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069水钢二号高炉一次特殊炉况恢复实践
水钢二号高炉一次特殊炉况恢复实践
马永相
(水城钢铁集团有限责任公司炼铁厂)
摘要 水钢2号高炉有效容积1200m3,属钟式炉顶结构,第四带炉龄于2005年9月26日点火开炉,2008年1月24日,小钟副杆(型号为Ф133mm×L2100mm)拉断,上不了料,被迫无计划休风1560分钟进行处理,结合休风前炉况,采取相应措施,使炉况较快恢复正常。本文对这次炉况的恢复进行总结。
关键词 高炉 特殊炉况 恢复 实践
l概述
水钢2号高炉有效容积1200m3,属钟式炉顶结构,第四带炉龄于2005年9月26日点火开炉,由于第四代炉龄炉顶大钟仍用原来的大钟,生产一年零十个月,大钟被吹漏,炉况不理想,于2007年7月18日停炉更换大钟。2008年1月24日,小钟副杆(型号为Ф133mm×L2100mm)拉断,上不了料,被迫休风1560分钟进行处理。结合休风前的特殊炉况,通过认真对炉况的分析判断、认识、采取相应的措施,确保无计划休风后炉况的正常恢复。
2炉况演变
2.1 2008年1月21日至31日经济技术指标情况(见表1)
2.2炉况演变
2008年1月24日0:00发现上料不正常,通知检修人员检查,系二钟钢绳拉断,炉顶东白角绳轮支座拉翻,不能正常上料,减风改常压(0:16—3:55)219分钟,针对当时的情况,采取二次手动关回小钟,减少二钟对小钟拉杆系统的冲击(二钟挂在小钟拉杆上),维持生产决定白班采取压料方式处理恢复二钟钢绳及绳轮指支座。在炉况调整上,焦炭负荷由4.28lt/t退至3.410t/t,矿批由24.400t退至23.200 t,低料线附加焦9 t。
24日白班检修于11:30、14:05、17:10三次压料处理,料线压至1.2m、1.1m、1.2m,处理时问分别为33分钟、35分钟、50分钟。每次处理后料线深达5.0 m、3.7 m、5.0 m(无影)。第三次处理后料线深,要求上料时,装第一个料关回小钟时,小钟副杆(型号为Ф133mmxL2100mm,材质35号钢)拉断,小钟、二钟系统全部落到大钟上,不能再上料,被迫休风更换小钟副杆。
在24日白班期间,受喷煤系统的影响,喷不了煤,13:35—15:00减风退顶压(风量2800m3/min~2380m3/min,顶压0.090MPa↓0.050 MPa)145分钟,16:48.17:25再次因【Si】低,减风37分钟(风量2700 m3/min~2400m3/min,顶压0.090MPa↓0.050 MPa),停喷煤期问,上部附加焦炭7t。焦炭负荷4.281 t/t↓3.425 t/t↓3.211 t/t(全焦冶炼负荷),15:30喷煤正常后,将负荷加回至4.143 t/t。
从以上过程可以看出,休风前炉况有以下特点:
(1)减风较多,从凌晨到休风共减风4次,474分钟,慢风率高达40.72%。
(2)压料处理二钟钢绳绳轮支座,造成低料线三次,其中停风前料线深超过5m。
(3)喷煤不IT_常,变料频繁,燃料比波动大,负荷不稳定。
(4)炉温偏低,物理热低,碱度高,休风前三炉【Si】分别为0.347%、0.254%、0.543%,物理热分别为1476℃、1450℃、1457℃碱度为1.26倍。
3 炉况恢复
此次炉况属于无计划性休风,时间较长,共计休风1471分钟(24.52小时),结合休风前炉况的特点,恢复时采取以下措施:
3.1装料
这次无计划休风,由于休风前料线较深(无影:探尺不能测量),休下风处理设备时,料线近炉身中部(估计8.0m)。
炉顶设备检修完,试车正常时,先装料。装至料线东面2.7m,西面3.2m。料的组成为:①净焦24t;②变料为全焦冶炼负荷,组成为:烧结19.000t,印泥1.000m,澳矿3.000 t,焦炭8.000 t,焦炭负荷3.026 t/t,矿批23.000 t,熟料比82.61%,焦比580kg/t。共上5批料。料线达到2.7 m(东面)。共装料体积为:[24/0.6+(19/1.75+4/2.4+8/0.6)×5]×0.88=148.97 m3。
3.2送风
(1)选择适宜的风口面积
料线装至2.7m时送风(送风时间为19:55)。堵6个风口(3号、4号、7号、8号、13号、14号),用10个风口送风恢复,风口面积slo=0.1496 m0。
(2)控制适当的恢复节奏
20:30开始处理铁口,2l:15烧开铁口出铁,物理热低(1192℃),铁刚出,12号风口坏,从风口工作情况来看,炉子较凉,部分有涌渣现象,料不动,出现凉悬料。铁151出喷时,拉风坐料
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