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冶炼不锈钢电弧炉炉衬寿命的改进技术
第38卷第5期 现 代 冶 金 Vo1.38 No.5
2010年 1O月 M odernMetallurgy Oct.2010
冶炼不锈钢 电弧炉炉衬寿命的改进技术’
方爱民
(安徽工业大学 ,安徽 马鞍 山 243002)
摘要 :通过改进某不锈铜厂冶炼不锈钢电孤炉操作工艺、造渣制度和采用炉渣发泡技术后 ,使 电孤炉炉衬寿命从5O
炉提高到8O炉以上 ,同时不 同程度地减 少了电耗、冶炼时间和Cr熔损 。
关键词 :不锈铜;偏心底 电弧炉;A0D炉;炉衬寿命 ;泡沫剂
中图分类号 :TF741.5
1.2 电弧炉冶炼不锈钢工艺
引 言
(1)进料后通电,开始通电熔化时采用短弧小功
江苏某不锈钢厂主要产品是不锈钢。2OO6年对 率 ,电流 由小到大,电极穿井后 ,采用长弧最大功率
某不锈钢厂生产线进行改造后 ,不锈钢生产线 以2 送电,整个熔化期在允许的条件下 ,尽可能采用最大
台30tEBT(EccentricBottomTapping)电弧炉配2 功率。
台30tAOD (ArgonOxygenDe—carbon)炉和 1台
(2)第一次进料通电至基本熔清 (9O%)后 ,停
V0D(VacuumOxygenDe~carbon)炉 ,加上LF(La—
电进第二次料。此过程禁止吹氧助熔 ,进料后以长弧
dleFurnace)炉保温,实现连铸机不锈钢多炉连浇。
大功率继续通电。
由于EBT 电弧炉炉衬寿命低 (一般5O炉左右),必须
(3)通电至炉料基本熔清,允许吹氧助熔切割四
停炉修砌,与AOD炉的100炉炉衬寿命无法匹配,
周冷钢。氧气压力≤1.0MPa,氧气用量≤5Nm。/t,
严重影响不锈钢生产,为此不锈钢厂对不锈钢电弧
若此 时渣稠,可加入 用量 小于 5kg/t碎硅 铁
炉工艺、造渣缺 陷以及炉渣发泡技术进行研究 ,使不
(FeSi75)。
锈钢 电弧炉炉衬寿命从50炉提高到8O炉,满足了不
(4)待炉料全熔清后加 5~8.kg/t碎硅铁 (FeS—
锈钢生产线的基本要求 ,同时还取得 了缩短冶炼时
间和降低电耗的效果。其 中不锈钢电弧炉炉渣发泡 i75),充分搅拌、测温取样分析。
技术的成功应用 ,解决了含Cr。O。高的粘稠炉渣难以 (5)当7’一1660。C,如果炉渣流动性好 ,成分合
发泡的问题 。 适 ,流出部分炉渣 ,当钢包就位,即可出钢 ,出钢后炉
内留钢约 5t。
1 不锈钢 电弧炉操作工艺改进 (6)当钢水流出7t左右时,补加合金 ,出钢时应
尽量避免炉渣带出。
1.1 30tEBT电弧炉主要参数
1.3 操作工艺改进
某不锈钢厂有2台30tEBT 电弧炉,用于冶炼
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