葛店选煤厂适配分级技术集成改造实践.pdfVIP

葛店选煤厂适配分级技术集成改造实践.pdf

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中国西部科技 2013年 12月第 12卷第 12期总第293期 13 葛店选煤厂适配分级技术集成改造实践 李靳亮 (河南神火煤电股份有限公司葛店选煤厂,河南 永城 476600) 摘 要:简述了葛店选煤厂适配分级技术改造的实践。实践表明:集成预先 100mm分级+香蕉筛 13mm入选分级+香蕉筛 1mm 脱泥分级+德瑞克高频细筛0.18mm粗精煤泥降灰分级等高效适配分级技术,在生产中取得 了良好效果。 关键词:分级;干法分级;湿法分级;香蕉筛;德瑞克高频细筛 D0l:10.3969/j.iSSt1.1671—6396.2013.12.005 1 概述 中100mm 预先分级筛)后,筛下再进香蕉筛 (原有博后筛 河南神火煤电股份有限公司葛店选煤厂是一座生产能 更换成的 中100mm香蕉筛)预先筛分,+100mm筛上大块 力为 1.2Mta/的矿井型动力煤选煤厂,入选煤种为年轻的无 去人工拣矸,然后进入破碎机,+100mm 物料破碎后和 烟煤,生产采用原煤预先分级不脱泥+块煤重介质浅槽+末煤 . 100mm物料同进入原煤仓;原煤仓中.100mm的原煤经皮带 无压三产品重介旋流器+煤泥浮选+尾煤浓缩压滤联合工艺 运输机运至厂房,经过湿法分级脱泥香蕉筛 (双层筛,上层筛 流程。原设计原煤准备作业为井下来经博后筛进行分级,博 孔可取 13~8mm,下层筛孔可取 2~lmm)进行 13ram分级 后筛结构分为两段,第一段筛孔为 13mm,第二段筛孔为 和 lmm 脱泥。+13mm原煤进入浅槽重介系统,13~lmm原 50mm。+50mm经检查性手选后进行破碎至 100mm 以下, 煤进入末煤重介旋流器系统,脱泥筛下进入煤泥水处理系统。 破碎后的物料与筛下 50~13mm 物料进入块煤储运及分选 改造取得效果:湿法分级脱泥工艺大大提高了分级效 系统;博后筛分级得到的 13mm物料进入末煤储运及分选系 率,为后续分选作业打下了良好的基础,增加脱泥工艺有效 统。粗煤泥作业采用水力分级旋流器+高频筛工艺。 降低了介耗,分选吨煤介质消耗降低 0.5~1 ;同时,上述 2 不同分级作业存在主要问题 原煤准备系统充分考虑了无烟煤分选工艺所要求的灵活性。 通过对选煤厂工艺、设备及生产情况的深入调研,并对 原煤湿法分级粒度可以在 13~8mm之间调整,脱泥筛筛孔 全厂主要设备进行单机检查和对试验结果分析,发现选煤厂 也可在 2~lmm之间选择。 不同作业分级存在以下问题: 3.2粗煤泥回收作业分级技术改造实践 (1)入厂原煤水分高时,原煤采用筛孔为 13mm的博后 对葛店选煤厂煤泥处理作业进行研究分析发现,精确的 筛进行干法分级,分级效果差,筛上产物限下率高,致使浅 煤泥分级可以避免大量煤泥进入三产品重介旋流器,提高重 槽分选机的入料细粒含量偏高。由于浅槽分选机对细粒物料 介旋流器的分选效果、降低介耗和精煤损失。因此在增加脱 分选效果不好,其精煤中一13ram末煤灰分偏高,无法作为末 泥工艺的同时,再增加煤泥浓缩分级装置、TBS粗煤泥分选 精煤产品,只能掺入末中煤,造成了精煤损失。 环节。这样,既能减少重介系统的煤泥,降低脱介筛的运载 (2)入厂原煤中细粒煤含量大,使得三产品重介旋流器 负荷,又能脱泥降灰,避免污染粗精煤,提高精煤产率,增 分选精度降低;因为细粒煤含量大、分选效果差使得产品脱 加经济效益。另外,离心机的筛篮要及时检修更换,以减少 介困难,灰分、水分高,全厂介耗偏高。 离心液中粗颗粒的损失。 (3)三产品重介旋流器对细粒煤分选精度不高,造成精 改造后粗煤泥处理作业的具体工艺为:原煤经分级脱泥 煤磁尾中的高灰细泥含量大,经过水力分级旋流器和高频筛

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