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φ14mm螺纹钢三切分轧制工艺优化
。 ||ll。搬 锅 秣 技 2014年第2期
014mm螺纹钢三切分轧制工艺优化
李顺奎 谭崇军 黄振围
(棒线型材厂)
摘 要:介绍了棒线型材厂三切分轧制 qbl4mm螺纹钢筋时实施的孔型优化、关键导卫备件尺
寸优化、轧制通道改造 、生产操作的标准化等改造与优化,以及效果。
关键词 : 14mnl螺纹钢;三切分轧制;孔型 ;导卫;轧制通道
Three-strandSplittingProcessOptimizationfor 14mm
ReinforcedBar
LIShunkuiTANGChongjunHUANGZhenguo
(BarandSectionPlant)
Abstract:Thereformingcountermeasuressuchastooptimizethepass,thesparepartsdimension of
keyguidefittings,therollingchannelsandproductionstandardization,andalsoitseffectswereintroduced.
KeyW ords:qbl4mm ReinforcedBar;Three-strandSplittingRolling;Pass;Guide;RollingChan—
Hel
1 前 言 了切分轧制T艺实施的优化与改造 内容。
柳钢棒线型材厂第二棒材生产线有步进加 2 改进与优化
热炉 1座,冷坯加热能力 130t;全线为全国产 2.1 孔型
化连续式布置轧机 18架 ,其中粗轧机组 6架
(1)孔 系统 由 l道预切分优化为 2道预
(610mm ×6)、中轧机组 6架 (430mmx
切分 。通过前几次试轧,原 1道预切分孔 系
6)、精轧 6架 (370mm×6),全为短应力线
统精轧压下量大,轧机负荷大 (特别是预切分
轧机,平立交替布置,其中第 14、16、18架为
机架 15号 K4和 中轧 11号)限制轧制速度提
平立可转换轧机,每架轧机均 由单个直流电机
高,孑L型磨损快,j线线差不稳定。对乐下进
拖动,成品机架设计最高线速 18m/s。2012—04
行重新分配,重新设计孔犁系统 (见图 1),改
成功开发了 14mm螺纹钢三切分轧制技术,
1道预切分为 2道预切分 ,中轧增加 2个机架,
但存在 问题 :初期轧制不稳定 ,工艺故障多;
提高轧制的稳定性 。改进后 K4延伸率下降
线差不稳定 ,难调整;成品易出现折叠 、缺角
0.03,中轧增加 2个机架后 II、12号延伸率分
等表面质量问题。为此 ,优化孔型系统 ,优化
别下降了0.19和0.24,中轧7、8号机架延伸率
改造关键导卫备件尺寸和轧制通道,对生产操
分别下降了0.06和0.0l;轧制负荷分配更合理,
作进行标准化,解决了线差不稳定、成品折叠、
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