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QC成果提高阴极板焊缝质量
提高阴极板焊缝质量 现场型 机修动力厂加工车间极板工序 QC小组 发布人:殷守信 二、现状调查 三、设定目标 四、原因分析 五、确定主要原因 3、焊缝成型粗糙。 操作过程中,由于送丝管磨损 和导电咀堵丝等现象发生,容易 造成焊缝不连续,出现结头, 表面成型差,送丝管和导电 咀使用周期缩短,增加辅材成本。 结论:要因。 4、焊枪角度不稳定。 在焊接阴极板时,由于各种因素,必须采用立姿运动焊 接,长时间操作平稳性差,容易出现焊枪角度偏低或偏高的情 况。 结论:要因。 5、焊接操作不规范。 车间组织多次培训并开展技术比武活动,实行竞争上岗, 通过培训,操作人员考试全部合格,均取得焊工证。焊工熟知本岗位的职能及工艺技术标准,熟悉设备的结构及原理,熟悉操作设备。 结论:非要因。 6、焊机电压、电流不稳。 现使用的DY-600型氩弧焊机,属国内比较先进的焊接设 备,其电压电流是配合使用,并根据板材厚度一次性调节 好,工作中只是进行微调。焊机本身也可以对电压电流进行一定的平衡调节。 结论:非要因。 六、制定对策 七、对策实施 实施一:针对焊缝成型粗糙进行改进。 由于送丝机属焊机一个配属设备,主要用于氩气和焊丝的输送,由于工 作场地和焊接的需要,因此造成焊接半径过大,增强焊丝在送丝管中摩擦面 积增大,造成送丝管磨损,导电咀烧损。制作送丝台架,目的通过台架高度 调节弯曲半径,减少送丝时的摩擦,达到送丝畅通。杜绝因送丝不畅引起的 焊瘤、焊缝不连续等现象,提高了焊接质量。还减少对送丝管、导电嘴的消 耗,使其使用周期增加,有效节约了辅材成本。 实施二:针对焊枪角度问题进行改进。 制作固定焊枪支架,改进设备附件,固定焊枪角度在 40°~45°之间。利用匀速滑动向前进行焊接,保证了焊接时 的平稳性。通过实验证明,取得良好的焊接效果,大幅度提高 焊接质量。 八、效果检查 1.直接经济效益 1.通过本次活动的对策实施后,焊缝连续、饱满无夹渣,焊 高均大于3mm,达到质量要求,提高了焊缝质量,产品一次合 格率达到厂部下达指标,并节约了生产辅材消耗。 2. 现在每月消耗导电嘴20颗,比09年节约了2.5颗,并将 烧损不严重的导电嘴修复使用,按9元/颗计算,直接经济 效益22.5元/月;送丝管每月消耗2根,比09年月均节约了3 根,按每根129元计算,节约成本387元/月;氩气月均使用 15瓶,比09年月均节约了5瓶,按160元/瓶计算,节约成本 800元/月;全年能节约(22.5+387+800)×12=14514元。 2、间接效益 ⑴通过QC活动,提高了生产指标,降低了生产成本的同 时,职工操作技能和协调能力明显提高;降低了职工的劳动强 度和疲劳程度。 ⑵从方案策划到现场实施,都有员工的积极参与,在亲身 体验到创新成果的好处后,极大地提高了员工们对QC小组活 动的兴趣,提高了员工的质量意识。 十一、巩固措施及下一步打算 为了巩固成果,我们采取以下措施: 1.将本小组活动的措施纳入阴极板焊接作业标准中。 2.保持生产技术管理中的好经验,并纳入岗位操作规程中 执行。 下一步打算: 为巩固已取得的产品合格率,在确保安全生产的前提下保 证产品质量和节约生产成本,在焊接过程中,由于设备长时间 工作,设备线圈过热会造成电弧不稳定,下一步我们将对该问 题进行改善,并作为本小组下一步活动课题。 * * * * 小组概况及成员一览表 备注 检验 方案实施及数据收集 QC方案实施 方案实施 协调顾问,方案实施 组内分工 41 35 45 30 29 年龄 5 4 3 2 1 序号 QC教育时间 课题类型 成立时间 小组名称 质检员 技校 女 王芳 副班长 技校 男 陈智 班长 技校 男 殷守信 技术员 本科 男 肖博 副主任 本科 男 陈和平 职务、职称 文化程度 性别 姓 名 50小时 以上 2010.4~2010. 10 活动时间 现场型 2010.4 注册时间 2010.4 注册编号 加工车间极板工序QC小组 表1、小组概况及成员一览表 一、选题理由 阴极板成品一次检验合格率≥99%,出厂合 格率100% 厂部要求 课题选定 提高阴极板焊缝质量 98 98 98.5 97.5 合格率% 平均
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