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120吨转炉“少渣炼钢”工艺的研究与应用

第 36卷第6期 甘 肃 冶 金 V01.36No.6 2014年 12月 GANSU METALLURGY Dec.,2014 文章编号:1672—4461(2014)06—0059.03 120吨转炉 “少渣炼钢”工艺的研究与应用 贾崇雪 (济南钢铁有限公司中厚板厂,山东 济南 250101) 摘 要:阐述了 “少渣炼钢”工艺在济钢 120吨转炉上的研究与应用情况。通过对 “少渣炼钢”工艺机理的研究 ,对 留渣量 、前期枪位、倒渣时机、倒渣量以及加料模式等工艺参数进行了探索与优化 ,使石灰吨钢消耗控制在25kg以 下,钢铁料吨钢消耗控制在 1074kg以下,取得了明显的经济效益。 关键词 :“少渣炼钢”工艺;工艺参数;消耗 中图分类号:TF713 文献标识码:A ResearchandApplicationof “SGRS’’Processin 120tConverter JIA Chong—xue (MediumandHeavySteelPlatePlantofJinanIronandSteelCo.Ltd.,Jinan250101,China) Abstract:Thispaperintroducestheresearch andapplicationof “SGRS”processin 120 tconverter.Basedonstudyof “SGRS”processmechanism,sometechnologyparameterssuchasquantityofslag—remaining,lanceleveloferalierstage, deslagtime,deslagquantityandchargingmodewereresearchedandoptimized.thelimeconsumptionwasconstrained to under25kg/t,theferrousmaterialsconsumptionwasconstrainedtounder1074kg/t.Goodeconomicbenefitwasachieved. KeyW ords:“SGRS”process;technoloyg parameters;consumption 钢铁料消耗,减少外排渣量。 “少渣炼钢”原理是多 1 引言 留终渣 ,利用上一炉高FeO、高CaO以及前期温度低 近年来,受后金融危机时代的持续影响,全球经 等有利条件,充分发挥上一炉终渣的作用,做到前期 济复苏乏力,国内钢铁市场形势持续低迷,市场压力 多去磷。少渣工艺将转炉吹炼过程分为两个阶段, 不断加大,企业的盈利空间越来越小,降低生产成本 第一阶段脱硅脱磷阶段,脱磷结束后进行前期倒炉 成了钢铁企业实现企业经济效益提高最有效、最直 倒渣(俗称 “一倒”),将部分富磷渣倒出炉外;第二 接的手段和途径。济南钢铁集团有限公司中厚板厂 阶段脱碳升温阶段,吹炼终点保留脱碳渣,实现炉渣 120吨转炉区域 (以下简称济钢中厚板厂 120区域) 的热回收,用于下一炉的前期脱磷。 现有 120吨转炉 3座,2013年吨钢石灰消耗为 3 “少渣炼钢’’工艺的研究与实践 42.4kg,吨钢钢铁料消耗为 l075.8kg,2014年的奋 斗 目标是吨钢石灰消耗降到38kg以下,吨钢钢铁 3.1 脱硅脱磷阶段的操作控制 料消耗降到 1074kg以下。为完成全年奋斗 目标, 3.1

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