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钢水过程增氮分析与控制-大冶金

第33卷 第3期 山 东 冶 金 Vol.33 No.3 2011年6月 Shandong Metallurgy June 2011 生产技术生产技术 钢水过程增氮分析与控制 张立标,陈传磊,陈常义,高龙永,尹卫平 (济南钢铁股份有限公司 炼钢厂,山东 济南250101) 摘 要:济钢炼钢过程各环节钢水氮含量检测统计结果显示,连铸机浇注过程是钢水增氮的主要环节,而且氮含量高的炉 次,铸坯的横裂纹检出率较高。对大包保护浇注装置进行优化改造,在引进大包免烘烤套管的同时,改造大包水口与套管 -6 -6 结构,采用台式双密封、环形槽式吹氩,增强了密封效果。改进后,浇注过程增氮由20.0×10 降为6.1×10 ,横裂纹检出率 由3.61%降为1.08%。 关键词:钢水;增氮;氮含量控制;保护浇注;横裂纹 中中图分类号号:TF777 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2011)03-0014-02 控制过程增氮的措施,其他控制措施只做简单介绍。 1 前 言 3 炼钢及精炼过程防止过程增氮措施 为了解钢中氮含量对铸坯裂纹率的影响,取 D32钢种铸坯10炉次进行氮含量检测(取样原则是 1)转炉底吹气体采用全程供氩模式,避免因底 连浇炉次且工艺条件相同)。在对铸坯表面进行火 吹前期供氮而造成的氮含量偏高;2)控制出钢时 焰处理后检查发现,随着铸坯氮含量的增加,铸坯 间,及时更换出钢口,保证圆流出钢;3)LF微正压、 -6 泡沫渣埋弧操作等。 裂纹检出率也增加。其中氮含量在55×10 以上的 炉次几乎每支铸坯都有皮下横裂纹。 4 连铸机大包到中包保护浇注装置改进 2 钢中氮含量变化规律 钢水通过套管从大包浇注至中包时,套管内形 [1] 成负压,很容易从大包下水口和套管接缝处吸入空 资料介绍 ,钢中的氮主要是钢水裸露过程中 从空气中吸入并溶解的。炼钢过程钢水增氮环节 气。原大包套管材质为石英,碗口内为透气砖,在 主要有:转炉复吹控制不当及氮氩切换不及时会增 高温、烧冷钢条件下容易损坏变形,影响吹氩密封 加钢水氮含量;出钢过程散流造成吸氮;钢包吹氩 效果;且渣线处易损坏,插入钢液深度变浅,影响保 过程氩气流量控制不当造成钢水裸露吸氮;铸机浇 护浇注效果。在引进大包免烘烤套管的同时,对大 注过程保护效果不良造成钢水吸氮。通过对D32钢 包水口与套管的连接方式进行了一系列的改进,较 种炼钢各工序

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