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再谈酒钢不锈钢炉卷轧机的持续改进
山西冶金 第37卷
E-mail:sxyjbjb@126.corn
2.2 轧制润滑系统的加装 主要因素,2011年的各类生产事故所造成的堆钢冷
酒钢不锈钢热轧炉卷轧机为四辊可逆轧机,年 卷就达到了287块,机、液全年设备故障(事故)126h,
产能力为 105万t,300系列、400系列产品各 占约 电气设备故障(事故)101h,全年共计造成停产227h。
50%,300系列薄规格产品所 占比例高(2O%)、厚度薄 为彻底扭转堆钢生产、设备事故的频发被动局
(小于3.0mm)。随着薄规格产量的增加和高强度产品 面,不锈钢公司设备经理亲 自主抓,设备科牵头,由
的开发,轧制难度增大,轧辊辊耗增加,而带钢表面质 热轧分厂相关技术人员组成了攻关小组,对精轧机
量不能满足 日益激烈的市场竞争;而实现经济技术指 设备精度及功能进行恢复和提高。
标的提高,需进一步增加产量,提高薄规格比例和产 1)针对在排查中发现的AGC液压缸存在 内泄
品质量,故热轧轧制润滑工艺的应用显得尤为迫切。 的劣化趋势,不断优化轧制节奏、速度及张力,保证
设备维护人员根据轧制润滑系统在使用过程中 了轧制过程的稳定性。具体措施是:更换和调整支撑
的不足,对轧制润滑系统陆续进行了改造处理。 辊轴承座耐磨板,保证了支撑辊在轧机内的稳定运
1)下工作辊喷射梁位置狭窄,无法保证轧制油 行;对轧制板形有较大影响的下支撑辊轴承座 自卫
被完全喷射到下辊面上,导致在前期轧制油使用过 垫的更换周期由原来3个月缩短到 1个月。
程中下工作辊刮水板及支架上油泥较多。通过观察 2)根据排查后制定的实施方案,更换了轧机牌
和分析,发现是由于设计时没有考虑到由轧辊磨削 坊耐磨板、轧机底部垫板、雪橇底部铜滑板 ,将轧机
导致的辊径变小和下阶梯垫补偿轧制标高时下工作 本体的设备精度恢复到安装水平。改造和更换液压
辊刮水板位置相应升高(升高量最大为35mm)产生 系统易发生故障的液压管路、胶管等。调整和恢复夹
的后果,为了保证轧制油的使用效果,利用原有的刮 送辊、卷筒的标高,保证了安装精度。对夹送辊润滑
水板支架,对连接位置进行改造。 架实施了改造。使得精轧区域 自动干油系统完全恢
2)对下工作辊冷却集管进行改造 ,即将冷却集 复,并将下牌坊耐磨板原来每块4个润滑点增加到
管宽度由原来的260mm减小到228mm,使集管安 8个。
装位置下移32mm,加上原来的喷射空间30mm,使 3)重新制定精轧关键部件AGC缸的使用周期和
喷射空间增大到最小62mm的空间,从而保证了在 维护标准,将周期由1年缩短到6个月。
不同辊径下轧制油的喷射效果。 3 改造效果
3)调整下导卫高度,即将下导卫连接部位提升 1)AGC位移传感器测量精度提高措施的实施 ,
20mm,保证下喷射集管足够空间。 从根本上控制了AGC位移传感器故障,最终提高了
4)在前期轧制油投入过程中,因设计安装时的 轧机的控制精度,可见AGC位移传感器改造取得了
轧制油管接头安装位置离轧件较近,高温烘烤下的 预期的效果。
胶管经常出现崩开泄漏故障,造成轧制油系统不能 2)轧制润滑工艺的应用 ,不仅并未因润滑油的
连续正常投用,因此将接头安装位置向上移 1.5m, 投入而产生新的表面质量问题而且轧辊辊面质量得
胶管泄漏故障基本杜绝。
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