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Φ258mm连轧主机与脱管机之间辊道改造
q5258mm连轧主机与脱管机之间辊道改造
doi:10.39690.issn.1006-110X.2016.01.007
~b258mm连轧主机与脱管机之间辊道改造
李 浩,邓 亮,郭德栋
(天津钢管集团股份有限公司轧管一部 ,天津300301)
摘【 要】针对轧制薄壁管时钢管外表面出现的划伤及外结疤现象,分析出原因为钢管出连轧机后钢管尾部产生毛
刺 ,使连轧主机与脱管机之间辊道大梁底部及辊道表面产生划伤和粘钢。通过改进连轧主机与脱管机之间辊道的结
构、动作及操作控制 ,消除了钢管尾部毛刺对辊道外表面划伤与粘钢,提高了产品合格率。
关【键词】辊道;划伤;粘钢;表面缺陷
ModificationofRollerTablebetween p258mm PQFandExtractor
LIHao,DENGLiangandGUODe—dong
一 》
(机 电设 备 -31一
天舜缘分
因此从以下几个方面进行分析处理。 前无法通过改造解决,判断其不是主要原因。
3.1 设备 (2)通过现场实际对连脱之间辊道进行测温,
(1)连脱之间辊道冷却不充分。 辊道冷却充分,判断不是主要原因;由于连脱之间
(2)尽可能避免钢管管尾刺及芯棒与辊道刮蹭 辊道为固定悬挂式,通过 目测部分钢管经过辊道过
接触 ,由于原有的设计辊道为固定悬挂式 ,且辊道 程中,有明显的磕碰挤压现象取样表面有磕瘪及辊
高度无法在线调整,只有通过停机测量辊道标高。 道刮痕,判断为主要原因(见图1)。
(3)辊道硬度达不到现场生产要求。
(4)连脱间辊道调整各个孔型定位块长时间使
用有磨损,造成辊道实际标高与标准标高有偏差。
(5)大梁高度由于液压缸和调整块的原因可能
会出现高度偏差。
3.2 方法
调试连轧主机的方法,连轧主机 目前由于本身
设计原因钢管尾刺无法消除,只会通过有经验的工
艺操作人员尽可能减少。综合上述,确定主要原因
图1 钢管表面有辊道刮痕
为:
(1)调车减少钢管尾部毛刺 ,工艺操作人员调 (3)连脱之间辊道无法在线调整,通过现场实
试连轧主机,减少钢管尾部毛刺,连轧主机设计为 地观察及取样考证,在频繁地更换规格和薄壁管生
6架本身就增加了钢管变形量,所以薄壁钢管尾部 产过程中,不同壁厚的钢管需要必要的在线高度调
产生毛刺是无法通过调车来消除改变的,此原因目 整,判断其为主要原因(见图2)。
图2 改造之前连脱之间辊道整体 图
(4)孔型调整定位块有偏差 ,通过实地观察会 的研究改造。
导致对钢管造成挤压,判断其为主要原因。 4 制定改造方案及实施措施
(5)辊道硬度要求为HB217~255范围内,实际 根据上面所述要因,要把原有的连脱之间辊道
样测量的辊道硬度在HB230240之间,判断其 设计成可升降式的辊道(见图3)。
是主要原因。 因此当连轧主机抛钢时,连脱之间辊道东数第
(6)连脱大梁在合理偏差范围之内,不影响产 一 、 第三、第四上升到孔型所需要的荒管位。当钢管
质量,判断其不是主要原因。 尾
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