水电钢闸门;对接焊缝焊接接头;工艺优化;焊接工艺参数 中图分类号:TG441     文献标识码:A    文章编号:1009-2374(2012)16-0034-03 水能作为一种清洁可再生的绿色能源一直受到人们的重视。中国水电2010年装机突破2亿千瓦,跃居世界第一。但对于水力发电常用的设备钢闸门的焊接坡口,人们常常采用V型或双V型,焊接量非常大,根据文献资料,对板厚22mm以下采用不开坡口(即I形)的焊接工艺是可行的,若按此进行工艺优化,会有很大的发展前景。 1 工艺优化的必要性 1.1 原焊接工艺 钢闸门对接焊缝,板厚16mm焊接工艺: 1.2 I形坡口焊接工艺分析 经过查阅大量的文献资料,对材质为低碳钢和对温度要求不高的低合金钢板,板厚22mm以下可以采用无坡口(即I形坡口)双面埋弧自动对接焊工艺,主要是埋弧自动焊在大电流时具有良好的熔深,但对Q345B要求20℃冲击功大于34J的材料,除焊透外,还要保证具有良好的力学性能,在相关文献未见说明,尤其应用于钢闸门一、二类焊缝焊接中尚属首次。 钢闸门材质一般为Q345B,对于Q345B的焊接,为了避免焊缝组织粗大,造成冲击韧性能下降,必须采用合适的焊接工艺参数。焊接线能量过大,焊缝在冷却过程中,热影响区容易形成淬火组织-马氏体,使近缝区的硬度提高,塑性下降。从文献及试验证明焊接线能量不超过40kJ/cm,焊缝性能是有保证的,故直接采用文献中的大工艺参数存在质量隐患。 为限制过大热量的输入,降低母材的过热程度,焊接时应尽量采用多层、多道焊,在严格控制层间温度的条件下,有效减少了裂纹的出现和热影响区性能的变化。 综合以上,钢闸门的制造,对板厚16mm及以下钢板经试验确定能否采用无坡口双面埋弧自动对接焊工艺,就需要进行相关的试验和实践检验。 1.3 焊接工艺评定 1.4 实验结果分析 实验结果:拉伸试验值屈服强度为550MP和595MPa,均大于345MPa;弯曲试验合格;冲击试验两个试块的平均值分别为202J和182J,均大于34J。各项力学性能均符合标准规定。 另从超声波探伤可以看出,焊缝内部质量满足标准GB/T11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》规定。根据焊接接头试验报告及探伤报告可知,不开坡口焊接接头性能完全满足要求。 由实验数据分析可以看出,对于板厚16mm及以下的钢板不开坡口的焊接工艺,从理论上证明是完全可行。 2 优化工艺后焊接工艺 注:背缝清跟。 从焊接产品试板检测结果和超声波探伤结果均满足相关技术要求,故工艺改进可行。 3 改进效果分析 3.1 工作量对比举例分析 由表5可以看出,焊接同样长度焊缝,开坡口的钢板需要焊接4层,不开坡口的钢板需要焊接2层,焊接层数的减少,带来的最直观地现象就是工作量的减少及填充材料的节省。长度同样为10m,焊接16mm厚开坡口的钢板大约用时90min,焊丝用量大约为15.6kg,焊接16mm厚不开坡口的钢板大约用时60min,焊丝用量大约为10.8kg。 3.2 应用效果 小于等于16mm的Ⅰ型对接接头在河口、宝瓶、吉利、三道湾、刘电、多松多、新疆石门、祥云龙开口等项目闸门制造中应用,焊缝一次交验合格率提高达99.9%以上,减少了金属填充量,节约了人工,节省了返修处理所需的工期,节省焊材、气体、机械费及人工费。 3.3 推广应用 通过在河口、宝瓶、吉利、纳子峡、三道湾、刘电、多松多、新疆石门、祥云龙开口等项目闸门制作中应用,该工艺已成熟,起到了稳定产品质量和加快施工进度的积极作用,取得了显著的经济 效益。 结论:小于等于16mm的Ⅰ型对接坡口,在钢闸门制造中应用是可靠的(材质为:低合金钢Q345B),力学性能和化学成分完全满足要求,减少了工作量,提高了生产效率,保证了产品质量,经济效果明显,在水工行业和其它行业具有很好的推广价值。 参考文献 [1] 周振丰,张之钺.焊接冶金与金属焊接性[M].机械工业出版社,1988. [2] 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)[S]. [3] 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂(G

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