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RH真空处理过程中钢水的清洁度

RH真空处理过程中钢水的清洁度 摘要: 针对300吨RH处理装置处理低碳铝镇静钢,对处理前后钢中总氧,夹杂物的变化进行了研究,讨论了纯脱气时间和钢包渣成分对钢水清洁度的影响,并用简单的数学模型对如何改进RH操作以提高钢水清洁度进行了预测。 关键词:RH,清洁度,夹杂物,钢包渣成分 1 前言   RH(德国Rheinstahl Heraeus公司的简称)真空处理技术是西德于1959年开发成功的一种钢水真空处理技术。40多年来,该技术在各国钢厂得到广泛的应用。目前世界各国钢厂共有100余台RH真空精炼处理装置在运转。RH法发明当时的主要目的是去除大型、高级铸锻件和优质轧材用钢中的氢和非金属夹杂物。40年来,由于对该法的不断探索和开发以及RH设备的不断完善,它的功能也逐渐在扩展,目前已用于钢水的脱碳、脱氧、成分控制、吹氧升温、超低碳冶炼、脱硫磷和改变夹杂物形态等方面。可以说,RH已经由单纯的脱氢装置发展成为多功能的二次精炼装置。近年来,我国的钢水真空处理技术也有了较快发展。本文针对300吨RH处理装置处理低碳铝镇静钢,对处理前后钢中总氧,夹杂物的变化进行了研究,讨论了纯脱气时间和钢包渣成分对钢水清洁度的影响,并用简单的数学模型对如何改进RH操作以提高钢水清洁度进行了预测。 图 1 铸坯中总氧含量与RH处理纯脱气之间的关系   2 纯脱气处理时间对铸坯总氧含量的影响   关于纯脱气时间多长合适,这要视具体要求而定,做为一般的低碳铝镇静钢(铸坯中总氧T[O]40ppm以上),纯脱气5min就可以了;若要生产坯中T[O]20ppm的低碳铝镇静钢,纯脱气时间要10min以上。   图1为多次工业试验得到的铸坯中总氧含量与RH处理纯脱气时间的关系。可以看出,随纯脱气时间的增大,铸坯中总氧先降低而后又升高。这说明针对目前的RH装置有一个最佳纯脱气时间。从图中看出,最佳纯脱气时间在8~12min之间,此时铸坯中的总氧能够达到20ppm以下。   图1的结果说明并非纯脱气时间越长越好,原因可能为:随着真空处理的进行,钢水中大颗粒夹杂物不断大量上浮去除,若进一步进行钢水循环,由于钢渣界面处夹杂物浓度已经很高,远大于钢水中夹杂物的浓度,则可能使得已到达钢渣界面的夹杂物重新返回到钢水中。长时间的RH处理也必然要腐蚀钢包内衬,给钢水带入外来夹杂物。   理论上,纯脱气时间至少应大于钢水的混匀时间,由文献知,RH处理过程中钢包钢水混匀时间τ(s)为:   τ=730045·ε-0.45   (1)   钢水搅拌强度ε(W/t)为:   ε=(7240Q·(Q/D) 2)/W?  (2)   式中:D,浸渍管直径,50cm;Q,钢水环流量,t/min;W钢包钢水重量,300t。   关于钢水环流量,可以用下面的回归公式来计算:   Q=0.00605·G1.38     (3)   式中G为吹氩流量,一般为1200Nl/min,计算得到钢水环流量Q=107.4t/min,混匀时间τ=360s=6min,即RH真空处理纯脱气时间最好要大于6min。 3 RH的处理前后钢水清洁度的评价 3.1 钢中总氧含量T[O]   RH真空处理前后钢水中T[O]去除率与纯脱气处理时间的关系示于图2,可以看出:   ①处理前钢水中T[O]一般在300~600ppm之间,平均值为429ppm(注:这一平均值仅有统计意义,并无实际意义,因为每次试验的工况有所区别,严格上讲不能进行平均,这里只是作一个大致的说明)。处理后钢水中T[O]一般为50~120ppm,平均为79.27ppm,近似为80ppm。   ②处理前T[O]越高,处理后T[O]越高。   ③随纯脱气时间的延长,总氧去除率(ηT[O]=[(T[O] 处理前-T[O] 处理后)/T[O] 处理前]×100%)逐渐升高,但到一定时间后(约12min以后),随纯脱气时间的继续延长,总氧去除率反而下降,这说明有一个最佳纯脱气处理时间,在10~12min之间,这与图1的研究结果相一致。   图2 纯脱气时间与钢水中总氧的去除率   图3 RH处理纯脱气时间与微观夹杂物去除率   3.2 钢中微观夹杂物(MII)   RH真空处理前后钢水中微观夹杂物(MII)去除率与纯脱气处理时间的关系示于图3,可以看出:   ①处理前钢水中MII一般在12~30个/mm2之间,平均值为21.4个/mm2;处理后钢水中MII一般为4~10个/mm2,平均为7.32个/mm2。   ②处理前MII越高,处理后MII越高。   ③随纯脱气时间的延长,微观夹杂物的去除率先是逐渐升高,但到一定时间后,约在5~12min之间时,微观夹杂物去除率变化不大,纯脱气时间大于12min以后,MII去除率又升

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