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单元九离合器故障诊断与维修
一、离合器零部件的检修 1、离合器零部件的检修: ①检查离合器从动盘是否磨损或损坏,其铆钉头在摩擦片中的深度应小于极限值。(如图);测量从动盘的厚度。(如图) ②在离合器从动盘边缘测量其的摆差应不大于极限值,同时用同样的方法测量压盘的轴向间隙,如超过极限值,则更换(如图)。 ③检查膜片弹簧与分离轴承接触处的磨损情况;检查膜片弹簧尖端对齐情况;用厚薄规和专用工具测量弹簧尖端和工具之间的间隙(如图)。用专用工具把弹簧弯曲到正确位置(如图)。 ④检查分离轴承和套筒。分离轴承应运转平稳。用手转动分离轴承,同时施加轴向压力,应运转自如没异响(如图)。 ⑤目视法检查离合器盖弹簧有没有变形、是否在同一工作平面,否则更换离合盖(如图)。 液压操纵离合器系统放气步骤: 注意:放气过程中仔细观察主缸液面高度。 (1)用规定制动液向储液罐内加注油液。 (2)将透明乙烯基管连到放气阀上。 (3)将离合器踏板踩到底数次。 (4)踩下离合器踏板时,打开放气阀放气。 (5)关闭放气阀。 (6)重复步骤(3)至步骤(5),直到没有气泡,制动液从放气阀流出为止。 任务二 离合器的检查与调整 一、离合器踏板自由行程的调整 1、机械式操纵机构离合器踏板自由行程的调整 用踏板限位块或离合器开关调整踏板高度,如图所示。 2、液压式操纵机构的踏板自由行程的调整 通过主缸推杆调整踏板自由行程,如图所示。 3、通过分离叉拉杆调整螺母调整拉杆长度 4、通过旋转钢丝绳索外套上的调整螺母改变钢丝绳索长度 离合器自由行程的反映 分离杠杆内端和分离轴承之间 主缸活塞与推杆之间 1、调整踏板高度: 调整离合器踏板限位螺钉,使踏板中心到踏板支架的水平距离为206mm最后拧紧限位螺钉锁紧螺母。其他车型数据见表 可以直接测量间隙或测量自由行程 二、离合器液压系统排气 ① 拉紧驻车制动器手柄,向离合器贮液罐内加注制动液。 ② 拆下放气阀13排气螺塞橡皮罩,把排气螺塞擦拭干净,将乙烯管接到排气螺塞上,再将乙烯软管的另一端放进盛有一半制动液的容器内。 ③ 反复踩下离合器踏板,并保持其被踩下的状态。 ④ 拧松离合器工作缸上的放气阀排气螺塞,将带有气泡的离合器液排进容器内,然后立即拧紧放气螺塞。 ⑤ 缓慢地放开离合器踏板,反复进行上述作业,直到排出的离合器液油流中没有气泡为止。排气后,拧紧排气螺塞,装好橡皮罩。 ⑥ 排气过程中,应及时向贮液罐中补充制动液。 调整离合器 播放视频 【故障描述】 一辆松花江微型车,行驶中挂1、2、3及倒挡均正常,而挂4挡时加速或负荷大时有类似离合器打滑的现象。 【检查过程】 起动发动机加至中速,拉紧手制动器后,逐次挂1、2、3、4及倒挡,进行离合器是否打滑的度验。结果1、2、3及倒挡均能使发动机熄火,只有挂4档时发动机不熄火,由此说明离合器并无故障,问题还是出在变速器内部,将变速器解体并清洗干净,仔细对各齿轮、齿套及轴、轴承进行检查,外观上看不出毛病,于是对变速器一轴进行有负荷转动试验,发现在加大负荷时一轴和一轴上的4挡主动齿圈有打滑现象(因加工焊接不良所致)。 【故障分析】 由于该变速器一轴和一轴的4挡主动齿圈打滑,行驶中挂4挡时发动机的转矩便不能全部传递出去,而当加速或大负荷时,随着转矩的增大,打滑随之严重,转矩传递损失亦增大,汽车便出现类似离合器打滑的现象 【维修方案】 换用新的一轴,装复试车故障排除。 【故障描述】 在使用中踏下离合器踏板时沉重,抬起离合器踏板后离合器回位缓慢,不能及时接合,使车辆无法正常使用。 【检查过程】 首先检查分离轴承回位弹簧,技术状况良好,尔后更换离合器总泵、分泵的皮碗、皮圈和制动液并加装了一根分离轴承回位弹簧,故障仍然存在。最后发现通往离合器分泵的两根橡胶软管有老化现象,更换新品后故障即排除。 【故障分析】 将更换下来的制动软管剪开,发现使用过的软管孔径要比新软管孔径小。由于橡胶软管使用时间长,内孔壁橡胶老化膨胀,使孔径变细,制动液通过时阻力增大,流动速度缓慢,在踏下离合器后,分泵内多余的液体不能及时返回总泵,造成离合器主、从动片不能及时接合,车辆无法正常使用。 【故障描述】 来厂维修变速器高速打滑故障。车主反映,在D挡100km/h左右行驶时,发动机转速突然有升高现象.松开加速踏板发动机转速下降后,再加速发动机转速又正常工作。 根据车主反映的情况首先试车进行确认,试车发现该现象时有时无.而且出现的频率很小且无规律性,但可断定是自动变速器离合器打滑引起发动机转速升高。 【检查过程】 首先用本田诊断仪HDS连接到转向盘下面的DLC数据诊断插接器上.读取自动变速器系统故障码(DTC),故障码为P1891(起步离合器控制系统故障)。因在起步时无任何不良反应,于是清码重新试车后.再调故障码,无自动变速器系
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