棒磨砂生产系统的节水方式.pdfVIP

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2015年第 1期 金川科技 37 棒磨砂生产系统的节水方式 周共军 乔斌 冯浩 金川集团股份有限公司三矿区 【摘要】本文从棒磨砂生产供水系统存在的问题人手,简要介绍尾泥库浊循环水回收利用的主要技术措施,浊循环水的回 收利用减少了水、电消耗。 【关键词】管道 浮船 回收 节水 O 前言 (3)新系统供水不足,时常造成棒磨机入 口原 金川集团公司三矿区砂石车间主要承担着井下 料流动性差,导致棒磨机频繁吐料,使得设备、系统 充填用棒磨砂生产任务,目前有两个生产系统,其中 台时效率低 ,成为制约生产的瓶颈。中水质量不稳 老系统投产于1982年,产能 180万吨/年;新系统投 定,影响职工身心健康,系统内部岗位排水未形成闭 产于2009年,产能250万吨/年。 环,开放式排放使厂区工业废水形成二次污染,同时 新系统有一条DN200泵房增压中水管线和一 增加职工劳动强度。· 条DN100新水管线供生产用水。原设计螺旋分级 2 节水措施 机的溢流分别汇人两个泥浆中间池,含砂泥浆分别 针对上述问题,经过现场实地查看,决定对尾泥 泵送给2台8一(I)300旋流器组进行分级,底流再分 库浊循环水进行回收利用,反复论证后决定采用在 别给人到2台螺旋分级机进行脱泥,脱泥后返砂作 尾泥库 内建永久泵房并采用离心泵将水送至砂石车 为产品给到24带式输送机。旋流器及螺旋分级机 间生产系统的方案。其主要措施如下: 的溢流汇入一台cI~45m浓密机进行浓缩。浓密机 2.1 给水系统优化 溢流进入调节池循环利用,浓密机底流泵送至尾泥 新系统敷设一条DN300的自压中水管道 ,由单 库。但是旋流器和浓密机 自投产以来一直无法正常 回路供水改为多回路供水,保证生产水源稳定可靠; 运行(目前已停用),不仅年回收2l万吨尾砂无法 新系统棒磨机生产供水管道 由原来的qb50rllin改为 实现,而且生产用水也不能保证。 (I)89mill,解决棒磨生产供水不足的问题,杜绝清水 老系统有一条 DN200 自压 中水管线、一条 的使用。主供水管上安装电动阀、超声波流量计,棒 DN200泵房增压中水管线和一条DN200新水管线, 磨机前后水管加装 电磁流量计,便于对水流量和磨 保证生产用水。细砂仓棒磨砂部分含水经滤网渗入 机排矿浓度、溢流浓度进行控制。 深井泵房后泵人老系统2000m 调节水池,一部分 2.2 尾泥库浊水循环利用 泥水排人仓外废水池。磨砂工序废水经砂泵房集水 2.2.1 泵房设计与施工 池直接排人尾泥库。 依据尾泥库的测量结果和地质条件,确定在 1 问题 的提出 l、2尾泥库中间坝距东部坝体边缘 15m处向西建 棒磨砂生产给排水系统存在的主要问题有: 一 个三层水泵房。因泵房建设在水下,对地基要求 (1)砂石新、老系统生产管网不完善,污水总站 较高,基础进行特殊加固处理。在清理完坝体的土 夏季中水供应不能保证砂石生产需要。 方后,整体开挖基础土方 一1.00m,铺设卵石垫层 (2)老系统夏季中水流量偏小,不能保证生产 80inrfl,做 3:7灰土垫层 200mIn;C15砼垫层 150 用水,需要用新水补充;

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