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如何提高大型变压器绕组轴向尺寸的稳定性
第44卷 第3期 翻 Vol.44 No.3
2007年3月 2祀刁NSFO 汤ER March 2007
NJIMIT-]
如何提高大型变压器绕组
轴向尺寸的稳定性
王常平,鲁段国,林云志,王国伟,赵新宏
(特变电工新疆变压器厂,新疆 昌吉831100)
式中 Pd-一一纸板的原始密度,其值约为1.17g/em
1引言
P1一一一纸板经辊压后的密度,g/c时
我们厂变压器的绕组制造高度是以单个绕组在 ho 纸板的原始厚度,cm
变压法干燥罐内干燥后加压测定的,但由于器身经
气相干燥及浸油静放后,绕组绝缘件的再次收缩,使
绕组高度又降低了,同时由于高中低压绕组的绝缘 经实测求得 1.5mm和2.Omm纸板经辊压后的
件总高度不同,造成绕组整体收缩尺寸不同,导致了 密度分别为:
绕组间高度差加大,因此,在工艺上如何保证大型变 P20s》二1.26g/cm;P2c2.o)二1.25g/em
压器绕组轴向尺寸的稳定,及同相各个绕组轴向受 实验和计算结果表明,纸板经辊压密化后,厚度
力均匀,确保产品具有较高的轴向抗短路能力,已成 为1.5mm及2.Omm的T4纸板密度可以由原始密度
为大型变压器绕组制造迫切需要解决的问题。我们 提高到1.25g/em以上,达到了工艺要求的密实效
经过一年来的试验研究,发现了影响绕组轴向尺寸 果。
稳定性的主要原因,并提出了当前的解决办法和今 2.2 油隙垫块的厚度收缩率试验
后的工艺设想。 2006年5月,我们结合生产任务,先后对170000/
220高压绕组、170000/220低压绕组、150000/220
2试验研究过程和结果 高压绕组进行变压法干燥前后垫块厚度收缩率试
由于绕组的轴向高度主要是由两部分即绝缘件 验,试验结果列人表2。经多次试验和生产证实,绕
及导线组成。其中绝缘件中油隙垫块占较大比例,对 组油隙垫块经绕组干燥后,垫块收缩率为4.0%.
绕组轴向尺寸影响较大。因此,准确地掌握油隙垫块 表2 干燥前后垫块高度
密化处理和绕组干燥前后垫块厚度的变化规律是十 干燥前垫块高度 干燥后垫块高度 垫块收缩率
产品规格型号
/mm /mm /%
分重要的。
170000/220
2.1 绕组油隙垫块密化处理效果的试验论证 高压绕组 1.415(单片) 1.355(单片) 4.2
2006年2月,我们使用T4纸板并对其进行密 170000/220
119 114 4.2
化处理,试验结果列人表1。因为辊压密化纸板是线 低压绕组
150000/220
性变形,且当时环境气候干燥,若忽略辊压时排除水 高压绕组 104 100 3.8
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