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AFA 3G燃料棒下端塞电子束焊产生气胀的分析

第23卷第5期 核动力工程 V01.23.No.5 1旦!!生!旦旦 型竺!!!竺!竺!竺皇璺巫璺!!曼呈墨 旦璺!!!! 文章编号:0258—0926(2002)05—0075—04 AFA 3G燃料棒下端塞电子束焊 产生气胀的分析 朱国胜,杨晓东,童慎修 (宜宾棱燃料元什厂,四川宜宾,644000) 摘要:宜宾核燃料元件厂在AFA3G燃料棒首次产品合格性鉴定中发现.大批下端环缝焊产生了气胀的 焊接缺陷。本文分析了产生气胀缺陷的原因,并介绍了针对其原因进行的各种试验,结果表明。改变焊接参 数,即提高焊接速度和适当控制电子束流强度,是解决燃料棒焊接气胀缺陷的最好途径。 关键词:燃料棒;环缝焊;气胀分析 中圈分类号:TG44:TL214—4文献标识码:A 1 引言 薄(减薄量超过包壳管最小理论厚度的10%是不 AFA 允许的)。图1是典型气胀的缺陷示意图,图2是 3G燃料棒包壳和端塞采用M5合金材 典型气胀的金相解剖片。 料宜宾核燃料元件厂(YFP)在进行产品合格性 鉴定前做了大量的试验,解决了一系列电子束焊 通过观察大量的X光照片发现,气胀具有以 下特点:①气胀和气孔同时产生,不同批次焊接 接工艺问题…。但在鉴定中.分别用CA330MI 的环缝焊,出现气胀和气孔的几率波动较大.大 电子束焊机(简称06焊机)和CA330M电子束焊机 小变化也较大;(醌胀出现位置比较固定,熔合 (简称03焊机)焊接了750支带下端塞的包壳管 区靠近端塞侧,端塞与包壳管配合间隙部位.如 OSBI),结果发现,两种焊机焊接的大批下环缝 焊出现了气胀缺陷.气胀率高达30%。 图1所示。 为查明气胀焊接缺陷的原因,开展了广泛地 调研工作,并进行了大量的试验验证。本文在分 析气胀原因的基础上,着重介绍了试验的方法和 结果、 2气胀缺陷的特征 图1燃料棒下端塞焊接气胀缺陷示意图 电子束焊接实质上是一种在高真空中进行 的机械熔化焊方法。其原理见文献[2】。燃料棒焊 3 产生气胀缺陷的原因分析 接缺陷主要有未焊透和气孔。未焊透通常出现在 电子束焊接条件下产生气胀的原因较为复 熔区根部.熔深未能超过包壳管管壁厚度。而气 杂,根据多年来的焊接经验,认为造成气胀焊接 胀主要出现在接近熔合区的热影响区,轻微的气 缺陷的原因可能足:①工件的清洁度不够;②包 胀使端塞的配合面与包壳管内壁沿圆周方向形成 壳管与端塞配合不当以及不适当的压塞力;(勤悍 微小的间隙.严重的气胀可使包壳管管壁厚度减 接过程中产生的气体无排泄通道;④工件的冷却 收稿日期:2002—07—12;惨回日期:2002—07—3 万方数据 76 核动力工程 V01.23.No52002 图2典型气胀的金相照片×5(横切面) 状况不佳;⑤焊接时过多的输入热量。针对以上

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