川威炼铁厂2011年低碳炼铁技术进步.ppt

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川威炼铁厂2011年低碳炼铁技术进步

川威炼铁厂2011年低碳炼铁 技术进步 主讲:向健 2011年以来,川威集团炼铁厂不断优化炉料结构,实施铁素料的全面回收和利用,加强焦炭质量的检测和调整,稳定富氧量、实行烟煤混喷,提高煤粉燃烧率,增大鼓风动能,调整多环布料,改善煤气流分布,提高煤气利用率,燃料比在2010年的基础上降低了7kg/t.Fe。 摘要 一、引言 我国钢铁工业依然是资源依赖型工业,炼铁系统则是钢铁工业中消耗资源的大户。炼铁系统消耗的资源占整个钢铁流程的90%,能耗消耗占70%。炼铁系统生产成本约占钢铁产品的60%。要降低钢铁产品成本,关键是降低炼铁成本,积极推行低碳炼铁技术。 炼铁工序中原燃料的费用占总成本的80%。铁矿石占50%左右,燃料占成本30%左右,能源介质(风、水、电、气)约占10%,设备折旧、维修费、人工费和管理费等约占10%左右。从炼铁成本组成中我们要从四个方面开展降成本工作:一是研究和提高矿石的性价比,降低工艺损耗;二是以降燃料比为重点,全面提高经济技术指标;三是切切实实抓好节能工作,做好资源的二次利用;四是提高生产效率,加强设备管理,降低维护成本。 川威集团炼铁厂拥有5座高炉,4×420m3+1×268m3高炉,配套的烧结机为1×105m2+2×36m2+2×25m2,高炉综合入炉品位50%左右,渣中TiO2含量18%,属高钛渣冶炼。2011年,炼铁厂坚持技术进步,以降燃料比为中心,狠抓各项基础工作,几个月以来,取得明显的进步,2011年1~5月主要技术指标与2010年对比情况如下: 川威炼铁厂高炉主要经济指标对比 1105 49.65 576.3 113.6 462.7 11年1~5月 1099 50.36 583.3 111.1 472.2 2010年 风温 ℃ 入炉品位 % 燃料比 Kg/t.Fe 煤比 Kg/t.Fe 焦比 Kg/t.Fe 时间 二、主要措施 1、优化炉料结构 2010年高炉炉料结构中烧结矿的比例低,球团矿比例高。我厂使用钒钛球团矿,质量较差,抗压强度为1350N/个.球,且球团矿的含粉率较重,由于烧结的产能小于高炉,炉料结构不合理。2011年烧结通过漏风治理,加强生产过程控制,稳定操作,优化配料结构,改善原料的烧结性能,有效提高了烧结矿产量,烧结燃料比下降3.6 Kg/t.,2011年高炉炉料结构得到优化,烧结比例提高,球团比例下降。同时,提高球团矿质量,抗压强度提高了57N/个.球,粉末含量下降4%。高炉炉况更稳定顺行,促进综合焦比的降低,炉料结构的变化见下表。 4% 32% 64% 2011年1~5月 4% 35% 61% 2010年 块矿比例(%) 球团矿比例(%) 烧结矿比例(%) 时 间 2、加强原料管理,做好回收利用 1)、加强原料管理 把好原料关,严格执行槽下的守机制度和筛分管理制度,保证筛分设备的正常运行,控制每个振动筛的提前量,要求矿石的提前量低于150kg/秒,同时在筛板上方安装挡料板,使矿石均匀分布在筛板上,以改善筛分效果,达到筛好筛透的目的,减少入炉原料的粉末含量,2011年入炉原料中的粉末含量较去年下降1.5%,有效改善了料柱的透气性。 坚持每班检测烧结矿的入炉粒级,测得的粒级数据有异常时,与烧结工序相关负责人沟通协调,并采取相应的处理措施,以指导烧结和高炉生产;加强仓上管理工作,针对焦炭水分波动大的特点,每小时轮换焦仓,并在中转仓增设快速焦炭水分分析仪,每班对每个仓的焦炭作水分分析,为值班室人员调节炉温提供数据支撑,做好炉温调节的预见性,减少炉温的波动。 2)、实施焦丁、矿丁回收技术 A、焦丁回收使用技术 我厂5座高炉在设计建设过程中,没有考虑焦丁回收使用,槽下筛板使用18mm归格的筛板,小于18mm的焦丁作为烧结的燃料使用,在返焦中可供高炉回收利用的部分焦丁没有发挥出最大的使用价值,存在资源浪费问题。2011年我厂对烧结现有的燃料供给系统进行改造,将高炉的返焦运往烧结进行集中筛分,回收大于10mm的焦丁,与烧结矿混装入炉,目前焦丁的月均入炉量达1000吨以上,采用此技术后日益稀缺的焦炭资源得到充分的利用,年创直接经济效益达700万元以上。 B、矿丁回收使用技术 我厂烧结属于钒钛矿烧结,一、二烧、三烧外配的钒钛精粉比例分别为8%、15%,烧结矿中TiO2的比例分别为2.8%、3.6%,烧结矿中TiO2的含量较高,钒钛烧结后对烧结矿的产质量有较大的影响,表现为烧结矿的转鼓强度下降,烧结矿的粒级组成变差,成品烧结矿具有较强的冷脆现象,烧结矿在转运过程中,由于皮带运输线间的落差使烧结矿极易摔碎,造成烧结矿的入炉率降低,我厂烧结的能力原本就

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